公开/公告号CN103275768A
专利类型发明专利
公开/公告日2013-09-04
原文格式PDF
申请/专利权人 四川省煤焦化集团有限公司;
申请/专利号CN201310227044.3
发明设计人 刘勇武;
申请日2013-06-08
分类号C10K1/12;
代理机构北京国林贸知识产权代理有限公司;
代理人李桂玲
地址 642450 四川省内江市严陵镇三河路678号
入库时间 2024-02-19 19:46:08
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2023-06-16
未缴年费专利权终止 IPC(主分类):C10K 1/12 专利号:ZL2013102270443 申请日:20130608 授权公告日:20150107
专利权的终止
2015-01-07
授权
授权
2013-11-20
实质审查的生效 IPC(主分类):C10K1/12 申请日:20130608
实质审查的生效
2013-09-04
公开
公开
技术领域
本发明涉及煤制燃气湿式氧化法脱硫的脱硫液,特别涉及一种煤制燃气湿式氧化法脱硫的脱硫液的再生方法。
背景技术
近年来燃煤行业、焦化行业在国内得到迅速猛进的发展,煤制燃气在化工行业的应用也越来越被重视,这也推动了以煤制燃气为原料的后继产品的多元化的发展进程。如:以焦炉气为原料来制造甲醇、用作城市煤气、发电等等。然而,由于煤制燃气成分的特殊性,有害物质多而复杂,因此要想更好的利用煤制燃气就必须尽可能地脱除这些有害物质,例如H2S的脱除。
湿式氧化法脱硫因效率高、建设投资相对较少、流程简单、易操作、生产稳定的优点被国内燃煤行业广泛应用。目前国内煤制燃气采用湿式氧化法脱除H2S工艺很多,如:前置脱硫,后置脱硫;在风机前脱硫,在风机后脱硫等。所有这些工艺的根本思路是如何充分利用碱源的问题,而对于催化剂的选择和应用则没有得到足够的重视。我们知道,如焦炉气这种煤制燃气中含有苯、萘、焦油以及HCN等有害物质,一旦进入系统,对脱硫将带来严重的影响。尤其对脱硫催化剂影响较大,致使很多催化剂很难适应这种工况脱硫,即使勉强应用,也会造成系统脱硫效率低、副盐高,溶液外排量大,环境污染严重等问题。
采用“888”(三核酞菁钴磺酸盐金属高分子)催化剂催化脱硫,虽然效果有所改善,但仍然存在脱硫液中毒现象,以致影响生产,且不容易克服。
湿法氧化脱硫一般是使煤制燃气与脱硫液在脱硫塔中逆向接触,从而脱除无机硫的工艺;进入脱硫塔前,脱硫液称之为“贫液”,在脱硫塔中与煤气发生反应后,“贫液”中带有大量的无机硫,带有大量无机硫的脱硫液称之为“富液”。
脱硫塔内,脱硫液由贫液转变为富液的化学反应式为:
H2S+Na2CO3=NaHS+NaHCO3
COS(羰基硫)+Na2CO3+H2O=Na2CO2S+2NaHCO3
然后富液进入再生槽中与空气发生反应,将无机硫粘在空气气泡上形成硫泡沫析出"富液"中,从而达到再生脱硫液的效果。
富液再生过程的化学反应式如下:
1、2NaHS+O2=2NaOH+2S
2、Na2CO2S+O2=Na2CO3+2S
3、NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O
富液再生过程中还发生如下副反应:
2NaHS+2O2=Na2S2O3+H2O
2Na2S2O3+O2=2Na2SO4+2S
Na2CO3+HCN=NaCN+NaHCO3
NaCN+S=NaCNS
现有的富液再生工艺基本具有以下不足:
1)再生槽中的悬浮硫显而易见,含量一般可达400-600mg/l,且容易出现飞泡现象;
2)再生槽上硫泡沫小而少,脱硫液颜色发暗,使用一段时间后,必须排放大量脱硫液,浪费水资源、催化剂及纯碱等;
3)再生槽中空气污浊,使反应不能正常进行。
4)脱硫液再生过程中,催化剂用量较高。
