公开/公告号CN103757183A
专利类型发明专利
公开/公告日2014-04-30
原文格式PDF
申请/专利权人 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司;
申请/专利号CN201310674712.7
申请日2013-12-11
分类号C21D1/26(20060101);C21D9/52(20060101);
代理机构乌鲁木齐新科联知识产权代理有限公司;
代理人欧咏
地址 830022 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区八一路1号
入库时间 2024-02-19 22:57:46
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2018-08-14
专利权的转移 IPC(主分类):C21D1/26 登记生效日:20180725 变更前: 变更后: 申请日:20131211
专利申请权、专利权的转移
2015-10-28
授权
授权
2014-06-04
实质审查的生效 IPC(主分类):C21D1/26 申请日:20131211
实质审查的生效
2014-04-30
公开
公开
技术领域
本发明涉及冷轧钢的技术改进,尤其通过对冷轧轧机工艺控制和罩式退火 炉温度优化,减少冷轧商品卷黑带缺陷。
背景技术
目前通用方法,冷轧轧机工艺控制:乳化液杂油浓度≤40、冷连轧轧机5# 机架出口吹扫压力≥0.4MPa、成品带钢表面粗糙度≥0.7μm。冷轧商品卷通用 的退火工艺:钢卷装炉完成后开始加热过程,温度到430℃后保温3h。继续加 热至670℃后保温9h。保温完成后冷却至室温。退火的整个过程中要用氢气吹 扫,吹扫用氢气最大量25m3/h,以25m3/h的量吹扫2h,整个吹扫过程持续13h。 以此方法生产冷轧商品卷,成品中黑带发生率达到4.12%。所述黑带指带钢和钢 板表面中间部位沿长度方向呈带状黑膜,黑带不仅影响美观,还不利于焊接、 喷漆、镀层和冲压。
本发明通过控制冷轧轧机产品表面粗糙度及优化罩式退火炉温度,从而减 少冷轧商品卷黑带缺陷,是商品性得以提高,为企业创新起到了示范作用。
发明内容
本发明的目的在于:通过对冷轧轧机工艺控制和罩式退火炉温度优化,减 少冷轧商品卷黑带缺陷。
本发明的目的是这样实现的:一种改善冷轧商品卷黑带缺陷的生产工艺, 分步实施;
装炉工艺:成品厚度≤0.4mm时,薄料单炉装4或5卷,不得少于4卷;没 有足够薄料配料时,允许混装且不限制装炉位置;
退火工艺:采用乳化液杂油的浓度≤35;轧机机架出口吹扫压力≥0.5MPa; 成品带钢表面粗糙度≥0.7μm;
其中退火加热制度:钢卷装炉后开始加热,温度至430℃时,保温6h,加 热至550℃时,保温2h,加热至670℃时,保温9h,保温结束,冷却至室温;
其中退火中要用氢气吹扫,氢气以30m3/h的量吹扫5h,持续17h。
本发明的技术原理:通过对冷轧轧机工艺控制,减少冷轧罩式退火炉原料 内残留的乳液、油类及其它污物,优化罩式退火炉温度,加快残余轧制油挥发, 提高表面光洁度,提高商品的性价比,彰显技术进步。
附图说明
本发明结合附图作进一步说明。
附图1为本工艺的罩式退火炉温度优化曲线示意图;
如图所示:罩式退火炉成品温度670℃;轧制油挥发最佳温度430℃;轧制 油挥发最佳温度550℃。
附图2为本工艺的氢气吹扫优化曲线示意图;
如图所示:退火中要用氢气吹扫,吹扫用氢气最大量30m3/h,以30m3/h的 量吹扫5h,整个吹扫过程持续17h。
具体实施方式
本发明结合实施例作进一步说明。
本工艺的生产流程:加热→热连轧→层流冷却→卷取→冷轧酸洗→冷轧轧 机→罩式退火炉→冷轧平整→冷轧重卷→包装的工装设备。
实施例:
一、冷轧轧机生产工艺控制:
1)乳化液状态控制:乳化液杂油浓度≤35;
2)轧机5#机架出口吹扫压力为≥0.5MPa;
3)成品带钢表面粗糙度为≥0.7μm,若不满足立即更换5#机架工作辊。
二、装炉工艺:成品厚度≤0.4mm薄料单炉必须装够4卷或5卷,不得少于 4卷;没有足够薄料配料时,允许混装且不限制装炉位置。
三、优化罩式退火炉退火制度:调整退火工艺:钢卷装炉完成,开始加热, 升温到430℃,保温6h,加热至550℃,保温2h,加热至670℃,保温9h,保温 完成,冷却至室温。
四、退火的整个过程中要用氢气吹扫,吹扫用氢气最大量30m3/h,以30m3/h 的量吹扫5h,整个吹扫过程持续17h。
本发明方法的加热段吹氢量见表1、表2。
表1退火工艺参数
表2氢气吹扫工艺参数
由上表数据得知:在轧制油挥发最佳温度430℃下保温时间由3h延长至6h; 在另一轧制油挥发最佳温度550℃下再保温2h,在轧制油挥发最佳温度下比原 工艺延长了时间,并且加大了吹扫氢气的量,吹扫时间也相应延长。
生产应用效果验证:
采用改善冷轧商品卷黑带缺陷的生产工艺,有效减少冷轧商品卷黑带缺陷。 (冷轧商品卷无黑带缺陷特征:带钢和钢板表面呈银灰色);改善冷轧商品卷黑 带缺陷的生产工艺的前后对比:实施前见每生产1万吨,产生黑带缺陷412.3 吨;实施后每生产1万吨,产生黑带缺陷仅为17.4吨,黑带发生率由4.12%下 降至0.17%。
机译: 拉米高马口铁冷轧卷生产工艺的改进
机译: 冷轧卷的缺陷零件去除装置
机译: 使用输送带从冷轧卷上去除缺陷部分的装置