断口
断口的相关文献在1981年到2023年内共计1908篇,主要集中在金属学与金属工艺、一般工业技术、机械、仪表工业
等领域,其中期刊论文824篇、会议论文24篇、专利文献1060篇;相关期刊406种,包括材料工程、机械工程材料、理化检验-物理分册等;
相关会议21种,包括第十七届全国钎焊及特种连接技术交流会、2008全国青年摩擦学与表面保护学术会议、第十六届全国钎焊及特种连接技术交流会等;断口的相关文献由4754位作者贡献,包括孙珂珂、段晓辉、门博等。
断口
-研究学者
- 孙珂珂
- 段晓辉
- 门博
- 国世峥
- 廖敏夫
- 张交锁
- 段雄英
- 王建华
- 胡延涛
- 刘志远
- 耿英三
- 邹积岩
- 朱继斌
- 熊萍萍
- 张长虹
- 黎卫国
- 贺永明
- 马志华
- 张军
- 王刚
- 王光顺
- 石晓光
- 董祥渊
- 黄智慧
- 张伟
- 曹宇
- 谭盛武
- 闫淼江
- 陈伟民
- 陈涛
- 侯亚平
- 占小猛
- 周鹤铭
- 朱强
- 柴影辉
- 王家耀
- 葛国伟
- 谢世超
- 高远
- 魏建巍
- 井琼琼
- 冯耀荣
- 张利欣
- 张峥
- 张豪
- 戈西斌
- 李洁珊
- 段少波
- 王欣
- 程铁汉
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欧长高;
李普同;
万克仁
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摘要:
汽车半轴是非常重要的部件,如果出现断裂会导致非常严重的后果。为了解决汽车半轴断裂失效问题,避免因汽车半轴断裂失效带来的事故。以某汽车后桥半轴为例,通过理化检验的方法对汽车半轴断裂失效原因进行分析。分析结果表明此次半轴断裂原因主要是啮合不良造成花键齿顶异常受力。希望在今后通过多种方式改善花键齿的加工。
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靳权;
李锐峰;
栾晖;
薛凯;
蔡克;
宋恩鹏;
郝凤丹
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摘要:
为降低无磁钻铤失效事故,通过宏观形貌观察、渗透检验、理化性能试验、金相检测等试验,分析了宏观形貌、宏观裂纹、化学成分、冲击功、硬度、显微组织;采用扫描电子显微镜对失效部位的微观裂纹、断口和元素分布进行分析。结果表明,在外界腐蚀介质S和Cl元素以及应力的综合作用下,无磁钻铤表面萌生了应力腐蚀裂纹;随着腐蚀介质向裂纹尖端扩散,裂纹不断沿晶界扩展并最终导致管体开裂。
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李艳军;
周杰;
石大鹏;
陈波;
辛军华;
时杭;
赵晨
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摘要:
某螺纹连接副在使用过程中发生断裂失效,通过对故障件化学成分、断口、显微组织、硬度等进行分析检测,结果表明,螺栓断裂形式为疲劳断裂,裂纹源位于表面。形成裂纹根本原因为产品表面氧化处理时,腐蚀过度,使螺纹表面形成点腐蚀,机车运行时,在交变载荷的作用下,最终疲劳断裂。
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马硕颖
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摘要:
对比3件冲击韧性较高的18MnNiCrMo合金钢试验件冲击试样和3件冲击韧性不合的产品件冲击试样,采用断口观察、能谱分析、夹杂物、晶粒度、金相组织等手段进行分析。结果表明:显微组织是影响材料冲击韧性降低的主要原因,冲击韧性较高的试样的显微组织为回火索氏体,冲击韧性不合试样的显微组织为贝氏体回火组织+少量回火索氏体。
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陈晓倩;
白朴存;
赵学平;
郭文强;
郭宇豪;
柯尊东;
郭文霞;
曹宇
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摘要:
本文采用选区激光熔化技术制备GH4169合金,并对沉积态合金进行固溶+时效热处理。利用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析时效态GH4169合金的微观组织,使用配备原位拉伸台的扫描电镜(In-situ SEM)研究时效态合金微观组织对裂纹萌生扩展行为的影响。结果表明:时效态GH4169合金的晶界上存在大量短棒状δ相,晶内存在一些长针状的δ相;晶内除δ相之外,还存在大量弥散分布的纳米级强化相(γ″相和γ′相)。GH4169合金裂纹萌生的主要因素为孔隙和晶界上的δ相,孔隙破坏了合金微观组织的连续性,容易引起应力集中;晶界处的δ相尺寸较大、界面能较高,在外力作用下位错不断增殖,使得晶界处成为应力集中区。裂纹的扩展方式存在沿晶和穿晶两种;时效态GH4169合金拉伸断口主要由解理面、撕裂棱和韧窝组成,其断裂方式为混合型断裂。
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靳少龙;
鲁国超;
姜银松;
李志鹏;
邵真贵;
叶卫林;
高蒙
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摘要:
