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【6h】

榆钢公司炼铁高炉自动控制系统冗余改造研究

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摘要

1 绪论

1.1 自动控制系统的简介及发展

1.2 课题研究的现状

1.3 问题分析及控制方案的提出

1.4 自动控制系统冗余改造介绍

2 自动控制设计的原则及执行标准

2.1 满足要求

2.2 安全可靠

2.3 经济实用

2.4 适应发展

2.7 改造后控制系统可靠性分析

3 自动控制系统硬件介绍及技术参数

3.1 控制器概述

3.2 模板介绍

3.2.2 电源模块(CPS)

3.2.3 I/O模块(D××,A××)

3.2.4 网络接口模块

3.2.5 底板(XBP)

3.3.1 CPU技术参数

3.3.2 电源模块技术参数

3.3.3 底板技术参数

3.3.4 网络接口模块技术参数

3.3.5 以太网模块技术参数

3.3.6 热备模块技术参数

3.4.2 PLC硬件配置

3.4.3 功能

3.4.4 库

4 系统改造前描述及存在问题分析

4.1 系统改造前后网络拓扑结构

4.2 改造前控制系统存在问题分析

4.3 榆钢炼铁高炉控制系统改造前程序配置及模块点号分配表

4.3.1 编程软件主程序配置

4.3.2 冗余模块配置

4.3.3 主机架配置

4.3.4 远程机架模块配置及点号分配

4.4 改造前原程序编程

5 控制系统冗余改造设计

5.1 改造设备选型及型号

5.2 改造后编程软件程序配置及模块点号分配

5.2.1 编程软件主配置

5.2.2 冗余模块配置

5.2.3 主机架站配置

5.2.4 远程站配置

5.3 改造后程序编程

6 控制系统配置程序初装与该系统上位画面和通讯

6.2 初始化通讯协议

6.4 初始化数据传输方式

6.5 上位监控画面及通讯

结论

致谢

参考文献

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摘要

高可靠性一直是工业控制系统设计者追求的目标。提高系统可靠性的方法包括避错法与容错法两种,意图构造出一个不含故障的完美系统;容错法则是在承认故障一定会发生的前提下,利用系统的冗余资源来屏蔽发生故障的部件。容错总是以冗余为基础的,双机容错控制系统就是一个系统级的动态硬件冗余的实例。该系统是一个双机热备、比较切换系统,使用两套完全相同的控制系统完成控制任务。
  该文从硬件结构和软件设计两方面进行了详细讨论,并在建立双机系统可靠性模型的基础上进行了系统的可靠性分析。实践和分析的结果都表明,该系统具有比单机更高的可靠性。本文主要针对榆钢炼铁高炉计算机自动控制系统存在的问题,对存在的控制问题进行了分析研究,就问题提出了相应的解决方案和技术改造,通过对自动控制系统进行改造,实现了炼铁高炉自动控制系统的稳定运行,减少了PLC控制系统在生产运行中对生产的影响,杜绝了较大设备事故的发生。
  酒钢集团榆钢公司炼铁工序共有两座炼铁高炉,高炉的原控制方式为单网单CPU控制方式,针对大型控制系统来说,单网单CPU控制方式不能很好的满足现场的实际需求,经过计算机自动控制系统的不断发展以及在生产运行中,根据生产工艺的要求,需要增加新的电气设备,并进行控制。目前CPU容量、网络系统和控制方式已经不能满足生产工艺控制要求,需对自动控制系统进行技术改造,在每座高炉上增加双网双电源双CPU控制,对PLC程序及配置重新进行设计调整,并对程序进行优化,对控制程序点数进行合并,减少CPU的运算负荷,对供电系统进行改造,通过上述一系列主功能控制模块的增设和控制程序的优化调整,改造成双网双CPU控制系统,确保系统和网络安全稳定运行。改造后的网络结构为双机双缆连接RIO方式,即两个CPU和其他功能模块,通过两条网络通讯电缆与远程IO连接,包括以太网通讯也是双交换机双网线的方式与下位控制系统通讯。实践证明,该控制系统技术改造后在现场应用中取得了良好的效果。

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