声明
摘要
第一章 绪论
1.1 课题研究的背景与意义
1.2 模态分析在往复压缩机管线故障诊断与减振领域应用现状
1.3 课题研究的主要内容
1.4 课题研究方案及拟解决关键问题
1.4.1 研究方案
1.4.2 拟解决的关键问题
1.5 课题研究所需条件与难点
1.5.1 课题研究所需要条件
1.5.2 本课题难点
第二章 往复压缩机排气管道振动机理及减振方法分析
2.1 往复压缩机排气管道振动机理及判定方法
2.1.1 由机组振动导致管线振动的机理及判定
2.1.2 由气柱压力脉动导致的管线振动机理及判定
2.1.3 由共振引起的管线振动机理及判定
2.2 往复压缩机管道减振方法
2.2.1 针对机组振动引起管线振动的减振方法
2.2.2 针对压力脉动引起管线振动的减振方法
2.2.3 针对共振原因的管线减振方法
2.3 本章小结
第三章 模态分析的理论研究及应用现状
3.1 模态分析方法的分类介绍
3.1.1 有限元分析方法
3.1.2 试验模态分析方法
3.1.3 工作模态分析方法
3.2 测试模态参数辨识方法
3.2.1 时域法
3.2.2 频域法
3.2.3 时频法
3.3 本课题所需相关模态理论
3.3.1 模态分析中矩阵的解耦
3.3.2 传递函数和频响函数
3.3.3 相关函数
3.3.4 PolyMAX法求解模态参数
3.3.5 PolyMax法求模态参预因子和极点
3.3.6 PolyMax法求振型
3.3.7 频响函数拟合曲线稳态图的理论研究
3.3.8 基于MAC置信方法的模态真实性判定研究
3.3.9 模态复杂性(MOV)
3.3.10 模态相位共线性(MPC)
3.3.11 模态平均相位偏移(MPD)
3.4 工作变形分析概述及相关理论
3.4.1 工作变形分析简介
3.4.2 工作变形分析与工作模态分析的联系和区别
3.4.3 工作变形分析相关理论
3.5 本章小结
第四章 利用模态分析方法进行往复压缩机管线参数识别的实验研究
4.1 实验目的
4.2 2D型往复压缩机实验台实验
4.2.1 2D型往复压缩机实验台及测试系统简介
4.2.2 2D型往复压缩机管道振动测试分析
4.2.3 试验模态分析
4.2.4 工作模态分析
4.2.5 有限元建模分析
4.2.6 管道变频激振实验
4.2.7 2D型往复压缩机实验台模态实验小结
4.3 L型往复压缩机实验台实验
4.3.1 L型往复压缩机实验台简介
4.3.2 L型压缩机振动测试分析
4.3.3 管道气柱模态分析
4.3.4 试验模态实验
4.3.5 工作模态分析
4.3.6 工作变形分析
4.3.7 有限元建模分析
4.3.8 L型压缩机管线减振减振改造
4.3.9 L型压缩机实验小结
4.4 本章小结
第五章 基于模态分析的往复压缩机管线减振方法的现场应用
5.1 华北某储气库往复压缩机管线振动超标原因判别
5.1.1 机组及管线受力分析
5.1.2 排气管线及缓冲罐模态分析
5.1.3 管线振动原因总结
5.2 西北某作业区天然气增压站外输压缩机管线振动分析及减振
5.2.1 机组及管线振动情况概述
5.2.2 管线模态分析
5.2.3 管线振动原因总结
5.2.4 管线减振措施
5.3 东北俄油输送管线某增压泵站输油泵管线振动分析及减振
5.3.1 机组及管线振动情况概述
5.3.2 入口管道、出口管道模态分析
5.3.3 管线振动原因分析
5.3.4 减振改造建议
5.4 华北某石化连续重整装置重整氢增压机出口管线振动测试分析
5.4.1 机组振动测试分析
5.4.2 排气管线机械模态分析
5.4.3 分析结论
5.5 本章总结
第六章 总结与展望
6.1 总结
6.2 展望
参考文献
致谢
研究成果及发表的学术论文
作者和导师简介
北京化工大学;