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一种利用CAS-OB精炼炉铁水预脱硅的方法

摘要

本发明公开一种利用CAS-OB精炼炉铁水预脱硅的方法,利用炼钢厂现有的CAS-OB精炼炉对铁水进行脱硅处理,为转炉或电炉提供低硅铁水,具体工艺如下:采用脱硅专用的耐高温的镁碳砖铁水罐,先对铁水进行扒渣处理,利用精炼炉浸渍罩上方的喷枪吹入氧气或空气,流量控制在5-10Nm

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-02-22

    授权

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  • 2015-09-02

    实质审查的生效 IPC(主分类):C21C1/04 申请日:20130905

    实质审查的生效

  • 2015-03-18

    公开

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说明书

技术领域

本发明属于炼钢铁水预处理技术领域,特别是提供了一种利用CAS-OB 精炼炉生产低硅铁水的方法。

背景技术

铁水脱硅处理是铁水预处理的一个重要环节,铁水硅含量高将给转炉 的正常操作带来不良后果,增加炼钢成本。降低铁水中硅含量可以减 轻转炉的冶炼负担,降低石灰消耗,实现少渣炼钢;促进脱磷反应在 吹炼初期提前进行,有助于转炉脱磷率的提高,为实现高效炼钢创造 条件。实践证明,当铁水预脱硅处理使铁水含硅量由0.6%以上脱除到 0.2%以下,炼钢过程石灰消耗可由40~50kg/吨钢下降到15~20kg/吨 钢,耐火材料消耗减少30~40%,可见经济效益显著。转炉采用低硅 铁水冶炼,能给转炉操作带来一系列好处,减少造渣材料消耗,减少 炉渣外溢和喷溅,减少炉渣对炉衬的侵蚀,炉龄提高,并且提高了钢 水收得率和钢水余锰量,转炉的吹炼时间缩短,生产率和钢水质量提 高;向自然界的排放物减少,环境质量改善。因此铁水预脱硅具有巨 大的经济意义和社会意义。

铁水脱硅方法主要有一下几种方法:文献1(“铁水脱磷工艺分析研究 ”,张飞虎等,工业加热,第41卷第4期,第55-51页),公开了一种 铁水脱硅方法,文中列举国内“太钢”建立了铁水 “三脱站”可对 铁水进行脱硅、脱磷、脱硫处理。“三脱站”尽管可以实现铁水脱硅 ,但其不足是需用设备多,投资大、占地面积大、工艺复杂、热损大 。如文献2(“渣洗法铁水脱硅的工业试验”,张杰新等,炼钢,第 28卷第2期,第44-47页),公开了一种渣洗铁水脱硅方法,该方法无 需额外设备投入,通过出铁过程投入脱硅剂即可实现铁水脱硅,但其 不足之处在于,脱硅率低,脱硅率仅为52.69%;脱硅剂耗量高,脱硅 剂耗量在30kg/t以上;脱硅过程易产生泡沫渣,控制不好泡沫渣易溢 出。如文献3(“铁水预处理技术发展现状与展望”,潘秀兰等,世界 钢铁,2010年第6期,第34-36页),公开了一些铁水脱硅的方法:高 炉出铁场出铁沟、鱼雷罐和铁水罐预脱硅采用喷吹Fe2O3,和少量CaO 熔剂的方法进行铁水脱硅,可起到一定的脱硅效果,但是都存在一些 问题,如需要投入喷吹装置,带来成本和空间布置问题,另外加脱硅 剂还会带来铁水温降大的问题,给下道工艺带来不良后果。因此上述 脱硅方法还存在相应的问题,已经不能满足高效、低成本炼钢的需求 ,所以有待研究新的铁水脱硅方法。

CAS-OB精炼炉的基本原理是在钢包底吹氢气搅拌钢液的条件下,在浸 渍罩内部完成钢液的脱氧、合金化以及升温等操作,解决了传统吹氩 搅拌引起钢水裸露、卷渣造成的钢水过氧化问题,在钢水升温、合金 化以及去除夹杂物方面具有独特的优势。但是,由于铁水碳含量较高 ,CAS-OB精炼炉吹氧脱硅时,不采用一套特殊的工艺流程,易产生喷 溅事故,因此,至今无人采用CAS-OB精炼炉进行铁水脱硅处理技术。 另外,普通铁水罐通常采用耐火度较低的耐火砖,吹氧脱硅时产生的 高温将严重侵蚀耐火砖,这也是限制CAS-OB精炼炉进行铁水脱硅处理 的一个因素。

发明内容

本发明的目的在于,公开一种利用CAS-OB精炼炉铁水预脱硅的方法, 应用CAS-OB精炼炉对铁水进行脱硅处理,克服目前铁水脱硅方法所存 在的问题。避免建铁水“三脱站”等额外附属装置即可实现 铁水脱硅。通过底吹气体排渣,降罩后进行吹氧或空气对铁水进行脱 硅处理,由于不需外加脱硅剂,即可避免铁水温降问题又可以防止泡 沫渣的形成所造成喷溅溢渣问题。因此可以节约大量设备投入成本和 避免复杂的工艺操作过程,实现高效、低成本生产低硅铁水。

