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一种消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔

摘要

一种消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔,如图1所示,其特征是:在现有的原脱硫塔顶部增设扩径同心气体分布器1,扩径同心气体分布器1连接原脱硫塔和扩径强化除液沫塔体10段相连,在扩径强化除液沫塔体10的直径为下部的原脱硫塔的1.4-3.0倍,扩径强化除液沫塔体10内,从下至上设有包括复合洗气塔板2、洗涤填料层5和除雾器8,以及与洗涤填料层5相匹配的填料用清水喷淋器6和与除雾器8相匹配的除雾器用水喷淋清洗器9,在扩径强化除液沫塔体10顶部有净烟气出口11。本发明可彻底消除“石膏雨”的污染,同时具有操作弹性大、抗脏堵、能耗低、投资少和效率高之突出优点。

著录项

  • 公开/公告号CN103657392A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2014-03-26

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京大学;

    申请/专利号CN201310681571.1

  • 申请日2013-12-12

  • 分类号B01D53/80;B01D53/96;B01D53/50;

  • 代理机构南京知识律师事务所;

  • 代理人黄嘉栋

  • 地址 210093 江苏省南京市鼓楼区汉口路22号

  • 入库时间 2024-02-19 22:18:46

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2016-11-30

    授权

    授权

  • 2014-04-23

    实质审查的生效 IPC(主分类):B01D53/80 申请日:20131212

    实质审查的生效

  • 2014-03-26

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及燃煤排放烟气的治理。

背景技术

据统计,全国已投运的烟气脱硫机组中,300MW及以上烟气脱硫机组约占86%, 90%以上的机组采用石灰石--石膏湿法烟气脱硫(WFGD)技术(曾庭华,杨华,廖永进 等.湿法烟气脱硫系统的调试试验及运行[M].中国电力出版社,北京,2008.)。在典 型的石灰石-石膏湿法系统工艺流程中,高温烟气首先由WFGD增压风机送入回转式烟 气加热器(GGH),在GGH中,未经处理的高温原烟气与脱硫塔排出的50℃左右的净烟 气交换热量,被冷却后的原烟气进入脱硫吸收塔与喷淋的石膏浆液接触反应脱硫,脱 硫以后的饱和烟气经过两级除雾器后,重新进入GGH被原烟气加热到80℃以上,最后 由烟囱排入大气。GGH的主要作用是提高进入烟囱的净烟气温度,并不能消减其中的石 膏液含量。因此在实际运行中,由于烟气中石膏液的存在,GGH很容易堵塞,严重影响 了脱硫设施的正常运行。然而,若取消GGH,脱硫后的饱和净烟气直接从烟囱排出,由 于排烟温度较低,烟气中夹带的亚硫酸盐和硫酸盐混合液沫(俗称石膏液沫)在烟囱排 出过程中将冷凝形成液滴,从而形成了烟囱周边发生“石膏雨”(吴春华,颜俭,柏源,李忠 华.无GGH湿法烟气脱硫系统烟囱石膏雨的影响因素及策略研究[J].电力科技与环 保,2013,29(3):15-17)。

“石膏雨”主要是由于传统脱硫塔的设计理论落后所致:现有脱硫塔设计烟气速度 过高,气相动能过大,因而经脱硫后的烟气在上升时不可避免会卷吸有石膏液沫,如不 加以脱除,它们将随烟气进入烟囱排放。为了避免石膏液对烟囱及烟囱附近地面的污染, 现有工艺采用在烟囱下方设置GGH换热方式,以升高烟气温度,以期让夹带石膏液的 烟气在排放时升得更高,飘得更远。但是,很显然,设置GGH不仅具有以上严重缺陷, 同时也是一种既耗能源又不能真正解决问题的下下之作。

发明内容

本发明提供一种消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔,在现有的烟气脱 硫塔上部设置扩径强化除液沫系统,该系统包括扩径塔身、气体分布器、复合洗气塔板、 洗涤填料层和除雾器等装置。

从脱硫塔底部进入的烟气,经脱硫液喷雾化学吸收后,由烟气与夹带的石膏液沫组 成的气液混合流进入本发明所述的截面积扩大1.4~3.0倍的扩径塔身所包括的强化除液 沫系统内。气液混合流经气体分布器1均匀分配后,首先经过复合洗气塔板2洗涤操作 去除大部分石膏液沫,然后上升至具有精细清洗功能的洗涤填料层5内进一步除去残存 的石膏液沫,最后,烟气上升至除雾器8,经除去气相中夹带的水雾滴后排出塔外。

本发明技术原理和方案如下:

一种消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔,如图1所示,其特征是:在 现有的原脱硫塔顶部增设扩径同心气体分布器1,扩径同心气体分布器1连接原脱硫塔 和扩径强化除液沫塔体10段相连,在扩径强化除液沫塔体10的直径为下部的原脱硫塔 的1.4-3.0倍,扩径强化除液沫塔体10内,从下至上设有包括复合洗气塔板2、洗涤填 料层5和除雾器8,以及与洗涤填料层5相匹配的填料用清水喷淋器6和与除雾器8相 匹配的除雾器用水喷淋清洗器9,在扩径强化除液沫塔体10顶部有净烟气出口11。

