首页> 外文OA文献 >IMPLEMENTASI LEAN PRODUCTION SYSTEM UNTUK MENGELIMINASI WASTE PADA PRODUKSI FILLING CABINET 4D DENGAN PENDEKATAN VALUE STREAM MAPPING
【2h】

IMPLEMENTASI LEAN PRODUCTION SYSTEM UNTUK MENGELIMINASI WASTE PADA PRODUKSI FILLING CABINET 4D DENGAN PENDEKATAN VALUE STREAM MAPPING

机译:价值流图法实现4D橱柜灌装生产中消除浪费的精益生产系统的实现

摘要

Memasuki tahun 1990, Lean Production System yang lahir dari Toyota production system (TPS) sangat populer di dunia perindustrian. Dimana tujuan dari sebuah industri untuk mampu memproduksi barang ataupun jasa dengan biaya terjangkau (low cost) , kualitas produk tinggi (high quality) dan lead time yang kecil, termaktub dalam goal dari Toyota Production System atau yang lebih dikenal dengan lean manufacturing. Dalam Proses produksi Filling Cabinet 4D di divisi work fitting di PT ATMI Solo masih terdapat kegiatan non-value added yang akan menjadi beban dalam biaya produksi. Proses produksi yang lama dan masih banyak kegiatan yang tidak menambah nilai seperti transportasi, menunggu dan aktivitas yang tidak perlu sehingga hal ini dapat menjadi beban pada biaya produksi. Dalam Penelitian ini menggunakan beberapa tools untuk mengidentifikasi waste yang terjadi diantaranya waste workshop dan waste relationship matrix untuk melakukan pembobotan waste, Value Stream Mapping tools untuk menganalisa proses produksi, Root Cause analysis untuk menganalisa penyebab waste, Failure mode & Effect Analysis memberikan prioritas perbaikan bagi perusahaan. Berdasarkan gambar Future state map proses produksi Filling Cabinet 4D dapat diketahui hasil perbaikan yang bisa dicapai diantaranya Lead time dapat ditekan dari 4294 menit (2,23 hari) menjadi 3277 menit (1,77 hari) atau sebesar 35,51%. Penurunan Cycle time juga terlihat di masing masing workstation diantaranya : Cutting1 (21%), Cutting2 (44%), Panching (2%), Bending (30%), Welding (42%), Grinding (45%), Painting (3%), Assembly (40%), Quality Control (0%), Packaging (40%). Waktu transportasi juga dapat ditekan dengan memanfaatkan Conveyor dan ukuran Batch dikurangi. Proses transportasi sebelum perbaikan memakan waktu 278 menit lebih dari 4 jam. Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan Lean manufacturing waktu transportasi dapat ditekan menjadi 227 menit, mengalami penurunan sekitar 19%.
机译:进入1990年,源自丰田生产系统(TPS)的精益生产系统在工业界非常流行。行业目标是能够以负担得起的成本(低成本),高质量的产品(高质量)和较短的交货时间来生产商品或服务,这体现在丰田生产系统的目标中,或者被称为精益生产。在PT ATMI Solo的工作配件部门的4D填充柜生产过程中,仍然存在非增值活动,这将增加生产成本。生产过程很长,并且许多活动没有增加价值,例如运输,等待和不必要的活动,因此这可能成为生产成本的负担。该研究使用多种工具来识别发生的废物,包括废物车间和废物关系矩阵以对废物进行加权;价值流图工具用于分析生产过程;根本原因分析以分析废物的成因;失败模式和效果分析优先考虑公司的改进。 。根据4D填充柜生产过程的未来状态图的图片,可以看到可以实现的改进结果包括:交货时间可以从4294分钟(2.23天)减少到3277分钟(1.77天)或35.51%。每个工作站的周期时间也减少了,包括:切割1(21%),切割2(44%),装盘(2%),弯曲(30%),焊接(42%),研磨(45%),涂漆(3 %),组装(40%),质量控制(0%),包装(40%)。也可以通过使用传送带和减少批次大小来减少运输时间。维修前的运输过程需要278分钟超过4个小时。在基于精益生产进行改进之后,运输时间可以减少到227分钟,减少了大约19%。

著录项

  • 作者

    Argosandya Mayanna Gigih;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号