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改善生产超低碳无间隙原子钢脱气装置性能的水模拟试验

     

摘要

根据改进生产超低碳无间隙原子钢工艺控制的需要,在英国兰韦恩钢厂用比例为1:5的水模型试验研究了循环脱气器的主要设计特点。研究的结果表明,只要将真空罐上升管(提升气体)氢气喷咀的数目从6个增加到10个,并把连通管的内直径从0.5m增加到0.55m,就能提高脱气装置的性能。由此可见用一个改进的真空罐,可以将成品钢中的平均含碳量从21ppm降到15.4ppm,且使处理时间缩短2min。此外,还探讨了脱气器的操作效果与熔化深度、喷咀的浸入深度三者之间的关系和在操作期间失效喷孔的影响。

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