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一种盖板及基板玻璃制造中铂金通道的冲洗方法

摘要

本发明公开了一种盖板及基板玻璃制造中铂金通道的冲洗方法,包括以下步骤;步骤一,保持引出量不变的情况下,降低投料生成量,使玻璃液的液面降低75‑85mm;步骤二,保持降低后的玻璃液的液面高度3‑4个小时;步骤三,玻璃液的液面恢复至初始高度。能够将已形成的铂金氧化层性冲洗干净,降低铂金通道运行长期后铂金类欠点的发生。

著录项

  • 公开/公告号CN113045181A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司;

    申请/专利号CN202110352608.0

  • 发明设计人 张军锋;

    申请日2021-03-31

  • 分类号C03B5/16(20060101);C03B5/18(20060101);C03B7/00(20060101);C03B7/01(20060101);

  • 代理机构61200 西安通大专利代理有限责任公司;

  • 代理人姚咏华

  • 地址 422000 湖南省邵阳市双清区邵阳大道东段

  • 入库时间 2023-06-19 11:40:48

说明书

技术领域

本发明属于盖板及基板玻璃制造领域,涉及一种盖板及基板玻璃制造中铂金通道的冲洗方法。

背景技术

盖板及基板玻璃制造中,铂金通道是流经玻璃液的常用设备,主要材质为铂金或铂铑合金,而铂金及铂铑合金在高温及高湿环境中存在大量的氧化,主要存在于液面线部位及自由空间部位形成大量的氧化层,时间较长时处于饱和状态,会缓慢析出于玻璃中,会形成大量的铂金类结石,针对此类结石,目前无有效的控制方法。

发明内容

本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种盖板及基板玻璃制造中铂金通道的冲洗方法,能够将已形成的铂金氧化层性冲洗干净,降低铂金通道运行长期后铂金类欠点的发生。

为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:

一种盖板及基板玻璃制造中铂金通道的冲洗方法,包括以下步骤;

步骤一,保持引出量不变的情况下,降低投料生成量,使玻璃液的液面降低75-85mm;

步骤二,保持降低后的玻璃液的液面高度3-4个小时;

步骤三,玻璃液的液面恢复至初始高度。

优选的,步骤一中,投料生成量降低50-70kg/h。

优选的,步骤一中,玻璃液的液面下降速度为1.5mm/h。

优选的,步骤一中,通过通道液面测量部位的液面口监测液面下降速度及高度。

优选的,步骤二中,将投料生成量增加至与引出量相同,保持液面高度不变。

优选的,步骤三中,保持引出量不变的情况下,增加投料生成量,使液面升高。

优选的,冲洗过程中,通过电极电流调整池炉温度。

进一步,电极电流调整量小于20%,电极电压<1000V。

优选的,冲洗过程中,澄清段顶部温度<1700℃。

优选的,冲洗过程中,若引出量高于设定值,冷却段及供料管温度降低,若引出量低于设定值,冷却段及供料管温度升高。

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

本发明通过控制投料生成量,使液面急剧上升及下降,冲刷原来液面部位的析晶状态,能够将已形成的铂金氧化层性冲洗干净,降低铂金通道运行长期后铂金类欠点的发生,该方法对策铂金类结石成功概率60-70%,个别线体需反复冲洗3-4次;同时冲洗过程中由于投料量的大幅调整,改变了池炉内部的对流方式,建立新的动态平衡,不管对气泡还是条纹都有明显改善。

附图说明

图1为本发明的液面降低后示意图。

其中:1-液面线;2-铂金通道;3-玻璃液;4-液面口。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步详细描述:

本发明所述的盖板及基板玻璃制造中铂金通道的冲洗方法,包括以下步骤;

1、铂金通道2冲洗过程的方法及流程:

1.1、通过降低投料量,通过投料与出料量间的差异使玻璃液3的液面降低75-85mm,本实施例中,液面降低80mm。

主要实现的方式:

1)降低投料生成量,投料生成量降低50-70kg/h,本实施例中,投料生成量降低60kg/h。

2)保持正常的引出量不变。

3)投料生成量与出料间出现的差值,液面下降速度为1.5mm/h,使液面高度降低80mm。

4)通过通道液面测量部位的液面口4监测液面下降速度及高度。

1.2、保持降低后的液面3-5小时。

1)投料生成量增加至与引出量相同,保持投入产出平衡,保持液面。

2)根据降温段玻璃液3的滞留时间为2小时,保持3-5小时充分让冲刷后的玻璃流出完全,本实施例中,保持降低后的液面4个小时。

如图1所示,通过通道液面测量部位的液面口4可以监测到液面下降速度及高度,玻璃液3的液面比液面线1低80mm。

1.3、液面恢复至正常控制液面。

保持4小时结束后,增加投料量,使液面上升及恢复

1)投料生成量增加,投料生成量的增加量为50-70kg/h,引出量保持正常控制。

2)液面以1.5mm/h速率上升至正常液面线1处。

3)液面升至正常液面线1处时作业结束。

2、铂金通道2冲洗过程的工艺及质量控制。

1)池炉。

池炉温度进行正常控制,及时采用电极电流进行调整,电极电流调整量小于20%,电极电压<1000V,液面上方通道空腔温度可配合调整。

2)通道。

澄清段顶部温度<1700℃。搅拌槽功率维持在正常使用功率范围,搅拌棒转速不做调整。冷却段及供料管温度以引出量为标准进行调整,若引出量高于设定值,冷却段及供料管温度降低,若引出量低于设定值,冷却段及供料管温度升高。

3)成型。

确保作业过程中的引出量数据。

该方法对策铂金类结石成功概率60-70%,个别线体需反复冲洗3-4次。同时冲洗过程中由于投料量的大幅调整,改变了池炉内部的对流方式,建立新的动态平衡,不管对气泡还是条纹都有明显改善。

以上内容仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明权利要求书的保护范围之内。

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