中间裂纹
中间裂纹的相关文献在1993年到2022年内共计114篇,主要集中在冶金工业、金属学与金属工艺、建筑科学
等领域,其中期刊论文91篇、会议论文15篇、专利文献57338篇;相关期刊52种,包括鞍钢技术、河南冶金、山东冶金等;
相关会议15种,包括2016高品质钢连铸生产技术及连铸坯质量控制交流会、2014年全国轧钢生产技术会议、2014年全国炼钢-连铸生产技术会等;中间裂纹的相关文献由337位作者贡献,包括吕瑞国、周勇、朱苗勇等。
中间裂纹—发文量
专利文献>
论文:57338篇
占比:99.82%
总计:57444篇
中间裂纹
-研究学者
- 吕瑞国
- 周勇
- 朱苗勇
- 王向松
- 苗金鹏
- 马威
- 黄重
- 丁国
- 于铭杰
- 倪有金
- 刘国梁
- 刘珂
- 刘送良
- 周刚
- 孙齐松
- 廖力
- 张丽
- 张家相
- 张炯明
- 张颖华
- 彭继华
- 文敏
- 曾智
- 李中华
- 李国梁
- 李子林
- 李峰
- 樊精彪
- 殷齐敏
- 牛涛
- 王天瑶
- 王宏霞
- 王思中
- 王畅
- 祭程
- 缪春锋
- 耿建林
- 蔡晓霞
- 裴凤娟
- 郭达
- 陈斌
- 陈登福
- 韩庚维
- 高新军
- 高长益
- 魏子健
- BAO Wei-Feng
- Bi Zeyang
- Han Geng-wei
- Huang Huaifu
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黄华;
时朋召;
徐李军;
夏春祥;
赵英杰
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摘要:
针对LD-氩站流程生产Q235B钢230 mm连铸板坯出现的中间裂纹,利用光学显微镜、扫描电镜和能谱仪对中间裂纹宏观和微观特征进行了系统分析。结果表明,判断扇形段接弧不良、辊缝精度差、辊子错位等是中间裂纹形成的外因;裂纹带上有粗大的晶粒,且有明显的Mn、S等元素以及复合夹杂物形态聚集是铸坯产生中间裂纹的内因。通过控制接弧精度≤±0.3 mm、辊缝精度≤±0.5 mm、二冷比水量0.50 L/kg、成品[S]≤0.030%、[Mn]/[S]≥15等工艺措施,减少甚至杜绝板坯中间裂纹的发生,提高了连铸板坯的心部质量。
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王向松;
张胜伟;
王庆彬;
李娜
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摘要:
钒氮微合金钢轧后延伸性能不稳定,经常出现批次伸长率不合,特别是轧制40-50mm等厚规格,更易出现延伸不合现象。通过对延伸不合试样进行金相、电镜分析,认为铸坯中间裂纹是造成该缺陷的主要原因,进而在连铸过程采取有效手段减少拉矫阻力、应变阻力,从而减弱铸坯受力,达到消减中间裂纹、提升轧后延伸率目的。
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王成青;
蒋光南;
王华东;
谭振军;
金龙;
于东寅
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摘要:
分析了Ф150 mm圆坯20^(#)钢铸坯中间裂纹的产生原因,通过采取铁水预处理工艺降低入炉硫含量,转炉低温出钢降低终点磷含量,优化精炼操作控制搬出硫含量,降低中间包过热度等措施,减少了铸坯中间裂纹缺陷,提高了铸坯内部质量。
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冯翰秋;
郎宇平;
屈华鹏;
陈海涛
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摘要:
针对含Nb不锈钢热轧中厚板出现的中间裂纹分层以及力学性能不合问题,通过金相观察、扫描电镜、相分析和力学性能检测等手段对中间裂纹分层以及力学性能不合原因进行研究。结果表明,Mo、Nb在凝固过程中偏析严重、形成σ相和Z相(CrNbN)是产生热轧中厚板中间裂纹分层以及力学性能不合的主要原因。通过降低Nb含量,优化热处理制度,降低钢液过热度,确定合理冷却制度,添加电磁搅拌工艺,可以有效地减小中间裂纹分层的发生并提高低温冲击韧性。
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喻建林;
吕瑞国;
唐小勇;
刘涛
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摘要:
针对中高碳弹簧钢热轧钢带翘皮缺陷,开展了实验检测分析,对产生原因进行了探讨,找出了产生翘皮缺陷的根本原因.研究结果表明:严重翘皮是由连铸板坯存在中间裂纹产生的,边部翘皮是在热轧粗轧过程中产生的.结合生产过程中存在的质量问题,提出了改进措施,有效防止了中高碳弹簧钢热轧钢带翘皮缺陷的产生,产品质量良好,获得了客户的认可.
