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300MW机组电除尘器改造技术实践

摘要

本文通过对江苏淮阴火力发电有限公司#3(1×300MW)机组配套电除尘电除尘器改造实例的分析,对其技术改造路线技术进行分绍,提出了电除尘器本体结构提效改进的建议:在原有除尘器基础上进行改造,保留原有地基基础、混凝土支架及钢架。将原电除尘器改为双列双室五电场,在原电除尘前部增加一个5.230米电场,拆除原电除尘器内部部件,壳体顶板顶梁拆去,加圈梁加高,极板加高到15.2米。新增第一电场。电除尘器全部更换高频电源。阳极板采用BE型极板。根据五个电场的运行特点,第一电场浓度最高,易形成电晕封闭现象,电晕电流小,闪络频繁,电压较低,所以在第一电场需要输入更多的功率,这样,第一电场选用放电性能强的CS20A针刺线,针尖长度20mm,加强放电性能,使烟气中的含尘颗粒尽可能多的荷电,而且可以避免针尖被粉尘包裹,影响后期的放电性能,第二至第四电场粉尘浓度及颗粒大小逐级递减,为避免反电晕发生,采用放电性能趋缓的CS10A采用放电陛能较柔和的CS10A针刺线,第五电场主要是细微粉尘,可能出现的反电晕较强,采用放电性能最为柔和的CW09A波型线,可提高工作电压,进而提高除尘效率,减少烟尘排放。介绍电除尘器改造的成功经验,电除尘器改造后除尘效率99.89%~99.90%,电除尘器出口烟尘浓度为22.3mg/Nm3~26.4mg/Nm3.为其以后的推广做出了范例.

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