声明
第1章 绪论
1.1 论文的研究背景
1.2 数控系统的研究现状
1.3 国内外镗铣头的研究现状
1.4 论文的来源及研究内容
1.5 本章小结
第2章 XK2430数控龙门镗铣床升级改造方案设计
2.1 XK2430数控龙门镗铣床介绍
2.2 机床现状分析
2.3 机床精度检测分析
2.4 升级改造的目标
2.5 机床机械系统升级改造方案
(1)精调X 轴床身导轨
(2)溜板及滑枕修复
(3)液压润滑检修
2.6 机床电气系统升级改造方案
2.6.1 数控系统选型
2.6.2 增加铣头库及镗铣头识别和补偿功能
2.7 本章小结
第3章 XK2430数控系统的改造设计
3.1 西门子840D数控系统
3.2 NCU控制模块选型
3.3 人机界面选型
3.4 伺服驱动的选型
3.4.1 主轴电机与伺服电机选型
3.4.2 驱动模块选择
3.4.3 控制模块选型
3.4.4 电源模块选型
3.4.5 光栅尺的选定及配置
3.5 各轴伺服模块连接方式
3.6 机床参数设定
3.7 PLC模块的选型
3.8 PLC逻辑系统控制
3.8.1 PLC地址分配
3.8.2 PLC程序设计
3.9 本章小结
第4章 XK2430镗铣头的改造设计
4.1 镗铣头分类及识别方式
4.2 镗铣头的识别方式
4.3 镗铣头识别自动抓取程序设计
4.4 镗铣头补偿
4.4.1 镗铣头补偿的原因
4.4.2 镗铣头补偿的原理
4.4.3 镗铣头补偿的验证
4.5 镗铣头补偿的应用
4.6 本章小结
第5章 XK2430精度补偿及改造结果
5.1 机床位置精度的螺距补偿
5.2 补偿结果验证
5.3 补偿结果的比较
5.4 改造结果的比较
5.5 本章小结
总结与展望
论文总结
研究工作展望
参考文献
致谢
附件1:机床识别并自动抓取镗铣头程序段
附件2:附件补偿程序段
附件3:螺距补偿文件AX3_EEC. INI
湖南大学;