罩式退火
罩式退火的相关文献在1991年到2023年内共计184篇,主要集中在金属学与金属工艺、冶金工业、公路运输
等领域,其中期刊论文88篇、会议论文17篇、专利文献2467295篇;相关期刊66种,包括机械工程材料、鞍钢技术、包钢科技等;
相关会议15种,包括第十一届中国热处理活动周、2014年全国轧钢生产技术会议、2014年中南·泛珠三角地区轧钢学术交流会等;罩式退火的相关文献由479位作者贡献,包括夏明生、程书生、齐建群等。
罩式退火—发文量
专利文献>
论文:2467295篇
占比:100.00%
总计:2467400篇
罩式退火
-研究学者
- 夏明生
- 程书生
- 齐建群
- 侯延伟
- 刘昆
- 史亚鸣
- 吴浩
- 童建佳
- 苏鹤洲
- 许威
- 韩冰
- 龙佳明
- A·索施拉格尔
- R·艾伯纳
- 周博文
- 孙璐
- 徐杰
- 李继浏
- 杨跃标
- 王先进
- 范勇斌
- 郎丰军
- 陆长春
- 黄先球
- 乔浩浩
- 何精斌
- 刘颖
- 史文
- 叶姜
- 孙业华
- 孙建卫
- 尹翠兰
- 张晓燕
- 张选丰
- 张静
- 晏和彪
- 李剑省
- 李德君
- 李显
- 李毅伟
- 李渤渤
- 李源锋
- 李秀景
- 杨旭
- 梅淑文
- 樊雷
- 王伟
- 王敏莉
- 王涛
- 申杰
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申瑞;
刘喜波;
李渤渤
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摘要:
钛卷罩式退火应用广泛,但由于钛金属化学性质活泼,高温退火过程中极易发生退火氧化缺陷,是钛卷生产企业普遍面临的技术难题之一。本文通过分析罩式退火炉的设备组成和工艺流程,阐述了炉内氧化性气氛的来源,并从设备、原料、操作等方面对钛卷氧化进行了细致的分析和研究,最后综合各种原因,得出钛卷罩式退火氧化的控制方法,通过这些方法可以有效减少钛卷罩式退火氧化缺陷,提高钛卷品质。
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孟凡月;
夏明生;
齐建群;
张静;
王浩宇;
赵光;
艾兵权;
王小琼
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摘要:
某镀锡钢板在罩式退火后,钢板边部产生白色亮带。采用宏观观察、辉光光谱检测、表面粗糙度检测、金相检验、扫描电镜及能谱分析等方法,分析了镀锡钢板边部产生白色亮带的原因。结果表明:在罩式退火过程中,氢气中微量的氧元素与镀锡钢板中的锰、硅等活性元素发生选择性氧化形成氧化物,富集在钢板表面,最终在钢板边部形成了白色亮带区。
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李毅伟;
李德君;
乔浩浩
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摘要:
本钢在高牌号无取向硅钢生产没有电磁搅拌和常化退火设备的情况下,利用罩式炉退火设备,通过制定合理的化学成分和工艺制度,生产出高牌号50BW350无取向硅钢产品,磁感达到1.70T,铁损达到3.1W/kg,满足标准要求,实现了高牌号无取向硅钢50BW350的批量生产。
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赵丽明;
亓海燕;
何敏;
侯元新;
亓增艳
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摘要:
通过合金体系设计、实验室试验模拟,以及生产过程控制,获得高强度、高塑性的汽车用低合金高强钢HC340LA冷轧钢带,并实现了订单批量生产,产品各项力学性能指标、表面质量指标均满足用户需求.
