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基于PLC的桁架机器人螺钉锁付系统研究

         

摘要

为了解决大尺寸LED面板灯的远距离螺钉锁付问题,提高面板灯螺钉自动锁付生产效率,解决品质不稳定的难题及产能问题.采用基于P1C控制的偏移量补偿方法与以及单次锁2颗螺钉的装置设计,运用双头互打实现高速柔性的方式,可适应最大边长为800mm×800 mm的面板灯完成自动螺丝锁付应用.通过试验样机及数据分析,约25 s内可完成1块面板灯上24颗螺钉的锁付,定位精度可达±0.025 mm,锁付误差成功率在97.85%以内.整体设备生产节拍达到了预期效果,极大提高了面板灯自动化生产线的工作效率和智能化程度.

著录项

  • 来源
    《农业装备技术》 |2021年第4期|50-54|共5页
  • 作者单位

    马鞍山职业技术学院电气工程系 安徽 马鞍山 243031;

    中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 安徽 马鞍山 243000;

    金属矿山安全与健康国家重点实验室 安徽 马鞍山 243000;

    安徽科技学院机械工程学院 安徽 凤阳 233100;

    马鞍山职业技术学院电气工程系 安徽 马鞍山 243031;

    安徽科技学院机械工程学院 安徽 凤阳 233100;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    螺钉锁付; 偏移量补偿; 高速柔性; 智能化程度;

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