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管线钢LF与深冲钢RH精炼渣系研究与优化

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摘要

1 文献综述

1.1 概述

1.1.1 X70

1.1.2 SPHE-B

1.2 精炼渣脱硫

1.2.1 脱硫热力学理论

1.2.2 硫容量计算模型

1.2.3 脱硫的主要影响因素

1.3 精炼渣脱氧、吸附夹杂

1.4 精炼渣埋弧、防止钢水增氮

1.5 精炼渣系

1.6 论文的提出

2 典型钢种LF与RH精炼渣系现状调研

2.1 调研方案

2.2 X70LF精炼渣系调研结果与分析

2.2.1 钢质及LF精炼渣冶金性能现状

2.2.2 LF精炼渣系成分现状

2.2.3 关键工艺参数控制现状

2.2.4 分析与讨论

2.3 SPHE-BRH精炼渣系调研结果与分析

2.3.1 钢质及RH精炼渣冶金性能现状

2.3.2 RH精炼渣系成分现状

2.3.3 关键工艺参数控制现状

2.3.4 分析与讨论

2.4 本章小结

3 典型钢种目标渣系设计

3.1 渣系设计基础

3.2 SPHE-B(IF钢)精炼渣系优化设计

3.2.1 质量特征要求

3.2.2 冶炼工艺选择

3.2.3 精炼渣系优化设计

3.3 X70精炼渣系优化设计

3.3.1 质量特征要求

3.3.2 冶炼工艺选择

3.3.3 精炼渣优化设计

3.4 本章小结

4 目标渣系冶金性能实验室测试

4.1 试验方法

4.1.1 精炼渣熔化性温度测试方法

4.1.2 精炼渣脱硫试验方法

4.1.3 精炼渣吸附夹杂试验方法

4.2 试验结果及分析

4.2.1 精炼渣熔化性温度测试结果与分析

4.2.2 精炼渣脱硫试验结果与分析

4.2.3 精炼渣吸附夹杂试验结果与分析

4.3 本章小结

5 工业试验

5.1 工业试验方案

5.1.1 SPHE-B工业试验方案

5.1.2 X70工业试验方案

5.2 试验结果及分析

5.2.1 SPHE-B试验结果及分析

5.2.2 X70试验结果及分析

5.3 本章小结

6 结论

参考文献

攻读学位期间主要的研究成果

致谢

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摘要

涟钢210厂的X70和SPHE-B的LF和RH精炼渣系是根据国内其它厂家生产经验而设计,该渣系脱硫、吸附夹杂能力较低,LF通电过程增氮较严重,无法适应转炉快节奏生产和高质量品种开发的需求。
  本研究首先对X70和SPHE-B的LF、RH精炼渣系展开现场调研,评价当前渣系冶金性能及钢质,并分析影响炉渣冶金性能的主要因素,指明渣系优化方向,而后从脱硫、吸附夹杂、防止增氮三个方面进行理论分析与计算,对SPHE-B和X70的精炼渣系成分进行初步设计,并对所设计渣系进行实验室冶金性能测试,根据结果对渣系成分进行修正,最后进行现场工业调试,最终获得X70和SPHE-B合理的精炼渣系成分。
  本研究主要获得以下结论:(1)炉渣氧化性较强是导致X70脱硫率低及SPHE-B增硫的主要原因,渣中CaO含量高、Al2O3含量低导致X70吸附夹杂能力低、LF增氮严重,渣中Al2O3含量低导致SPHE-B吸附夹杂能力低;(2)经过理论分析与计算,SPHE-B的RH出站渣成分设计为40-50%CaO、4-10%SiO2、6-8%MgO、20-25%Al2O3、FeO+MnO<10%,X70的LF出站渣成分设计为50-55%CaO、8-10%SiO2、6-8%MgO、25-30%Al2O3、 FeO+MnO<1.2%;(3)实验室冶金性能测试表明,SPHE-B、X70精炼渣熔化性温度分别为1225℃、1335℃,X70平均脱硫率66.67%,平均脱[O]t率80.19%; SPHE-B平均脱硫率2.05%,平均脱[O]t率95.75%,具有良好的冶金性能;(4)工业试验结果显示,SPHE-BRH出站[O]t≤0.0032%,RH精炼基本无增硫,X70LF出站[S]≤0.0015%,[O]t≤0.0035%,过程增氮≤0.0022%。

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