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新溶融理論に基づく新理論可塑化システム

机译:基于新熔融理论的新理论增塑体系

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摘要

成形現場では,噛込み不良,発熱,焼けおよびガスなrnど可塑化に関する慢性的な課題を抱えたまま成形が行わrnれている。それらの課題への対応として,Spiral Logicrn社(SL社)の新溶融理論に基づいた新理論可塑化システrnムを同社と共同で開発した。SL社は,2002年から成形rn現場の間道解決を目的とした可塑化装置の開発を開始しrnた。可視化バレルにサファイア単結晶を採用することにrnより,バレル内温度の測定に成功した。さらに,圧力セrnンサによる測定結果の解析で,成形の問題に対して根本rnの原因がせん断発熱であると結論した。rn新理論可塑化システムは,せん断要素を排除した樹脂rn溶融システムであり,定量供給装置(GSローダ),新デrnザインスクリュ(SLスクリュ)および新逆流防止機構(GrnSバルブ)から構成されている。新理論可塑化システムrnの特長として,(1)安定した成形が実現できる,(2)発熱やrn焼け,ガス影響を抑制することができる,(3)固体樹脂輸rn送の影響を低減できる,および(4)樹脂の溶融を効率的rnに行い,スクリュ長を短くできる,の4点があげられる。%On the molding shop floor, molding is performed amid chronic plasticization-related problems, such as defective resin feeding, overheating, burning and gases. To cope with these, we recently developed a newrntheory plasticization system in cooperation with Spiral Logic Limited (SL), based on its new melting theory (Dynamic Uni-layer Melting Model). SL started developing plasticization systems designed to solve problems on the molding shop floor in 2002. By adopting a single-crystal sapphire in a visualization barrel, SL succeeded in measuring the temperature in the barrel. In addition, it concluded that the root cause of the molding problems was shearing heat generation by analyzing the results of measurement performed using a pressure sensor. The new theory plasticization system is a resin-melting system that eliminates shear elements; consisting of a volumetric feeding device (GS loader), a newly-designed screw (SL screw) and a new back-flow preventing mechanism (GS valve). The major features of the new theory plasticization system are: 1) stable molding, 2) reduced overheating, burning and gas impact, 3) a reduced impact from solid resin transportation, and 4) a shortened screw achieved through efficient resin melting.
机译:在模制现场,进行模制时会遇到与塑化有关的慢性问题,例如咬合不良,发热,燃烧和产生气体。针对这些问题,我们与合作开发了基于螺旋逻辑(SL)的新熔融理论的新理论增塑系统。 SL公司从2002年开始开发增塑设备,以解决成型领域的中间道路。通过将蓝宝石单晶用于可视化镜筒,我们成功地测量了镜筒内部的温度。此外,通过压力传感器对测量结果的分析得出结论,rn的根本原因是成型问题产生的剪切热。新的理论增塑系统是一种树脂熔融系统,它消除了剪切因素,由恒定体积的进料器(GS装载机),新的Dern Zain螺杆(SL螺杆)和新的防回流机构(GrnS阀)组成。有。新的理论增塑系统rn的特征是(1)可以实现稳定的成型,(2)发热,燃烧和气体影响可以得到抑制,(3)固态树脂的输送rn效果可以降低。 ,以及(4)可以有效地完成树脂的熔融并且可以缩短螺杆长度。 %在成型车间中,成型是在长期与塑化相关的问题中进行的,例如不良的树脂进料,过热,燃烧和气体。为解决这些问题,我们最近与Spiral Logic Limited(SL)合作开发了一种新型理论塑化系统根据其新的熔化理论(动态单层熔化模型),SL于2002年开始开发旨在解决成型车间问题的增塑系统。通过在可视化镜筒中采用单晶蓝宝石,SL成功地测量了此外,通过分析使用压力传感器进行的测量结果,可以确定成型问题的根本原因是剪切热量的产生。新的理论塑化系统是一种消除了剪切元素的树脂熔融系统;由容积式进料装置(GS装载机),新设计的螺杆(SL螺杆)和新的防回流机构(GS阀)组成。新理论增塑系统的特征是:1)稳定的成型,2)减少了过热,燃烧和气体冲击,3)减少了固体树脂运输带来的冲击,以及4)通过有效的树脂熔融而缩短了螺杆。

著录项

  • 来源
    《住友重機械技報》 |2009年第171期|13-16|共4页
  • 作者

    丸木洋嗣;

  • 作者单位

    プラスチック機械事業部;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类
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