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水钢2500m3高炉慢风生产转全风恢复实践

摘要

首钢水钢2500m3高炉在2015年2月由于因炼钢同步检修影响,高炉被迫堵风口限产.2月13日夜班限产结束后,高炉在恢复全风口生产的过程中发生炉况波动.于2月14日中班恢复全风.本文主要是对高炉限产转全风生产过程进行总结.rn 提出生产组织必须匹配。要加强对外部信息的了解,高炉产能和炼钢消化能力必须匹配,确保制度的及时调整,保持合理的风速及鼓风动能,避免炉缸堆积。rn 避免长期堵同一个风口。长期堵风口生产,有机会对所堵风口进行调整,避免长期堵一个方向风口,防止局部堆积,影响炉缸工作均匀。rn 控制好恢复节奏,适当减轻焦炭负荷。慢风恢复过程中,应充分考虑操作炉型的变化,引起粘结物脱落对炉温的影响。要提前调整热制度,保持热量充沛,掌握好开风口上风恢复节奏,避免上风过急,引发管道行程,造成炉况反复,长期堵风口时应主动退负荷5-10%,以消化粘结物脱落耗热,实现炉缸有充足的热量。从本次恢复来看,后期负荷由5.240t/t退到4.981t/t,总退负荷4.9%。rn 加强操作管理工作。热制度根据外部条件及时调整,管理上用制度约束岗位人员操作,确保铁水物理热充沛。

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