上述的消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔,所述的扩径同心气体分布 器1由3~9个同心圆或同心方形组成,原脱硫塔为矩形,扩径同心气体分布气器1可 设计为同心矩形;若原脱硫塔为圆形,扩径同心气体分布器1可设计为同心圆形,以保 证气液混合流在进入复合洗气塔板2前得到均匀分配。

上述的消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔,所述的复合洗气塔板2由 塔板、集液槽3和洗涤液排放泵4组成,它的洗涤液体为其上部填料层5和除雾器8运 行时下降的清洗水,塔板上的液层高度一般为30~60mm,总压降保持为800Pa以下, 塔板上液体泄漏量和气流夹带量低于5%,洗涤后的液体进入集液槽3,通过洗涤液排放 泵4和管道7排出塔外。

上述的消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔,所述的复合洗气塔板2一 般采用液沫夹带量较小的塔板,如固定或浮动阀塔板、超级泡罩塔板等,其开孔率可以 稍大,为15-20%之间。

上述的消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔,所述的洗涤填料层5一般 采用金属规整填料,高度一般为300-600mm。

本发明的消除燃煤锅炉烟气脱硫“石膏雨”的脱硫吸收塔是如下运行的:

原脱硫塔经脱硫洗涤后的烟气夹带着液沫通过扩径同心气体分布器1均匀分配上升 的气液混合流进入扩径强化除液沫塔体10,扩径强化除液沫塔体的塔截面积为下方原脱 硫塔截面积1.4~3.0倍,以大幅度降低气流在扩径强化除液沫塔体中的速度,其宗旨是 彻底消除石膏液沫被上升烟气流卷吸夹带所需要的气相动能(气相动能与上升气流速度 的平方成正比。例如,若气流流速从4.0m/s降为3.0m/s后,则气相的动能仅相当于原 来的9/16),使石膏液沫在上升气相中得到的动能远小于液沫自身的势能,这样可大幅 消除石膏液沫的被卷吸夹带现象。再经复合洗气塔板2和具有精细清洗功能的洗涤填料 层5,除去约95%以上的石膏液沫,随后烟气上升至除雾器8,以去除烟气中的夹带的 水雾滴,整个除液沫系统的压降低于2000Pa。烟气中夹带的石膏液沫可约95%可被去除, 可彻底解决湿法脱硫过程中普遍存在的“石膏雨”问题,实现彻底治理“石膏雨”的效 果。

本发明专利具有以下优点:

1.操作能耗低,投资省,不需占用装置额外建设用地,仅在原脱硫塔上改造,是一 种经济实用的方法;

2.除石膏液沫效率高,操作弹性大,工业可靠性强,不会再有堵塞现象;

3.不再需要GGH,节省的GGH投资完全可用于采购本发明的设备费用。

附图说明

图1为发明方法的流程图,其中:1为扩径同心气体分布器,2为复合洗气塔板,3 为集液槽,4为洗涤液排放泵,5为洗涤填料层,6为填料用清水喷淋器,7为残液排 出管线,8为除雾器,9为除雾器用水喷淋清洗器,10为扩径强化除液沫塔体,11为净 烟气出口,12为原气管道,13为脱硫吸收液循环泵,14为原碱液喷雾系统。

具体实施方式

实施例1:某300MW发电厂的燃煤锅炉烟气采用湿法碱液全烟气脱硫工艺。脱硫 系统主要包括WFGD压缩风机、脱硫吸收塔、浆液循环泵、石膏脱水机等。该脱硫吸收 塔直径12600mm,其上方设有两级除雾器,烟气排放前采用GGH换热。自正常运行之 日起,发现烟囱周边石膏雨现象严重。经检测,排放的烟气中液沫含量260mg/m3以 上,液滴的直径为20μm以上。随着机组运行时间的增长,除雾器压差越来越高,烟 气中液沫含量也大幅上升,呈恶化趋势,而且出现第二个除雾器出现堵塞现象,同时 GGH也出现严重堵塞现象,最终影响到排烟引风机的正常工作。

采用本发明对原脱硫塔进行改造,下部原脱硫塔塔直径及原来的组件不变,上部扩 径强化除液沫塔体10的直径调整为16000mm。这样,上升烟气的动能下降至原来的38% 左右。扩径同心气体分布器1采用同心圆气体分布器,由7个同心圆组件构成,其高度 为1200mm。扩径同心气体分布器1连接原脱硫塔与扩径强化除液沫塔体10,扩径强化 除液沫塔体10内复合洗气塔板2采用导流型固定浮阀塔板,开孔率为18.4%,塔板上 液层厚度为60mm。自洗涤填料层5下降至复合洗气塔板2的液流量为2.2m3/m2.h。操 作时,维持集液槽3内的液体液位恒定,多余液体排出塔外。洗涤填料层5采用不锈钢 板波纹规整填料,床层高度为400mm。洗涤填料层距离塔板平面上方500mm,距离洗 涤填料层上方平面500mm为填料用填料用清水喷淋器6,填料用清水喷淋器6上方 800mm为除雾器8及除雾器用水喷淋清洗器9。除雾器用水喷淋清洗器9只有在除雾器 8结垢时才开启以起清洗作用。

