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高弾性の砥石を用いた電解による小径穴内面仕上げの高能率化

机译:使用高度模量磨石的高直径孔内表面饰面的高效率

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摘要

小径穴内面の高効率,高精度仕上げとしてホーニングが用いられるが,近年の工業製品の複雑化,小型化に伴い,仕上げ面のさらなる高精度化が望まれる.ホーニングは,砥石の回転往復運動により加工面に独特のクロスハッチが形成され,表面粗さだけでなく真円度,真直度も改善されることから,エンジンシリンダや油圧シリンダなどに広く用いられている.しかしながら直径数mm の小径穴内面最終仕上げを行う場合,切屑の排出が困難であり,加工粉による砥石の目詰まりが生じやすく,砥石の寿命および加工能率の低下を招く.本研究は,ホーニング後に連続して同一加工機上で電解処理を施すことにより,効率的に面粗さの向上を図ることを目的としている.これまで,電解加工効率を低下させる不働態膜を電気的に除去する方法として,逆極性パルスの付加が有効であることを明らかとしている.しかしながら,逆極性パルス印加時には,工具電極の溶出によって形状精度の悪化を招く恐れがあるため,逆極性パルスを付加せずに不働態膜を抑制する方法を検討中である.本報告では高弾性の砥石を用いた不働態膜の除去について試みた.また加工の高能率化を目指して最適な電解加工条件についても検討した.
机译:虽然珩磨被用作高效率和高精度的小直径孔的内表面的精加工,精加工表面的进一步高精确度是需要的,虽然与复化和工业产品的小型化近年来。 Honning通过磨石的旋转往复运动中使用,并且形成的处理表面上的独特的交叉影线,不仅表面粗糙度而且正圆,而平直度也用于广泛用于发动机气缸和液压缸。有。然而,在直径MMM的小直径孔的内表面的情况下,很难排出芯片,并且由于处理粉末磨石的堵塞可能发生,和砂轮的寿命和降低效率是降低。本研究旨在通过写入之后的处理相同的处理的机器上进行电解处理有效提高表面粗糙度。以前,很明显,加入反极性的脉冲是有效的电去除这就降低了电解处理效率处置膜的方法。然而,当施加反向极性的脉冲时,形状精度可以由工具电极的溶出劣化,因此它是在考虑抑制置换膜的方法的不添加反极性脉冲。在这份报告中,我们曾试图删除使用高模量的磨石钝化膜。我们还研究了最佳的电解工艺条件,旨在处理的高效率。

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