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1绪论
1.1本文研究的背景及意义
1.2国内外研究现状及发展趋势
1.3本文的主要研究内容
2网纹方面
2.1水玻璃及氯化钙对网纹形成的影响
2.2网纹显现时间
2.3对典型网纹缺陷零件取样做组织形态及成分状态分析
2.4脱氧剂Al粉成分分析和煤矸石相分析
2.5有网纹的浇注系统返炉料真空处理重熔试验
2.6 100%母合金浇注零件以减少、消除网纹试验
2.7现用制壳材料煤矸石对Ⅰ、Ⅱ导网状缺陷的关系
2.8套炉材料对网纹缺陷的影响
2.9浇道蜡料对网纹产生的影响
2.10 6104109Ⅱ导网纹缺陷探因
2.11 6104109Ⅱ导脱氧剂试验
2.12模壳的干燥硬化程度对网状缺陷的影响
2.13对比性试验,探索网状缺陷产生原因
3夹渣方面
3.1增大浇道缝隙,减少6104109Ⅱ导夹渣试验
3.2浇注温度对6104109Ⅱ导冶金质量的影响
3.3真空浇注
3.4采用带过滤槽的合金锭模净化合金
3.5 6104109Ⅱ导浇注系统安放过滤网试验
3.6改变组合形式试验
3.7 6104109Ⅱ导浇注系统新模具试验
4砂眼方面
4.1 6104109Ⅱ导叶片制壳与封闭层试验
5其它方面
5.1运用一体化脱蜡釜脱蜡及蜡料回收技术,净化旧蜡回收质量
5.2用硅溶胶粘结剂代替硅酸乙酯粘结剂制作型壳
5.3 ZGH4037母合金真空合料
5.4高周波感应熔炼炉(KGYSc-175/3)应用于军品零件生产的试验
6工艺技术质量管理措施方面--调整、运用、巩固、提高
6.1工艺技术质量管理控制措施
6.2其它技术措施
7技术攻关结果、分析及讨论
7.1技术攻关结果
7.2技术攻关的经验体会
7.3技术攻关不足
8结论及展望
8.1结论
8.2展望
参考文献
声明
致谢