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一种管线钢的钙处理方法

摘要

本发明涉及一种管线钢的钙处理方法,其包含以下步骤:(1)将铁水脱硫后兑入转炉进行冶炼,转炉出钢;(2)将步骤(1)转炉出钢后的钢液依次进行LF造渣精炼,RH炉真空精炼;(3)调整成分,控制钢液和钢包顶渣成分;(4)喂钙线,软吹搅拌;(5)连铸。使用本发明的钙处理方法,将钢液中存在的固相Al2O3转化为液态形式,利于其排除钢液,减少水口结瘤物的产生,降低或抑制钢液中大型夹杂物的生成,提高成品品质。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-09-04

    授权

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  • 2016-05-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):C21C7/06 申请日:20140925

    实质审查的生效

  • 2016-04-20

    公开

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说明书

技术领域

本发明涉及冶金工业中的炼钢工艺技术,尤其涉及一种管线钢的钙处理 方法。

背景技术

随着油气开发和运输的环境呈恶化的趋势,对管线钢具备远距离输送安 全性和经济性的要求也越来越高,不仅需要管线钢具有高强度、高低温止裂 韧性及良好的焊接性,对特殊地区的管线钢还要求有抗H2S腐蚀能力和抗大 应变能力。在特殊环境中,导致管线钢失效的主要质量问题是氢致开裂(HIC) 和硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)。提高管线钢抗HIC和抗SSCC能力,必须尽 可能降低钢中夹杂物含量,控制好夹杂物形态,尤其是钢中的脆性夹杂Al2O3和塑性夹杂MnS的控制。现阶段,部分高等级管线钢对钢中夹杂物评级要求 极其苛刻,B类细系夹杂要求≤1.0级,其他类夹杂物≤0.5级,对炼钢工序 构成了极大的挑战。对钢液进行Ca处理是达到这一目标极其重要的一个方 面。

现有的钢液Ca处理工艺包括两个方面:1)加入工艺。涵盖加入工序位 置、加入方式、加入速度等;2)加入量。一般以经验方法确认,常见的有两 种,一种是通过钢液中的Ca/Al或Ca/S来确定,另一种通过Ca/O来确定。 如何确认钙加入量,从而抑制钢液中杂物的生成,提高钢的品质抑制是困扰 本领域技术人员的难题之一。

发明内容

针对现有技术中存在的上述不足,本发明所要解决的技术问题是提供一 种新的管线钢的钙处理方法,以期解决管线钢钙处理时钙加入量确认的难题, 为管线钢的纯净化生产提供有力的保障。具体要点为:在尽可能去除钢液中 氧化物夹杂尤其是大型氧化物夹杂和钢液中硫含量的基础上,依据钢液脱氧 和脱硫反应的热力学理论,以钢液中的总氧和硫含量为标准,向钢液中加入 一定量的Ca,将钢液中存在的固相Al2O3转化为液态形式,利于其排除钢液, 减少水口结瘤物的产生,降低或抑制钢液中大型夹杂物的生成,提高成品品 质。

在管线钢Ca处理时,其直接目的是将钢液中固相Al2O3转化为液相,最 终实现钢液的洁净化。由于Ca的化学活性非常高,任何可能的氧源都需要 尽量抑制。为此,本发明要求主要氧源之一的钢包顶渣需尽可能脱氧,具体 指标为(wt%FeO)+(wt%MnO)≤1.2,以提高Ca的利用率,减少额外生成的 氧化物污染钢液。

为实现上述发明目的,本发明采用了如下技术方案:

一种管线钢的钙处理方法,其包含以下步骤:

(1)将铁水脱硫后兑入转炉进行冶炼,转炉出钢;

(2)将步骤(1)转炉出钢后的钢液依次进行LF造渣精炼,RH炉真空 精炼;

(3)调整成分,控制钢液和钢包顶渣成分;

(4)喂钙线,软吹搅拌;

(5)连铸。

优选的,步骤(3)中,调整成分后,钢包顶渣的组成中CaO(wt%)/Al2O3(wt%)=1.6~1.7,CaO(wt%)+Al2O3(wt%)=80~90%。本发明中所有的 wt%为重量百分比,即CaO的重量百分比与Al2O3重量百分比的比值为 1.6~1.7;CaO的重量百分比与Al2O3重量百分比的总和为80~90%。

