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精处理系统高混树脂油污染案例分析

摘要

某两个电厂300MW亚临界机组和600MW超临界机组分别发生凝结水精处理系统高混树脂油污染的事故.分析研究了热力系统漏入油来源、反事故措施;详细介绍了油污染树脂处理工艺试验研究及处理效果.具体步骤为:第一步:将树脂倒入阴再生塔内,并将水放尽。电热水箱水加热至60℃备用。第二步:通过树脂添加斗将OP-10加入阴再生塔内,每套树脂OP-10的加入量为75kg。由于OP-10粘性较大,且在温度低于40℃时易结块,造成喷射器堵塞,因此,在加药前先在容器内用60℃的热水将OP-10溶解,配成5%的热溶液。第三步:加完药后通过碱再生管道利用阴树脂置换的方式立即送入60℃的热水,水位至树脂层上20cm时停止送入热水。第四步:执行树脂空气擦洗,时间控制在5分钟。通过向树脂中通入压缩空气的方法使树脂充分搅拌和擦洗,更利于树脂中油污的清除。第五步:擦洗完毕,开始执行树脂置换操作,这样既能对树脂进行充分反洗,又能通过电热水箱内50℃的水保证树脂处于50℃的条件下,保证处理效果。置换的时间以观察排水中是否有泡沫和油污为标准。当排水中无泡沫和油污时停止进行置换。第六步:按精处理树脂再生的步骤执行树脂分离、阴树脂再生和阳树脂再生、树脂混合等。在阴阳树脂再生时,酸碱用量按正常用量的1.5倍控制,以利于处理后树脂第一次再生时获得良好的再生效果。

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