本发明基于常规冶炼工艺,对正常生产影响较小,在不增加设备投入 的情况下,利用炼钢厂现有的CAS-OB精炼炉对铁水进行脱硅处理,为 转炉或电炉提供低硅铁水。

具体工艺如下:

1)采用脱硅专用的耐高温的镁碳砖铁水罐,将铁水运至扒渣位,先对 铁水进行扒渣处理。扒渣完成后,对铁水进行测温取样。

2)将铁水运至CAS-OB精炼炉工位,利用CAS-OB精炼炉浸渍罩上方的喷 枪吹入氧气或空气的一种,气体流量控制在5-10Nm3/h?t。

3)由于铁水中硅氧化后在铁水表面会形成渣层,当渣层达到30-80mm 时,停止顶部喷枪吹气,打开底吹气体阀门进行吹气搅拌,气体流量 :80-100 Nm3/h。

4)渣层排开后降罩,此时浸罩内无渣或少渣,继续采用浸渍罩上方的 喷枪吹入氧气或空气的一种,气体流量控制在5-10Nm3/h?t。

5)脱硅处理完成后,升起浸渍罩和喷枪,将铁水运至扒渣位,对铁水 进行扒渣处理。

6)扒渣完成后,进行测温取样,如果脱硅量达到要求,可用天车将合 格铁水吊至下一道工序。

如果脱硅量未达到要求可重复步骤2-6重复进行脱硅操作。

上述步骤1中的扒渣处理是为了保证喷枪吹入氧气或空气的一种能与铁 水中的硅充分反应,提高脱硅效率。

步骤3中,当渣层达到30-80mm时,停止喷枪吹气,是为了防止 喷溅和溢渣。底吹气体可以是氩气或氮气的一种。

步骤4中,降罩是为了保证氧气或空气在无渣环境与铁水中硅反应,既 可以保证脱硅效率又可以避免喷溅和溢渣产生。

步骤5中,进行扒渣操作,目的是为了避免脱硅渣被带入下道工序,给 下道工序带来不良后果。

本发明由于采用CAS-OB精炼炉对铁水进行脱硅处理,可以在不增加设 备投入的情况下,利用工厂原有精炼炉对铁水进行脱硅,节约了大量 的设备投入成本和场地占用的问题。通过底吹气体排渣,降罩后进行 吹氧气或空气对铁水进行脱硅处理,由于不需外加脱硅剂,即可避免 铁水温降问题又可以防止泡沫渣的形成所造成喷溅溢渣问题,实现高 效、低成本生产低硅铁水。

具体实施方式:

下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。

实施例1:

1)采用脱硅专用铁水罐,将铁水运至扒渣位,先对铁水进行扒渣处理 。扒渣完成后,对铁水进行测温取样。实测铁水温度为1313℃,硅含 量为0.67%。

2)将铁水运至CAS-OB精炼炉工位,利用CAS-OB精炼炉浸渍罩上方的喷 枪吹入氧气,气体流量控制在6Nm3/h?t。

3)当渣层达到40mm时,停止喷枪吹气,打开底吹气体阀门进行吹氮气 搅拌,气体流量:90 Nm3/h。

4)渣层排开后降罩,继续采用浸渍罩上方的喷枪吹入氧气,气体流量 控制在5Nm3/h?t。

5)脱硅处理完成后,升起浸渍罩和喷枪,将铁水运至扒渣位,对铁水 进行扒渣处理。

6)扒渣完成后,进行测温取样,实测铁水温度为1346℃,硅含量为0 .19%。脱硅量符合要求,用天车将合格铁水吊至下一道工序。

结果可见不仅脱硅效果明显,而且铁水温度没下降反而上升33℃。实 现脱硅的同时又避免了铁水温度损失。

实施例2:

1)采用脱硅专用铁水罐,将铁水运至扒渣位,先对铁水进行扒渣处理 。扒渣完成后,对铁水进行测温取样。实测铁水温度为1345℃,硅含 量为0.64%。

2)将铁水运至CAS-OB精炼炉工位,利用CAS-OB精炼炉浸渍罩上方的喷 枪吹入空气,气体流量控制在8Nm3/h?t。

3)当渣层达到50mm时,停止喷枪吹气,打开底吹气体阀门进行吹氩气 搅拌,气体流量:95 Nm3/h。

4)渣层排开后降罩,继续采用浸渍罩上方的喷枪吹入空气,气体流量 控制在9Nm3/h?t。

5)脱硅处理完成后,升起浸渍罩和喷枪,将铁水运至扒渣位,对铁水 进行扒渣处理。

6)扒渣完成后,进行测温取样,实测铁水温度为1369℃,硅含量为0 .21%。脱硅量符合要求,用天车将合格铁水吊至下一道工序。

结果可见不仅脱硅效果明显,而且铁水温度没下降反而上升24℃。实 现脱硅的同时又避免了铁水温度损失。

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