步骤(3)中,调整成分后,钢液主要成分(wt%)为:[C]0.03~0.1, [Si]0.2~0.5,[Mn]0.8~2.0,[Al]0.02~0.06,[P]0.01~0.015,[S]≤0.003。

钢液中存在的Al2O3夹杂和生成的液相复合夹杂,随着钢液的流动,不 断地排除到钢包顶渣和钢液界面,部分吸附和溶解于顶渣中,为钢包顶渣所 吸收,部分再次回到钢液中,本发明中步骤(3)调整成分后得到前述的钢包 顶渣的组成,可以有效提高钢包顶渣对上浮夹杂的吸附和溶解能力。

优选的,步骤(4)中,全程钢包底部吹氩气搅拌:喂钙线过程中,氩气 流量为6.67-33.33Nl/h·t钢,喂钙线后软吹搅拌过程中,氩气流量为16.67-50 Nl/h·t钢;喂钙线后软吹搅拌的时间优选为5-20min。

优选的,步骤(4)中喂入Ca的量控制在下述范围内(WCa,min~WCa,max):

WCa,min=(26.53*T[O]+15.82*[S]-79.58)/100,

WCa,max=(40.67*T[O]+28.39*[S]+79.58)/100,

其中,W的单位为kg/100t钢,T[O]和[S]的单位为ppm。

Ca处理时,与生成最终夹杂物相关的化学反应可以表示如下:

2[Ca]+[S]=(CaS)(s)(1)

x[Ca]+y(Al2O3)=(xCaO·zAl2O3)+2(y-z)[Al](2)

对于钢液中的硫而言,含量过高,在钢液凝固过程中会生成大量的MnS 夹杂,极易导致A类夹杂评级不合。此时进行Ca处理,钢液中容易生产高 熔点的CaS夹杂,同样不利于钢材性能的提高。为减少或避免CaS的生成, 本发明要求钢液中的硫[S]≤30ppm。

优选的,步骤(4)钙线的直径为10-20mm,喂钙线的速度为 200~300m/min。

本发明的钙处理方法,适用于管线钢类产品。关于Ca的加入方式,针 对高等级管线钢成本质量最优的生产工艺路径:转炉-LF炉-RH炉-连铸,本 发明摸索出喂入钙线的最佳时机是在RH炉后,此时钢液中夹杂物去除相对 较彻底,钢液中总氧较低,且操作便利性好。

本发明与现有技术相比具有以下有益效果:

(1)Ca处理后钢液中总氧含量约有15-20%的降低;

(2)钢液无单独存在的Al2O3颗粒,亦无单独存在的CaO颗粒,绝大部 分夹杂物以xCaO·yAl2O3或xCaO·yAl2O3·zCaS的形式存在;

(3)热轧后B类夹杂物评级水平显著改善,B类细系≤1.0级的合格率从 平均90%提高至96%;

(4)UOE焊管类产品焊缝处探伤表明,夹杂类缺陷发生率从0.52%降 低至0.35%。

综上,本发明的管线钢钙处理方法应用于管线钢精炼过程,能够降低钢 液中的总氧含量,精确地控制钢液中夹杂物的种类,显著地改善管线钢的产 品质量。为高等级管线钢的生产提供可靠的保障。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明作进一步描述。

实施例1-4中的高等级管线钢所采用的冶炼工艺路径为:

(1)将铁水脱硫后兑入转炉进行冶炼,转炉出钢;

(2)将步骤(1)转炉出钢后的钢液依次进行LF造渣精炼,RH炉真空 精炼;

(3)调整成分,控制钢液和钢包顶渣成分;

(4)喂钙线,软吹搅拌;

(5)连铸。

实施例中仅重点描述步骤(3)和步骤(4),其他步骤所涉及的技术手 段与现有技术中完全相同。

实施例1

RH炉真空精炼后,调整成分,钢包内钢液总氧为30ppm,硫含量为18 ppm,钢包顶渣主要成分为:SiO2(wt%)=4.21%,CaO(wt%)=55.5%, Al2O3(wt%)=33.16%,FeO(wt%)+MnO(wt%)=0.59%。钢包转移至加钙工位, 钢包底吹气,喂钙线。钢包底吹氩气的流量:喂线过程为23.33Nl/h·t钢,软 吹过程为24.15Nl/h·t钢。Nl/h·t钢,钙线直径为16mm,喂入速度为248m/min。 钙线喂入结束,继续底吹气10min。喂入量折合纯钙为10kg/100t钢。分析 表明:中间包钢液总氧为14ppm,钢液无单独存在的Al2O3颗粒,亦无单独 存在的CaO颗粒,绝大部分夹杂物以xCaO·yAl2O3或xCaO·yAl2O3·zCaS的形 式存在,其中CaO(wt%)/Al2O3(wt%)的统计平均值为0.42,热轧后B类夹杂 物细系为1.0级,UOE探伤完全合格。