如何克服上述不足,使脱硫液再生过程中副盐生成量少,硫泡沫性状稳定、易于浮选,脱硫液再生后悬浮硫含量低,脱硫效率高,脱硫液的重复利用率高,浪费少等,成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于克服上述缺陷,提供一种煤制燃气湿式氧化法脱硫的脱硫液的再生方法,再生过程中,催化剂用量较低,副盐生成量少,硫泡沫性状稳定、易于浮选,脱硫效率高;脱硫液再生后悬浮硫含量低,硫容量及吸收效率高,碱度适宜,再生效果好,脱硫液的循环利用率高。
本发明的目的是通过以下方案实现的:
一种煤制燃气湿式氧化法脱硫过程中脱硫液再生的方法,是在催化条件下,将变为富液的脱硫液通入再生槽,再将氧气与空气按1:(5~6)体积比混合后,通入再生槽内的富液中。
尽管现有技术认为,以氧气替代空气进行氧化反应能够促进反应的进行,但在工业化生产过程中,以纯氧作为原料来参与脱硫液再生是非常不现实的,因为这将使生产成本大为提高,经济效益损失极大。
本发明研究发现,将纯氧与空气按1:(5~6)体积比混合后作为氧化剂参与脱硫液的再生,不仅解决了使用纯氧导致生产成本过高的问题,而且能克服上述种种现有技术的不足,保证脱硫液的再生效果。
这是由于:
1、向再生槽内通入纯氧与空气的混合气体,能够有效促进如下反应:
2NaHS+O2=2NaOH+2S(1)
Na2CO2S+O2=Na2CO3+2S(2)
因此促进了: COS+Na2CO3+H2O=Na2CO2S+2NaHCO3(3)反应
即,通入混合气体从化学反应角度上增加了析硫的反应,使析硫反应加速进行。
2、 由于通入混合气体导致上述反应加速进行,使得再生槽内脱硫液中NaHCO3含量增多,脱硫液再生反应:NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O(4)也得以加速进行。减少了水资源的浪费,而再生槽内纯碱生成量提高,降低新鲜纯碱的加入量,节约成本,提高物料利用率。
3、 由于通入混合气体,上述式(1)~(4)的反应均在加速进行,NaHCO3等抑制硫颗粒长大的物质在快速生成及快速消耗,悬浮硫颗粒成型稳定,粒度不再过于细小,不仅更易于浮选,而且脱硫液飞泡现象大为改善,再生后,体系中悬浮硫含量比现有技术显著降低,现有技术中悬浮硫含量一般为400-600mg/L,本发明一般为300mg/L以下,最低可达100mg/L,而由于悬浮硫量降低,副反应减少,副盐生成量也相应降低。
4、 由于副盐得率下降,使得再生过程中,消泡现象有所改善,脱硫液起泡效果提升(例如硫泡沫大而多),浮选效果进一步提高。
5、 与空气相比,通入的混合气体的纯净度大为提高,有效置换出再生槽内污浊的空气,反应环境得到改善;另一方面,通入混合气体,可以带走大量的热量,使再生后液体水质提高,再生后的脱硫液重复利用时,不仅能降低脱硫塔塔内的温度,提高了煤制燃气的脱硫效果,且脱硫后所得“富液”的温度也将相应降低。
6、 采用本发明得到的再生脱硫液品质是比较好的,再生后其硫容量及吸收效率高均较高(例如,采用现有技术再生的脱硫液中,Na2CO3浓度一般为5-15g/L,而本发明所得脱硫液的Na2CO3浓度一般不低于15 g/L,最高可达20g/L),且碱度适宜,能够再次用于煤制燃气湿式氧化法脱硫,且脱硫效果出色。
对于本发明而言,氧气与空气按所述体积比混合是较为合适的,氧气用量过低,再生反应速度较慢,再生后脱硫液中碳酸钠收率过低,氧气用量过高,副反应增多,且不够经济,同时,无法保证合理的气液比,脱硫液再生效果受到影响。
优选的,再生过程中控制所述脱硫液的温度低于45℃。现有工艺中,脱硫液再生过程中温度上升较高(例如夏天有时可达50℃),当液温超过45℃时,往往容易导致副反应加剧,硫代硫酸钠、硫酸盐等副盐增多(具体而言,副盐浓度一般可达110-200g/l),影响H2S平衡的同时,还将促使溶液粘度升高,阻碍硫泡沫析出;另一方面,副盐在脱硫液中积累,将降低有效组分浓度,影响脱硫效率。脱硫过程中,控制所述脱硫液的温度低于45℃的将有效解决这一问题。对于本发明而言,通入混合气体所带走的热量已经能基本保证脱硫过程中液温低于45℃。