17-7PH不锈钢制某型号小气瓶由氩弧焊焊接成型,热处理后综合性能得到提升。不同工艺的加工效率、焊接性能、强度差异巨大。综合对比原材料消耗、生产效率、产品性能等因素,最终确定小气瓶半球零件投产采用17-7PH不锈钢4 mm板料,通过拉伸后机械加工成型,小气瓶焊接后通过“TH565”热处理强化实现性能提升,爆破试验失效压力大于85 MPa,爆破断口呈撕裂状,断口微观形貌呈“等轴韧窝”,撕裂过程为典型的塑性断裂。
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林有智;
廖萍;
陈剑虹
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摘要:
通过原位拉伸及卸载试验,利用SEM分析试样断口与表面形貌,对钛铝合金原位拉伸断裂过程、断裂起始点及断裂扩展情况进行了研究。结果表明,该材料断口上呈现沿层断裂和穿层断裂的混合形态,并在裂纹前端取向不利的层团附近出现大量微裂纹损伤。发现其断裂过程为:随着外加载荷的增加,试样首先在晶粒沿层薄弱区开裂,继续加载会在主裂纹前端附近产生一些微裂纹损伤,接着裂纹将穿层断裂,同时积蓄的能量得到部分的释放,直至试样的整体断裂。
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石振平;
王涛;
杜存山;
祝和权;
贾恒琼;
杜玮;
伊钟毓;
袁磊
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摘要:
铁路扣件系统中的弹条在服役过程中面临腐蚀和力学损伤的共同作用,最终发生腐蚀疲劳断裂。检测了弹条的理化性能,同时利用弹条疲劳试验机,研究了弹条在空气和盐水中的疲劳断裂机理,并对弹条疲劳断口形貌进行了宏观观察和微观分析。结果表明:腐蚀造成的腐蚀坑和腐蚀电偶Zn/Fe引起的氢还原反应都可能造成腐蚀疲劳断裂。通过耐磨、致密、结合力好和不会引起氢脆的涂层来隔绝腐蚀介质,可以有效延长弹条的腐蚀疲劳寿命。
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王长乐;
朱文浩;
李明伟;
王子勉;
葛炎龙;
柴敬超;
康克家
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摘要:
某弹簧厂生产的超高强度电尾弹簧在电泳加工后的压并过程中发生断裂。通过断口形貌分析、化学成分分析、金相组织检测和显微硬度检测等方法,对其断裂原因进行综合分析。结果表明:推断电尾弹簧在电泳过程中表面聚集氢,使弹簧表面局部发生脆化,电泳后压并测试时,弹簧表面产生应力集中,在表面脆化处形成裂纹源并扩展断裂。
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张蕾;
滕俊飞;
侯金保
- 《第十六届全国钎焊及特种连接技术交流会》
| 2008年
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摘要:
进行了置氢为0.4%(质量分数)的新型高温钛合金Ti600的真空扩散连接及接头力学性能测试,利用光学金相(OM)、扫描电镜(SEM)分析手段研究了连接工艺参数对界面孔洞弥合的影响以及拉伸断口特点.结果表明;氢元素能够显著提高扩散连接界面孔洞弥合事;随着连接温度的升高、连接时间的延长以及连接压力的增大,界面孔洞逐渐减少.当连接温度T=875°C.保温时间t=60min,焊接压力P=5MPa时,实现置氢Ti600的良好扩散结合,界面扩散孔洞消失,接头室温拉伸强度达1013MPa,为等条件下母材强度的96%,断口呈明显韧窝形貌.
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骆俊廷;
李洪波;
张凯锋
- 《中国微米纳米技术第七届学术年会》
| 2005年
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摘要:
本文以非晶氮化硅纳米陶瓷粉体为初始材料,以纳米氧化钇和氧化铝为添加剂液相烧结获得超塑性陶瓷块体材料,在成形速率为0.2mm/min,温度为1550°C的条件下,实现氮化硅陶瓷的超塑性成形.对室温和高温断口形貌分析表明:氮化硅陶瓷的室温和高温断裂方式均为沿晶断裂,在室温断口上存在大量的细小白色氮化硅颗粒,而高温断口上却几乎不存在这样的颗粒.成形前,烧结体仅有少量的微小缺陷,成形后则以这些烧结缺陷为"核心"形成了大量的"空洞集团".
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刘海燕;
李智芳;
宁建国
- 《第十届现代数学和力学学术会议》
| 2005年
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摘要:
利用扫描电镜拉伸台,通过观察钨质量分数为91%,晶粒度不同的三种钨合金材料受载后裂纹生成、扩展的全过程和断口形貌,研究晶粒度对材料力学性能的影响.结果表明,晶粒度为1~3 μm的钨合金表现为脆性沿晶断裂,裂纹沿着晶粒与晶粒之间的界面产生、扩展;晶粒度约为10~15 μm的钨合金表现为脆性断裂,粘接相失效破坏,裂纹沿着晶粒与粘结相界面扩展;晶粒度约为30~40 μm的钨合金表现为穿晶断裂,裂纹穿晶向前扩展.
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