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方剑锋;
仲伟钧;
梁锦明;
文健
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摘要:
EN1.4003不锈钢是一种具有优良的力学性能及耐腐蚀性能的铁素体不锈钢,但其作为公交汽车框架材料使用时,需要获得较高的强度,常规的单段式退火工艺无法满足其性能要求。基于此,文章就EN1.4003不锈钢采用常规退火工艺及均质化分段式退火工艺下的性能情况展开研究。对该钢种的退火方式进行研究后发现,该钢种经过两段式均质化退火后可获得所需的高强度及良好的加工性,并同时解决了常规退火工艺的整卷性能不均匀问题。
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申强;
刘志璞
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摘要:
为了稳定热轧高强钢的组织和性能,需进行退火处理。了解不同的温度对组织的影响规律至关重要,为此对相同终轧温度条件下退火温度对非调质960 MPa高强钢组织和性能的影响进行研究。结果表明,试验钢在不同退火温度下处理后,均得到回火马氏体组织,并出现明显的纤维组织,使得马氏体板带具有明显的方向性,且随着退火温度的升高马氏体组织粗化。经不同退火温度处理后,试验钢的强度在RD方向(轧制方向)的下降趋势低于TD方向(轧件宽度方向),说明TD方向的强度对温度变化较敏感;同时随着退火温度的升高,伸长率和冲击韧性在RD方向为先升后降,在TD方向伸长率持续升高,冲击韧性几乎不变。综合考虑,确定退火温度为500°C时为最佳退火工艺方案。
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蒙日睿;
陆茂森;
周博文;
王泽;
高江
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摘要:
SPCC钢属于CQ低碳铝镇静钢,具有屈服强度低,深冲性能良好的特点,广泛应用于制管、家电行业及镀锌基板等。柳钢生产SPCC钢的工艺路线为:转炉冶炼-LF精炼-板坯连铸-铸坯加热-粗轧-精轧-卷取->冷轧-连续退火-卷取。冷轧退火工艺主要分为罩式退火和连续退火两种,连续退火具有表面质量好、生产率高的优点,但相比罩式退火工艺,带钢退火时间短,导致热轧带钢的性能及组织不均匀性现象的发生。
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刘峰
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摘要:
冷轧薄板的生产中的退火工序对冷轧产品的质量有着极其重要的作用,而罩式退火以其不受带钢规格和品种的限制,生产灵活、技术成熟等优势一直被各大钢厂所使用,本文通过对影响罩式炉生产的几大因素做了详细的分析,确定了提高罩式炉产量的措施,最终提高了机组产能。
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乔浩浩;
李德君;
李毅伟
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摘要:
随着下游电机厂产品的不断升级换代,高压电机用硅钢对电磁性能的要求也逐渐提高.结合本钢现有的技术装备能力,通过合理设计产品的化学成分和热轧工艺,采用罩式退火工艺替代常化工艺,并改善连续退火制度,最终成功生产出满足高压电机要求的无取向硅钢50BW600.实践表明,所研制的无取向硅钢50BW600,铁损达到3.7 W/kg以下,磁感高于1.68 T,电磁性能达到预期目标,满足供货标准,提升了产品的市场竞争力.
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乔浩浩;
李德君;
李毅伟
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摘要:
随着下游电机厂产品的不断升级换代,高压电机用硅钢对电磁性能的要求也逐渐提高.结合本钢现有的技术装备能力,通过合理设计产品的化学成分和热轧工艺,采用罩式退火工艺替代常化工艺,并改善连续退火制度,最终成功生产出满足高压电机要求的无取向硅钢50BW600.实践表明,所研制的无取向硅钢50BW600,铁损达到3.7 W/kg以下,磁感高于1.68 T,电磁性能达到预期目标,满足供货标准,提升了产品的市场竞争力.
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Cai Wen-cai;
蔡文彩;
Liu Jing;
刘靖;
Han Jing-tao;
韩静涛;
Duan Shuai-bing;
段帅兵
- 《第十五届全国塑性工程学会年会暨第七届全球华人塑性加工技术交流会》
| 2017年
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摘要:
含P高强IF钢板因兼有高强度和超深冲性,近年来得到了迅速的发展和应用,为改善含P高强IF钢板的机械性能,需要对其进行退火,其中罩式退火是最常采用的退火方式.在进行罩式退火过程中,钢板边缘部位容易出现不同程度的氧化色缺陷,严重影响了钢板的表面质量.为确定罩式退火后钢板边部氧化色缺陷部位的氧化物类型,分析氧化色形成的原因,本文采用X射线衍射分析氧化物的物相变化规律,使用扫描电镜和能谱仪对不同颜色的氧化色缺陷进行微观形貌观察和元素分析.结果表明:在罩式退火温度为690°C/720°C时,氧化色为灰色,主要由Mn、Si、Fe、O四种元素组成,并以Mn2O3、Fe2O3和SiO2等氧化物形式存在,且氧化物含量由板料边部向中心部分逐渐减少.
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郑汝文;
宋仁伯;
范午言
- 《第十一届中国热处理活动周》
| 2016年
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摘要:
本文采用罩式退火与连续式退火模拟实验,对比研究了IF钢中FeTiP的析出行为规律.罩式退火中退火温度设定为700°C,保温13h,缓冷温度为550°C.连续式退火中退火温度设定为810°C,保温180s,冷却速度为5°C/s.通过透射电镜分析了两种工艺下FeTiP的析出行为特征.结果表明:在700°C罩式退火下,FeTiP与TiC单独析出,TiC尺寸为30nm,FeTiP尺寸在50-100nm之间.FeTiP原子个数比近似为1∶1∶1.并且观察到FeTiP有团聚长大的现象.连续式退火中,FeTiP在早先形成的TiC上异质形核,FeTiP尺寸在10nm以下,P原子个数小于5%.