本发明的有益效果:
本发明具有如下优点:
工艺简单,条件易控,成本低,脱硫液再生过程中,催化剂用量低,副盐生成量少,硫泡沫性状稳定、易于浮选,脱硫效率高;脱硫液再生后悬浮硫含量低(一般在100~300 mg/L),硫容量及吸收效率高,碱度适宜,再生效果好,脱硫液的循环利用率高;再生后脱硫液中副盐含量低(例如硫代硫酸钠含量基本不高于80g/L),有效成分高(Na2CO3浓度最高可达20g/L),极具应用价值。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步的详细描述。但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下的实施例,凡基于本发明内容所实现的技术均属于本发明的范围。
一、需要再生的脱硫液(即富液)来源如下:
对焦炉煤气进行湿式氧化法脱硫,具体为焦炉煤气通过罗茨风机依次进入冷却器和脱硫塔,同时新鲜脱硫液经过贫液泵打入脱硫塔,在脱硫塔内脱硫液与煤气逆向接触后,脱硫,新鲜脱硫液转变为富液,脱硫过程中脱硫液与煤气的液气比为20 L/标立方米,其余参数参照现有工艺。
焦炉气中H2S含量为4.5g/m3。
新鲜脱硫液组成:碳酸钠28g/L和PDS催化剂0.6g/L。
脱硫后过滤,滤液(即富液)组成: NaHS 9.7g/L、Na2CO2S 5.5g/L和NaHCO3 22.2g/L。
二、富液再生工艺如下(以下实施例皆同):
在催化条件下,将变为富液的脱硫液通入再生槽,再将氧气与空气混合后,通入再生槽内的富液中,既得,再生过程中,气液比等其余工艺参数参照现有技术。
实施例1
本实施例中,氧气与空气体积比为1:5,再生过程中,液体温度在30~35℃之间,再生后脱硫液(即贫液)中,硫代硫酸钠含量为71g/L,悬浮硫含量为210mg/L,Na2CO3浓度为18g/L。
实施例2
本实施例中,氧气与空气体积比为1:6,再生过程中,液体温度在30~35℃之间,再生后脱硫液(即贫液)中,硫代硫酸钠含量为67g/L,悬浮硫含量为155mg/L, Na2CO3浓度为17g/L。
实施例3
本实施例中,氧气与空气体积比为1:5,再生过程中,液体温度在30~35℃之间,再生后脱硫液(即贫液)中,硫代硫酸钠含量为63g/L,悬浮硫含量为103mg/L,贫液Na2CO3浓度为20g/L。
通过以上实施例可以看到,
最后需要说明,以上实施例仅用于说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明的技术方案进行了详细说明,本领域技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的保护范围当中。
机译: 橡胶的再生方法本发明涉及使用活化剂再生基于丁基橡胶的橡胶的方法,该丁基橡胶经树脂硫化。已知使用活化剂来再生硫化丁基橡胶的方法,所述活化剂例如为烷基酚二硫化物,含卤素的图案和主体图案以及使用活化剂的芳族化合物和芳族化合物。除了提高再生物的质量外,还建议将其用作丁基橡胶再生中的活化剂,该丁基橡胶经树脂硫化二苯基胍丁。该方法包括以下内容。达到100重量。废树脂或废旧丁基橡胶制的一部分,用树脂硫化,事先在破碎辊上破碎,再增加2-4重量。包括破坏活化剂-二苯基胍的已知方法。将混合物在空气或蒸气-空气环境中在160-180°C的温度下加热2-3小时。加热后,将脱硫产品进行额外的机械处理至
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