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贺家湾隧道洞口浅埋偏压段施工研究

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摘要

1 绪论

1.1 选题意义

1.2 选题背景

1.3 本文主要研究内容

2 工程概况

2.1 项目概况

2.2 隧道地质情况

2.2.1 地形地貌

2.3 施工中采取的主要施工方案、工艺措施

2.3.1 洞口工程

2.3.2 洞口段施工工艺流程

2.4 洞口边仰坡工程施工

2.4.1 设计有关参数及要求

2.4.2 边仰坡开挖施工

2.4.3 边仰坡支护施工

3 洞身开挖及支护施工

3.1 超前管棚

3.1.1 施工工艺流程图

3.1.2 钻孔、安装

3.1.3 注浆

3.2 超前小导管

3.2.1 超前小导管注浆工艺流程图

3.2.2 超前小导管施工要点

3.3 开挖施工

3.4 钢架支护

3.4.1 钢架加工

3.4.2 钢架安装

3.5 锚杆

3.6.钢筋网

3.7 喷射混凝土

3.8 二次衬砌

4 超前地质预报及监控量测

4.1 超前地质预报

4.1.1 采用地质调查的方法

4.1.2 施工地质探测的方法

4.1.3 物探方法

4.2 监控量测

4.2.1 监控量测项目及仪器设备

4.2.2 监控量测管理

4.2.3 量测数据处理

5 贺家湾隧道出口地表变形情况及施工处理

5.1 贺家湾隧道出口施工情况

5.2 地表变形情况

5.3 地表变形原因分析

5.4 处理方案

5.4.1 洞顶地表处理

5.4.2 施工注意事项

6 贺家湾隧道塌方及初支侵限处理方案

6.1 贺家湾隧道DK154+225-+279段设计情况

6.1.1 地形地貌

6.1.2 地质概况

6.1.3 设计情况

6.2 现场情况

6.3 原因分析

6.4 处理方案

6.5 锚杆框架梁施工

6.5.1 锚杆设计及有关要求

6.5.2 框架梁有关要求

6.5.3 锚杆框架梁施工工艺

6.5.4 质量控制措施

6.6 抗滑桩施工

6.7 DK154+258.7-+279.37段换拱施工

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

致谢

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摘要

随着我国铁路建设的大规模展开及技术标准的不断提高,隧道长度在线路中所占比重也正逐渐增加,由于地质构造的特殊性和复杂性,往往会增大其施工难度。本文以石长铁路增建第二线站前2标贺家湾隧道施工为背景,对隧道浅埋偏压所出现的问题加以研究,提出了一些技术性的处理措施。该隧道位于湖南省益阳市桃江县三官桥镇,隧道洞口段围岩为全风化~强风化板岩,褐黄色,岩体破碎~极破碎,较松散,自稳性差,且偏压,覆盖层薄,施工技术要求高,安全压力大,本隧道为全长339米的单线铁路隧道,三进三出,分三段明洞,三段暗洞和两个斜切式洞门,设计从进口段进洞,由于进口段为挖方段,需进行石方爆破,工程量大,且离既有铁路运营线仅35米,运营部门要求爆破施工必须在封锁点内进行,每日施工时间仅有两个小时,不能满足工期要求。本隧道出口段39米外为新建拖木冲隧道,且已施工完毕,可直接利用相关设备和场地,经综合考虑,本着便于施工管理、节约成本、缩短工期的要求,经与设计院沟通,决定选择采用自出口端向进口端掘进的施工方案。本文重点对第三段(DK154+240~DK154+311)暗洞段进行施工技术及现场管理进行介绍。在施做了出口段洞顶截水沟、边仰坡防护,进行暗洞掘进8米后,发现隧道从左侧导向墙拱脚垂直至洞项地表并沿洞顶地表向小里程延伸至洞身左侧处出现0.5-1.5cm的贯通裂缝,DK154+311-293段第一、第二板二衬混凝土出现横向裂纹,暗洞段DK154+244处位置(还有4米就出洞)出现初支变形侵限以及塌方状况,经对其产生的原因进行分析并与设计探讨,制定出比较可行的处治方案,通过施工实践,有效解决了出现的问题,并及时消除了安全隐患,为今后类似工程的施工提供一些借鉴。

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