采用本发明改造后经连续3个月运行表明,已彻底治消除了“石膏雨”现象。经检 测,经脱硫吸收塔顶部气相管排出的净化烟气中含液沫量由改造前的260mg/m3,下降 为12mg/m3。本发明的扩径强化除液沫塔体10段总压降为1650Pa。

实施例2:某150MW自备电厂的燃煤锅炉烟气采用湿法碱液全烟气脱硫工艺。脱 硫系统主要包括压缩风机、脱硫吸收塔、浆液循环泵、石膏脱水机等。该脱硫吸收塔直 径8800mm,其上方设有两级除雾器,烟气排放前采用GGH换热。建成之后,操作发现 发现烟囱周边石膏雨现象严重。经检测,排放的烟气中液沫含量312mg/m3以上,液 滴的直径大多为20μm以上。随着机组运行时间的增长,除雾器压差越来越高,烟气 中液沫含量也大幅上升,呈恶化趋势,而且出现第二个除雾器出现堵塞现象,同时GGH 也出现严重堵塞现象,排烟风机无法正常工作。

采用本发明对原脱硫塔进行改造,下部塔直径及原来的组件不变,上部扩径强化除 液沫塔体10的直径调整为12000mm。这样,上升烟气的动能下降至原来的29%左右。 扩径同心气体分布器1采用同心圆气体分布器,由5个同心圆组件构成,其高度为 1100mm。复合洗气塔板2采用导流型固定浮阀塔板,开孔率为17.8%,塔板上液层厚 度为65mm。自洗涤填料层5下降至复合洗气塔板2的液流量为2.4m3/m2.h。操作时, 维持集液槽3内的液体液位恒定,多余液体排出塔外。洗涤填料层5采用不锈钢板波纹 规整填料,床层高度为350mm。洗涤填料层距离塔板平面上方500mm,距离洗涤填料 层上方平面600mm为填料用填料用清水喷淋器6,填料用清水喷淋器6上方600mm为 除雾器8及除雾器用水喷淋清洗器9。除雾器用水喷淋清洗器9只有在除雾器8结垢时 才开启以起清洗作用。

采用本发明改造后经连续2个月运行表明,已彻底治消除了“石膏雨”现象。经检 测,经脱硫吸收塔顶部气相管排出的净化烟气中含液沫量由改造前的312mg/m3,下降 为14.6mg/m3。本发明的扩径强化除液沫塔体10段总压降为1520Pa。

实施例3:某300MW×2燃煤锅炉电厂的烟气采用湿法碱液全烟气脱硫工艺,合并 采用一套脱硫系统。脱硫系统主要包括压缩风机、脱硫吸收塔、浆液循环泵、石膏脱水 机,石膏液氧化系统等。该脱硫吸收塔为矩形20000×16000mm2,其上方设有两级除雾 器,烟气排放前采用GGH换热。建成之后,操作发现发现烟囱周边石膏雨现象严重。 经检测,排放的烟气中液沫含量363mg/m3以上,液滴的直径大多为20μm以上。随 着机组运行时间的增长,除雾器压差越来越高,烟气中液沫含量也大幅上升,呈恶化趋 势,而且出现第二个除雾器出现堵塞现象,同时GGH也出现严重堵塞现象,排烟风机 无法正常工作。

采用本发明对原脱硫塔进行改造,下部塔直径及原来的组件不变,上部扩径强化除 液沫塔体10的矩形塔尺寸调整为24000×20000mm。这样,上升烟气的动能下降至原 来的44%左右。扩径同心气体分布器1采用同心矩形气体分布器,由5个同心矩形组件 构成,其高度为1400mm。复合洗气塔板2采用导流型固定浮阀塔板,开孔率为18.8%, 塔板上液层厚度为58mm。自洗涤填料层5下降至复合洗气塔板2的液流量为 2.0m3/m2.h。操作时,维持集液槽3内的液体液位恒定,多余液体排出塔外。洗涤填料 层5采用不锈钢板波纹规整填料,床层高度为400mm。洗涤填料层距离塔板平面上方 550mm,距离洗涤填料层上方平面600mm为填料用填料用清水喷淋器6,填料用清水喷 淋器6上方1000mm为除雾器8及除雾器用水喷淋清洗器9。除雾器用水喷淋清洗器9 只有在除雾器8结垢时才开启以起清洗作用。

采用本发明改造后经连续2个月运行表明,已彻底治消除了“石膏雨”现象。经检 测,经脱硫吸收塔顶部气相管排出的净化烟气中含液沫量由改造前的363mg/m3,下降 为17mg/m3。本发明的扩径强化除液沫塔体10段总压降为1890Pa。

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