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某型发动机总管支架圆杆脱落故障分析及工艺改进研究

摘要

某型发动机在外场使用过程中出现总管支架脱落故障,通过对故障件和大修裂纹件断口理化和制造工艺过程分析,发现圆杆和支架焊缝处存在尖锐夹角,存在应力集中,加之使用中存在振动应力,是导致焊缝开裂的主要因素,根据工艺试验结果,细化改进工艺规程,具体内容为:校正支架体,调整支架体与圆杆装配间隙,装配后圆杆在自由状态下不脱落;定位、打底焊,焊接电流按52A,保证焊角底部熔化,焊丝为HGH625、直径为φ1.0,两处焊缝位于180°对称方向(零件平放);添加焊丝进行焊接,焊接电流按52A,焊丝为HGH625、直径为φ1.0,焊后保证焊缝长度不小于2mm。鉴于故障的危害性,厂内新生产零件、已制品和大修排故件全部按照此工艺进行制造或修理,外场零件监控使用,待返厂后进行修理.

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