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一种含氮化硅铁的Al2O3-SiC-C体系无水炮泥

摘要

本发明提供了一种含氮化硅铁的Al2O3-SiC-C体系无水炮泥,由Al2O3、SiC、C、SiC、Si3N4、SiO2、Fe2O3、及其他成分组成,其特征在于:化学成分质量百分数为:Al2O3:30~60%,SiC:5~17%,C:10~25%,Si3N4:5~20%,SiO2:2~10%,Fe2O3:2~7%,其他成分:2~7%;在原料中加入的3-20质量%氮化硅铁细粉,在检测过程中以Fe2O3的形式计算在内。所述的其他成分包括:CaO、MgO、TiO2、K2O、NaO。本发明的优点在于:解决了炮泥使用中存在的烧结缓慢、开孔困难等问题,改善炮泥的性能;同时降低生产成本。

著录项

  • 公开/公告号CN1544660A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2004-11-10

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京科技大学;

    申请/专利号CN200310115047.4

  • 发明设计人 占华生;陈俊红;孙加林;

    申请日2003-11-24

  • 分类号C21B7/12;C04B35/10;C04B35/66;

  • 代理机构北京科大华谊专利代理事务所;

  • 代理人刘月娥

  • 地址 100083 北京市海淀区学院路30号

  • 入库时间 2023-06-18 15:46:03

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2015-01-07

    未缴年费专利权终止 IPC(主分类):C21B7/12 授权公告日:20051109 终止日期:20131124 申请日:20031124

    专利权的终止

  • 2009-01-14

    专利实施许可合同的备案 合同备案号:2008990000937 让与人:北京科技大学 受让人:北京科大方兴高新技术有限公司 发明名称:一种含氮化硅铁的Al#-[2]O#-[3]-SiC-C体系无水炮泥 授权公告日:20051109 许可种类:独占许可 备案日期:20081024 合同履行期限:2008.10.1至2013.10.1合同变更 申请日:20031124

    专利实施许可合同的备案

  • 2005-11-09

    授权

    授权

  • 2005-01-12

    实质审查的生效

    实质审查的生效

  • 2004-11-10

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明属于高炉出铁口炮泥材料技术领域,特别是提供了一种含氮化硅铁的Al2O3-SiC-C体系无水炮泥,可适用于制作高炉饱泥。

技术背景

随着高炉大型化和高压操作的实施,对出铁口炮泥的要求越来越高,有水炮泥及普通的无水炮泥已无法满足现场需要。1995年《宝钢技术》第二期中陈守平等人在炮泥中引入氮化硅结合碳化硅废砖,使用性能很好,其成分(质量%)为:56.26%的Al2O3、10.7%的SiC、%、0.238%的(K2O+NaO)、1.49%Fe2O3、4.36%Si3N4、0.36%CaO、0.07%MgO、0.89%的TiO2、10.95%的SiO2。其生产的主要原料为氮化硅结合碳化硅、高铝刚玉、软质黏土、兰晶石以及氧化铝微粉等制成。

在炮泥中引入氮化硅结合碳化硅废砖,一方面替代部分的碳化硅,降低成本;同时利用氮化硅的优点。由于氮化硅具有熔点高、硬度高、热震稳定性好以及耐侵蚀性强等优点,所以,引入氮化硅的炮泥的耐压强度、防氧化性以及抗渣蚀性都得到明显提高;但是这种炮泥却存在硬度大、开孔难,并且烧结缓慢等缺陷。

虽然引入氮化硅结合碳化硅废砖的成本较低,但是,废砖来源渠道不固定,产品的性能指标得不到保证,从而影响了这种炮泥的使用寿命。而引入纯氮化硅原料,虽然材料的性能得到保证,但是由于氮化硅价格昂贵,导致炮泥的成本提升较大,很难普及应用。

发明内容

本发明的目的在于提供一种含氮化硅铁的Al2O3-SiC-C体系无水炮泥,通过加入3-20%(质量分数)氮化硅铁细粉,解决了炮泥使用中存在的烧结缓慢、开孔困难等问题,改善炮泥的性能;同时降低生产成本。

本发明的构成化学成分(质量分数%)为:

             Al2O3 30~60%

             SiC     5~17%

             C       10~25%

            Si3N4   5~20%

            SiO2     2-10%

            Fe2O3   2~7%

            其他成分  2-7%

原料中加入3-20%(质量分数)氮化硅铁细粉,在检测过程中以Fe2O3的形式计算在内;其他成分包括CaO、MgO、TiO2、K2O、NaO等。

本发明所用氮化硅铁的成分如表1。

表1氮化硅铁的成分

项目规格值(质量%)标准值(质量%)化学分析 Si>4551 N>2831 Fe12~1714 O<2.51.7

本发明的优点在于:解决了炮泥使用中存在的烧结缓慢、开孔困难等问题,该炮泥在中温强度、抗侵蚀性及开孔难易程度方面都具有很好的性能。用此炮泥不但保证了长时间出铁,减少了出铁次数;而且减少了炉前操作工序,大大的降低了工人的劳动强度,同时降低了成本。

具体实施方式

本发明的具体实施例见表2

表2本发明的实施例

其他成分,%(质量)  3    4    5.5    1.5抗渣侵蚀性(mm)  好    好    好    好中温强度  好    好    好    较好开孔难易程度  较好    好    好    差

注:抗渣侵蚀性是将炮泥做成Φ50×50mm,渣孔为Φ25×25mm,做1500℃×3h还原条件下高温渣侵实验;高炉用渣为:SiO2 34.29%,Al2O3 14.37%,CaO43.58,MgO 5.79,FeO 0.9%。

本发明的化学成分为炮泥经1000℃×3h还原性气氛处理后的检测结果。

从检测结果看出,使用本发明研制的炮泥在中温强度、抗侵蚀性及开孔难易程度方面都具有很好的性能。用此炮泥不但保证了长时间出铁,减少了出铁次数;而且减少了炉前操作工序,大大的降低了工人的劳动强度,向时降低了成本。

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