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陈海军
- 《2014年中南·泛珠三角地区轧钢学术交流会》
| 2014年
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摘要:
在冷轧钢板罩式退火过程中,铁的氧化和铁的氧化物被还原,都是在一定条件下进行的.通过将罩式退火过程的分段细化,深入分析在每一阶段中影响带钢表面氧化的各种因素,并根据轧制油的挥发特性、Fe的氧化条件和H2对Fe的氧化物的还原特性,针对性地制定氢气吹扫工艺和钢卷出炉温度制度,使低碳铝镇静钢在罩式退火过程中产生的氧化色缺陷得到了良好的控制.
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WANG Ye;
王野;
CAI Heng-Jun;
蔡恒君;
GAO Yi;
高毅;
WANG Yue;
王越;
JIANG Qi-Wu;
蒋奇武;
LIU Ying-Ming;
刘英明
- 《2013年全国冷轧板带生产技术交流会》
| 2013年
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摘要:
本文以Ti+Nb-IF钢深冲钢板为实验材料,利用ODF分析法,研究了冷轧Ti+Nb-IF钢板罩式退火过程中再结晶织构的演变规律,并对IF钢{111}再结晶织构形成机组进行了分析和探讨.结果表明:(1)压下率84%和75%两种压下率,随退火温度的提高,α纤维织构减弱,γ纤维织构增强,γ纤维织构与α纤维织构发生相互转化.退火温度720°C,形成最前的γ再结晶织构,退火温度740°C,两种压下率下的γ纤维织构均减弱,α纤维织构增强.两种压下率下,压下率84%,形成最前的γ再结晶纤维织构.(2)TI+NB-IF钢再结晶过程中,随退火温度增加,{111}取向晶粒迅速吞并{100}不利取向晶粒迅速长大,主要是因于"取向形核"和"取向长大"共同的结果,其中∑重位晶界在再结晶γ织构形成过程中起主要作用,且再结晶过程中{111}<112>取向晶粒吞并{001}<110>~{223}<i10>之间的取向晶粒比{111}<110>取向晶粒容易形核长大.
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左军;
张开华;
常军
- 《2009年汽车用钢生产及应用技术国际研讨会》
| 2009年
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摘要:
在实验室条件下,PIF340钢的再结晶温度随保温时间的延长而降低,保温1h的再结晶温度为670°C,保温3h的再结晶温度为650°C.升温速度对再结晶过程有一定的影响,控制在50°C/h为宜.根据罩式退火的特点,为保证钢卷的冷点和温度的均匀性,退火控制温度按罩式炉上限控制,并保证足够的保温时间.经过工业生产和用户使用表明,产品冲压性能优良,质量稳定,完全满足用户的使用要求.
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GUO Shi-wei;
郭世伟
- 《2016年全国冷轧板带生产技术交流会》
| 2016年
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摘要:
针对冷轧钢卷在罩式退火过程中容易出现粘结缺陷,不仅影响到生产节奏,同时影响到冷轧产品的质量提升和合同兑现.为了满足用户对冷轧产品的质量需求,提高客户满意度,本文以河钢邯钢冷轧厂罩式退火线为分析对象,对在罩式退火过程中产生的粘结缺陷进行了机理分析,通过对退火曲线、表面粗糙度、带钢板型、压下率、平整开卷应力等因素的分析,找到了影响冷轧带钢在罩式炉中退火时发生粘结的因素,并提出了避免带钢发生粘结的措施,对提高冷轧产品表面质量具有现实指导意义.
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肖运昌;
寇鹏;
袁一男;
高少华;
张圣军
- 《2014年全国轧钢生产技术会议》
| 2014年
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摘要:
本文阐述了现代冷轧带钢在国内的发展概况和趋势及冷轧带钢退火技术的发展状况,并对冷轧带钢退火技术的罩式退火和连续退火的两种方式作了分析比较.指明了全氢罩式退火炉具有建设投资少、生产灵活等特点,适合小批量、多品种生产;而连续退火机组既能生产软质钢板,又能生产级别较高的高强钢板,并且生产周期短、产量高、产品质量好,适合大批量、少品种生产,是目前乃至今后相当长一段时间内高品质带钢的发展方向.
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王玉峰;
金自立;
任慧平;
孙昊;
冯佃臣
- 《第七届全国材料科学与图像科技学术会议》
| 2009年
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摘要:
利用金相显微镜和背电子散射衍射(EBSD)技术,研究了稀土的加入对CSP低碳钢冷轧薄板退火过程中组织和织构的影响,试验结果表明:稀土CSP低碳钢冷轧板在罩式退火过程中加热到580°C时开始发生再结晶,经过680°C9小时保温,形成均匀的饼型晶粒;加入稀土,促进{111}和{111}晶粒的生长,增大了{111}有利织构的强度。