浅谈二化仪表系统优化改造

摘要

本文主要介绍了重庆建峰化工股份有限公司第二套年产45万吨合成氨/80万吨尿素大化肥项目DCS系统、CO2压缩机仪表系统、快锅仪表系统、联锁仪表系统、尿素高压系统合成塔R201雷达液位计等仪表及控制系统在开试车过程中出现的主要问题,采取的优化改造措施和改造后的效果.在后来的开车和装置运行期间,取得了良好效果。解决了DCS操作员站当服务器或网络出现故障后,改造后的Console操作站仍然能正常工作,各项功能正常,运行稳定;DCS调画面慢问题,通过采取优化改造措施,在后来的开车过程中DCS操作员站调画面响应速度正常,达到1~2秒调出画面,再没出现调画面慢的情况,取得了较好的效果,解决了DCS调画面响应速度慢问题;K102段间分离罐液位波动问题通过改造后,基本消除了K102液位测量偏差,同时增加了液位测量的稳定性,对工艺有效控制液位提供了保证,为K102安全稳定运行提供仪表保障;K102流量超限导致喘振问题,通过修改程序后,再未出现因流量超限波动,导致流量超上限引起的停车事故的发生;通过对快锅仪表及控制系统开展一系列的改造工作后,解决了二化快锅仪表控制系统在装置运行过程中出现的问题,增加了仪表可靠性和稳定性;通过对现场部分仪表开展三取二改造和联锁增加延时功能,增加了仪表的可靠性,有效防止了因仪表误动作导致的停车事故的发生;通过对尿素合成塔雷达液位计的改造,解决了液位显示波动不准的问题。二化仪表系统,通过一系列的优化改造和整改后,大大增加了仪表的可靠性和稳定性,为二化装置的稳定运行提供了基础。

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