首页> 中文学位 >新型液力透平在合成氨变脱系统的应用
【6h】

新型液力透平在合成氨变脱系统的应用

代理获取

目录

声明

1 绪论

1.1 合成氨工业简介

1.2合成氨煤气净化技术简介

1.3行业形势及心连心公司简介

1.4合成氨变脱系统流程及存在的问题

1.4.1 合成氨变脱系统流程

1.4.2 存在的问题

2 合成氨净化系统能量回收技术现状

2.1 液力透平基本原理及能量配置方式

2.1.1 液力透平基本原理

2.1.2 液力透平能量布置方式

2.2 合成氨净化系统能量回收技术调研

2.2.1 湖北化肥厂热钾碱脱碳工段液力透平应用情况

2.2.2 技术方调研

3 课题的提出及解决方案

3.1 泵基础知识及其效率的计算方法

3.2 改造技术方案

3.2.1 现有贫液泵的优化

3.2.2 透平型式的优化

3.3 预期目标

4 改造方案的实施及运行效果

4.1 实施步骤

4.1.1 项目施工图设计

4.1.2 项目材料清单

4.2 调试运行

4.2.1 仪表参数设定

4.2.2 调试流程

4.2.3 停车流程

4.2.4 注意事项

4.3 运行效果

4.3.1 透平泵简介及运行参数

4.3.2 节电量核算

4.4 运行过程中曾出现的问题及解决措施

4.4.1 问题及分析

4.4.2 利欧公司维修方案

5 试验结论及技术完善展望

参考文献

个人简历、硕士期间发表的学术论文与研究成果

展开▼

摘要

心连心二分公司变脱系统脱硫液闪蒸过程压差约1.5MPa,原有三台涡轮机回收脱硫液闪蒸过程的压差能,存在的主要问题是3#涡轮机节电量仅有10KW,且涡轮机运行多年以后实际过液量小,导致涡轮机近路仍开启30%左右的阀位,造成能量浪费。
  本项目优化工艺流程及设备,引入透平泵直联的新型能量回收设备,使94%以上的脱硫液流经透平泵的透平端直接驱动泵端工作,整体机组不耗电。另外,在电机不变的情况下将1#贫液泵流量由320m3/h提高至440m3/h,保证系统必需的循环量,从而节省电耗。
  项目预期目标为:在保证系统出口硫化氢在指标范围内的基础上,停机一台贫液泵,工况1(三台泵运行)时节省电机功率256KW,工况2(两台泵运行)节电机功率78KW。
  截至目前变脱系统节电技术研发项目累计稳定运行1年有余。项目投运前后二分公司吨氨电耗降低5-7度,累计为公司节约电量537840度,按照电价0.56元/度计算,累计为公司节约30.1万元。2016年4月20日起工业电价上涨至0.66元/度,按此推算,每年将为公司节约140万元(除去15天中修,每年运行时间按350天计算)。
  本项目于2015年12月28日开车成功。1#大流量泵自2015年10月31日投运至今,电流一直在30A左右,每小时实际耗电443度左右,运行稳定。
  透平泵转速2850-2930r/min,更换材质后,转速2810-2910r/min,由于脱硫液中存在较多碎填料,为避免碎填料对透平壳体造成磨蚀,2016年4月1日开车前在透平端进口管道中增加了管道过滤器,运行18天后过滤器阻力有所增加(最大达0.1MPa),在计划性停车检查时清理出较多碎填料,清理后至今系统阻力尚无明显增加,设备及系统运行稳定。

著录项

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号