公开/公告号CN105905937A
专利类型发明专利
公开/公告日2016-08-31
原文格式PDF
申请/专利权人 大连科利德光电子材料有限公司;
申请/专利号CN201610256992.3
申请日2016-04-25
分类号
代理机构大连八方知识产权代理有限公司;
代理人卫茂才
地址 116620 辽宁省大连市普湾新区松木岛化工园区纬一街7号
入库时间 2023-06-19 00:23:31
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2017-12-05
授权
授权
2017-11-03
著录事项变更 IPC(主分类):C01G15/00 变更前: 变更后: 申请日:20160425
著录事项变更
2016-09-28
实质审查的生效 IPC(主分类):C01G15/00 申请日:20160425
实质审查的生效
2016-08-31
公开
公开
技术领域
本发明涉及一种三氯化镓的纯化工艺,具体的是一种去除三氯化镓中微量氯气的工艺,属于化工技术领域。
背景技术
由于三氯化镓生产工艺中使用氯气进行反应,反应历程经过二氯化镓过渡后生成三氯化镓,在反应终点的判断是通过颜色变化来判断的,当颜色由无色变成淡黄绿色时,即反应达到终点,此时氯气已经过量。所以三氯化镓产品中常含有微量氯气,且微量的氯气会导致产品颜色偏黄。在电子级高纯三氯化镓的实际应用中,氯气是一种有害杂质, 因此对氯气含量的要求一般要小于1ppm。
为了达到指标要求,目前大都选择使用精馏塔进行精馏提纯,但由于氯气在三氯化镓中有一定溶解度,简单的精馏提纯很难达到提纯要求。
发明内容
鉴于上述技术存在的缺陷,本发明的目的是提供一种去除三氯化镓中微量氯气的工艺,使三氯化镓中含有的过量氯气降低至1ppm一下,使其指标达到电子级高纯三氯化镓的要求。
本发明的技术方案是:一种去除三氯化镓中微量氯气的工艺,该工艺是通过氯气过量来判断反应终点,再通过反加金属镓来消耗多余氯气来除去氯杂质,其工艺步骤是:向反应釜中投入500g-3000 g金属镓,反应温度为180℃,通氯气反应,在三氯化镓反应到终点时,即反应液呈现淡黄绿色的时,停止通入氯气,开启氮气吹扫,向反应釜中加入1.0g-2.0g的金属镓,并继续保持180℃直至反应液由黄绿色变成无色。本发明是在以前的由颜色来判断终点的基础上,再向反应釜中加入极少量的金属镓,使反应液颜色再变回无色,来消耗多余的氯气。因为三氯化镓与其中间态一氯化镓及二氯化镓的沸点相差较大,通过简单的减压蒸馏就能很好的分离开来,这样既保证之前反应釜中的金属镓全部反应生成三氯化镓,而且也使得多余的氯气被消耗掉。通过此方法不仅可以保证产品有着很高的收率,也保证了产品的纯度要求。
本发明的有益效果在于:该工艺是通过氯气过量来判断反应终点,再通过反加金属镓来消耗多余氯气来除去氯杂质,使三氯化镓中氯气杂质含量降低到1ppm以下,且有着很高的产品收率。
具体实施方式
下面结合具体实施例,使用氯气含量不同的三氯化镓纯化试验对本发明进行详细说明。
实施例1:
投入500g金属镓,180℃,通氯气反应。在三氯化镓反应到终点时,即反应液呈现淡黄绿色的时,停止通入氯气,开启氮气吹扫,向反应釜中加入1.0g的金属镓,并继续保持180℃直至反应液由黄绿色变成无色。
纯化前后氯气含量对比如下:
实施例2:
投入1000g金属镓,180℃,通氯气反应。在三氯化镓反应到终点时,即反应液呈现淡黄绿色的时,停止通入氯气,开启氮气吹扫,向反应釜中加入1.0g的金属镓,并继续保持180℃直至反应液由黄绿色变成无色。
纯化前后氯气含量对比如下:
实施例3:
投入3000g金属镓,180℃,通氯气反应。在三氯化镓反应到终点时,即反应液呈现淡黄绿色的时,停止通入氯气,开启氮气吹扫,向反应釜中加入2.0g的金属镓,并继续保持180℃直至反应液由黄绿色变成无色。
纯化前后氯气含量对比如下:
机译: 氯化污染物的转化例如将三氯化氮转化成氯化的氧化化合物,例如通过去除液体流出物中所含的挥发性氯化物并进行污染物的光解来去除氯气
机译: 连续回收气体中可用成分的方法,该方法在催化反应中由氢氰酸和氯气生产氯化氰或在随后的三氯化氯化三聚以形成氰尿酰氯的情况下获得
机译: 并且获得了一种用于获得含镓氮化物块状单晶的方法中的晶体中去除杂质的工艺,用于制造由含镓氮化物块状单晶制成的基板的方法。