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摘要
第1章 绪论
1.1 课题的研究背景
1.2 轴承钢发展概述
1.2.1 提高轴承钢的质量
1.2.2 新型轴承钢开发
1.3 国内外轴承钢生产工艺
1.3.1 轴承钢生产的三种工艺流程
1.3.2 国外轴承钢生产工艺
1.3.3 国内轴承钢生产工艺
1.4 轴承钢中的非金属夹杂物及其危害
1.4.1 非金属夹杂物的来源
1.4.2 非金属夹杂物的分类
1.4.3 非金属夹杂物对轴承钢疲劳寿命的影响
1.5 轴承钢中非金属夹杂物的控制
1.5.1 精炼渣处理
1.5.2 气体搅拌
1.5.3 过滤器
1.5.4 夹杂物变性处理
1.6 渣洗
1.6.1 脱氧
1.6.2 脱硫
1.6.3 夹杂物去除
1.7 气泡冶金
1.7.1 中间包气幕挡墙
1.7.2 加压减压法
1.7.3 气泡去除钢液中夹杂物的机理
1.8 G20CrNi2Mo轴承钢简介
1.9 课题的研究意义和内容
第2章 抚钢电渣重熔轴承钢夹杂物控制水平
2.1 轴承钢成分及生产工艺
2.2 轴承钢中夹杂物金相分析
2.3 轴承钢中夹杂物电镜分析
2.4 本章小结
第3章 净化剂对轴承钢中全氧和夹杂物的影响
3.1 实验目的和内容
3.2 实验设备
3.3 实验方案和步骤
3.3.1 实验炉次安排
3.3.2 实验材料
3.3.3 实验步骤
3.3.4 试样处理
3.4 精炼终点钢中成分及顶渣成分变化
3.4.1 精炼终点钢中Al、S元素质量分数
3.4.2 精炼终点顶渣成分
3.5 净化剂对轴承钢中全氧和夹杂物的影响
3.5.1 精炼过程全氧质量分数的变化情况
3.5.2 试样中夹杂物的金相统计结果
3.5.3 精炼过程及终点试样中夹杂物的形貌和成分分析
3.6 净化剂净化效果及粒度和用量对净化效果的影响
3.6.1 净化剂净化效果
3.6.2 净化剂净化机理分析
3.6.3 净化剂粒度对净化效果的影响
3.6.4 净化剂用量对净化效果的影响
3.7 本章小结
第4章 起泡剂对轴承钢中全氧及夹杂物的影响
4.1 实验目的
4.2 CaCO3分解热力学计算
4.2.1 CaCO3的分解温度
4.2.2 CO2气泡尺寸与CaCO3粉末粒度的关系
4.3 实验方案
4.4 起泡剂对轴承钢中全氧和夹杂物的影响
4.4.1 精炼过程全氧质量分数的变化情况
4.4.2 试样中夹杂物的金相统计结果
4.4.3 精炼过程及终点试样中夹杂物的形貌和成分分析
4.5 起泡剂的净化效果
4.5.1 起泡剂净化效果
4.5.2 起泡剂净化机理分析
4.6 MgO坩埚对实验的影响
4.6.1 MgO坩埚对精炼渣成分的影响
4.6.2 MgO坩埚对钢液中夹杂物的影响
4.7 本章小结
第5章 结论
参考文献
致谢
作者简介
论文包含图、表、公式及文献