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王宏霞;
王俊海
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摘要:
铁素体不锈钢冷乳板表面质量要求较高,但在冷轧过程中板面出现横裂、起筋等缺陷,影响冷轧正常轧制和表面质量,经分析确定缺陷与板坯内部存在的中间裂纹缺陷有关,针对板坯中间裂纹产生原因制定工艺改进措施,通过提高铸机的对弧精度、调整电磁搅拌和轻压下参数等措施的实施,使板坯中间裂纹得到有效控制。
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张锡久;
蒋毅;
怀善春;
王功胜
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摘要:
在钢坯连铸生产中,铸坯出结晶器后带着液芯进入二冷区,由于坯壳较薄,是铸坯内部缺陷的多发地带,例如小方坯中出现的中间裂纹、中心裂纹、缩孔、疏松、中心偏析等缺陷的发生都与二冷各区的水流量设定有关.因此进一步改善二冷水配水模型对于提高小方坯质量和产量都有重要的意义,同时也为现在有铸机的升级改造和各种工艺参数的选择提供参考.莱钢永锋钢铁集团炼钢厂3号、4号连铸机使用本优化配水模块的实际结果证明本模块进行调整以后,低倍结果指标有一定提升,证明本方法在实践后效果良好.
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LIU Xian-ling;
刘现玲;
LI Yu-pan;
李玉盘;
WANG Wen-cai;
王文才
- 《2014年全国炼钢-连铸生产技术会》
| 2014年
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摘要:
本文论述邯钢三炼钢板坯中间裂纹产生的原因,并采用铸坯硫印、低倍检验、扫描电镜及能谱分析等方法对中间裂纹的形成原因、机理、影响因素等进行分析,研究表明,中间裂纹的产生与钢水的S含量、过热度、铸机的设备状况好坏有关,钢水中的S含量与铸机扇形段辊子开口度及不对中是产生铸坯内部中间裂纹的主要原因。通过降低钢中S含量、提高Mn/S比是改善钢的内部质量的有效措施,一般将硫含量控制在0.02%以下,Mn/S比控制在25以上。加强扇形段线外装配精度,保证线内辊列平行,均匀收缩,可减少中间裂纹的产生。连铸生产过程中,钢水过热度高,二冷冷却强度大,易造成铸坯柱状晶发达,等轴晶比例较低,引起了晶界偏析和夹杂物富集,加剧了铸坯内部中间裂纹的形成。为改善铸坯凝固结构和内部质量,要控制钢水过热度小于25°C,同时提高二冷水质,及时清理二冷喷淋,避免因喷头堵塞造成铸坯冷却不均,减少中间裂纹产生。
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李子林;
黄重;
裴凤娟
- 《第八届(2011)中国钢铁年会》
| 2011年
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摘要:
通过现场数据统计和典型工艺试验,分析了安钢210 mm 和230 mm 厚板坯内部中间裂纹产生的主要原因。分析认为, 造成安钢板坯内部中间裂纹的主要原因是由于铸坯带液芯矫直,凝固前沿受矫直力作用产生裂纹并沿柱状晶晶界扩展,这也解释了安钢210 mm铸坯内部质量好于230 mm的主要原因; 同时试验表明低拉速和强配水的工艺可以改善铸坯中间裂纹。
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吕瑞国
- 《2007年度泛珠三角十一省(区)炼钢连铸年会》
| 2007年
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摘要:
通过对铸坯的低倍检验和中间裂纹部位的电镜扫描,分析了连铸板坯中间裂纹的位置和成因,提出了从钢水成分、二冷配水、铸机设备状况、钢水过热度、拉速等方面的改进措施,使连铸坯中间裂纹的发生率和级别大幅度下降.
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刘宝国
- 《中国金属学会轧钢学会钢管学术委员会六届三次年会》
| 2013年
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摘要:
在生产N80Q钢级套管过程中,部分管体出现裂纹缺陷,对其化学成分及气体含量进行了检验,利用金相显微镜进行微观分析.分析表明:连铸坯存在中间裂纹是引起钢管裂纹的主要原因,找出中间裂纹的产生原因,并提出消除该缺陷的改进措施:首先是合理分配二次冷却区的水量,保证铸坯有均匀的冷却速度,减少铸坯因冷却不均而产生的热应力;其次是控制连铸机的开口度,保证弧线对中,消除铸坯受力不均,保证固液界面的平稳。
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丁国
- 《中国金属学会连铸二次冷却技术交流会》
| 2005年
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摘要:
本文分析了Q215凝固时的结晶特性,柱状晶容易生长,晶粒粗大.计算了小方坯连铸机在2.4m/min拉速、不同二冷配水下铸坯的温度场和凝固前沿温度梯度.在弱水冷却时,铸坯坯壳凝固前沿和坯壳的温度梯度比较小,得到细小的柱状晶和少量等轴晶.连铸坯中间裂纹主要与二冷水相关,弱的二冷配水可降低或消除中间裂纹.
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戴建忠;
杨加国
- 《2014年全国轧钢生产技术会议》
| 2014年
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摘要:
通过对南钢中厚板卷厂1#连铸机生产数据的统计及试样电镜分析,得到Q345-1探伤不合格的影响因素.结果表明,铸坯宽度、拉速、过热度、C含量、[Mn]/[S]均对Q345-1的探伤产生影响.在此基础上,提出了提高Q345-1探伤合格率的措施,即规范拉速、稳定过热度、做好保护浇注、控制钢水成分以及优化水口等.