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330MW机组投产初期能耗高原因分析与措施

摘要

淄博公司东方330MW机组投产初期存在锅炉燃烧稳定性差、脱硝前NOx排放高、锅炉运行效率低、机组热耗高、厂用电率偏高,导致运行煤耗高,根据计算的供电煤耗达340g/kwh左右,较设计值及同类型机组煤耗偏高较多,经对锅炉、机组产生能耗高的原因,进行诊断、分析调整,确定了影响机组能耗高的原因,找出了降低能耗的方向,为降低机组能耗、提高运行经济性奠定了基础。对于锅炉,将原设计的两层燃烬风更改为一层还原风加三层燃烬风,加长NOx还原空间,增加燃烬风风率,实现NOx排放达到设计要求,同时燃烬风增设喷口摆动执行机构,增强了对煤质的适应能力;对4层二次风喷口,适当缩小,在保证二次风刚性的同时,适当降低喷口风速;并对二次风率下降,对喷口做了5度的正切偏转,强化主气流切圆的形成;一次风喷口采用浓相反吹技术,达到有效防止结渣和高温腐蚀目的:此外延长煤粉在高温区的停留时间,有效强化煤粉燃烧、和降低飞灰含碳量。同时由于着火和初期燃烧是在缺氧状态进行的,因此利于减小NOx的生成量,形成局部空气分级燃烧的条件;增加燃烬风后,燃烧器大风箱整体拔高,火焰中心提高,过热器减温水量会有所增加,但经过各级受热面换热后,进入预热器的烟温基本无变化,因此排烟损失不会产生显著变化。燃烧器改造后,根据燃煤市场变化,逐步进行改烧烟煤试验,优化进煤结构。对于汽轮机,优化系统疏放水系统,合理利用有效热能,消除阀门内外漏;优化运行方式,进行调门重叠度调整,在保证安全前提下,及早改变阀位运行方式;检修中调整机组轴封间隙,通流部分汽封间隙,减少轴封漏汽及各级间漏汽,提高缸效率;改进低加疏水方式,根据不同负荷工况,确定最佳的运行方式及参数;进行定滑定优化试验,真空变化优化试验,确定最佳的运行方式,消除真空系统缺陷,优化真空系统运行方式。

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