轮边减速支承轴失效原因分析

摘要

某工程机械车的轮边减速支承轴出现断裂。对断裂的轮边减速支承轴进行了失效分析,得出:支承轴疲劳裂纹的扩展顺序,首先裂纹从花键齿根部的加工刀痕处起源,并沿纵向扩展;而后纵向裂纹扩展停止,新的裂纹从纵向裂纹上起源,并沿横向扩展,最终导致疲劳断裂。为了更准确的找到支承轴失效的原因,本文中使用了ANSYSY有限元对支承轴的实际工况进行模拟,其应力结果与支承轴实际断裂情况一致。最后综合上述分析结果得出:支承轴设计强度不足以及支承轴的花键齿根加工不当,为导致此次支承轴疲劳断裂的主要原因;同时支承轴热处理工艺不当以及材料存在带状组织,使得零件的使用疲劳寿命进一步降低。

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