实施例2

RH炉真空精炼后,调整成分,钢包内钢液总氧为25ppm,硫含量为17 ppm,钢包顶渣主要成分为:SiO2(wt%)=5.33%,CaO(wt%)=51.5%, Al2O3(wt%)=36.16%,FeO(wt%)+MnO(wt%)=1.01%。钢包转移至加钙工位, 钢包底吹气,喂钙线。底吹气流量:喂线过程为22.63Nl/h·t钢,软吹过程为 24.70Nl/h·t钢。Nl/h·t钢,钙线直径为16mm,喂入速度为255m/min。钙线 喂入结束,继续底吹气8min。喂入量折合纯钙为9kg/100t钢。分析表明: 中间包钢液总氧为13ppm,钢液无单独存在的Al2O3颗粒,亦无单独存在的 CaO颗粒,绝大部分夹杂物以xCaO·yAl2O3或xCaO·yAl2O3·zCaS的形式存在, 其中(wt%CaO)/(wt%Al2O3)的统计平均值为0.44,热轧后B类夹杂物细系为 0.5级,UOE探伤完全合格。

实施例3

RH炉真空精炼后,调整成分,钢包内钢液总氧为35ppm,硫含量为16 ppm,钢包顶渣主要成分为:SiO2(wt%)=4.61%,CaO(wt%)=52.5%, Al2O3(wt%)=34.16%,FeO(wt%)+MnO(wt%)=0.95%。钢包转移至加钙工位, 钢包底吹气,喂钙线。底吹气流量:喂线过程为24.44Nl/h·t钢,软吹过程为 26.10Nl/h·t钢,钙线直径为16mm,喂入速度为250m/min。钙线喂入结束, 继续底吹气12min。喂入量折合纯钙为12kg/100t钢。分析表明:中间包钢 液总氧为14ppm,钢液无单独存在的Al2O3颗粒,亦无单独存在的CaO颗 粒,绝大部分夹杂物以xCaO·yAl2O3或xCaO·yAl2O3·zCaS的形式存在,其中 (wt%CaO)/(wt%Al2O3)的统计平均值为0.38,热轧后B类夹杂物细系为1.0 级,UOE探伤完全合格。

实施例4

RH炉真空精炼后,调整成分,钢包内钢液总氧为18ppm,硫含量为15 ppm,钢包顶渣主要成分为SiO2(wt%)=4.41%,CaO(wt%)=54.5%, Al2O3(wt%)=33.76%,FeO(wt%)+MnO2(wt%)=0.62%。钢包转移至加钙工位, 钢包底吹气,喂钙线。底吹气流量为:喂线过程为20.18Nl/h·t钢,软吹过程 为22.44Nl/h·t钢。,钙线直径为16mm,喂入速度为252m/min。钙线喂入 结束,继续底吹气7min,直至加钙过程结束。喂入量折合纯钙为6.8kg/100 t钢。分析表明:中间包钢液总氧为13ppm,钢液无单独存在的Al2O3颗粒, 亦无单独存在的CaO颗粒,绝大部分夹杂物以xCaO·yAl2O3或 xCaO·yAl2O3·zCaS的形式存在,其中(wt%CaO)/(wt%Al2O3)的统计平均值为 0.35,热轧后B类夹杂物细系为1.0级,UOE探伤完全合格。

统计400炉次的生产数据,采用本发明所述方法进行钙处理后,Ca处理 后钢液中总氧含量约有15-20%的降低;钢液无单独存在的Al2O3颗粒,亦无 单独存在的CaO颗粒,绝大部分夹杂物以xCaO·yAl2O3或xCaO·yAl2O3·zCaS 的形式存在;热轧后B类夹杂物评级水平显著改善,B类细系≤1.0级的合格 率从平均90%提高至96%;UOE焊管类产品焊缝处探伤表明,夹杂类缺陷发 生率从0.52%降低至0.30%。

以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围, 因此,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

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