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一种流动性好的粉状含MES组合物的生产方法及设备

摘要

本发明公开了一种流动性好的粉状含MES组合物的生产方法及设备。该粉状含MES组合物包含70-95重量份的脂肪酸甲酯磺酸钠(MES);10-30重量份的芒硝和0-30重量份的沸石。将脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)磨碎后称量,同粉状的沸石原料和芒硝原料混合,配制成含有一定比例芒硝的MES原料组合物。本发明在粉状MES原料加入芒硝可改善MES原料的结块问题,并提高原料的流动性。

著录项

  • 公开/公告号CN105419956A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2016-03-23

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 广州立白企业集团有限公司;

    申请/专利号CN201510710728.8

  • 发明设计人 周西勇;何宜斌;陈文福;

    申请日2015-10-27

  • 分类号C11D1/28;C11D3/60;C11D3/04;C11D3/12;C11D17/06;

  • 代理机构广州新诺专利商标事务所有限公司;

  • 代理人李德魁

  • 地址 510370 广东省广州市荔湾区陆居路二号

  • 入库时间 2023-12-18 15:03:22

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-12-11

    授权

    授权

  • 2016-04-20

    实质审查的生效 IPC(主分类):C11D1/28 申请日:20151027

    实质审查的生效

  • 2016-03-23

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种表面活性剂,属于日化产品技术领域,特别是涉及一种流动性好的粉状含MES组合物的生产方法及设备。

背景技术

脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)作为一种日化洗涤产品原料,是一种非常优良的抗硬水性能的表面活性剂。在粉状产品中,脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)一般以粉状的形式与产品的其他成分直接混合添加。

由于原料本身具有粘性,粉状的MES原料在存放过程中会较快地结团。影响在后续产品生产时准确和方便地加入影响了MES原料的应用,阻碍了这种原料在粉状洗涤产品中的较快地推广应用。

为解决这个问题,行业内采取了不少措施,其中在粉状MES原料中混入沸石(添加量在15%左右)对MES原料的流动性和抗结块性的改善有一定帮助,但在实际的应用过程中,原料仍出现结块而影响正常使用的现象。

因此,如何探寻一种费用成本低、且能进一步降低粉状MES原料结块并能提高流动性的生产技术,是MES原料生产领域及粉状洗涤产品生产领域长期关注的技术难题。

发明内容

针对MES粉状原料容易结块的问题,本发明的目的在于提供一种流动性好的粉状含MES组合物的生产方法,其在粉状MES原料或含有沸石的MES原料中加入芒硝能改善MES原料的结块问题,并提高原料的流动性。

本发明的另一目的在于提供一种上述流动性好的粉状含MES组合物的生产设备。

为了达到上述目的,采用如下技术方案:

一种流动性好的粉状含MES组合物的生产方法,包括以下步骤:

1)将脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)原料或混合有沸石原料的MES原料磨碎后,分别通过电子秤计量,粉状的芒硝原料也通过电子秤计量;

2)上述两种或三种原料分别连续地加入到旋转混合器中,在旋转混合器中连续地混合出料,配制成含有一定比例含芒硝的粉状MES组合物。

本发明的生产方法,步骤1)中,所述脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)原料的用量为70-95重量份;所述沸石原料的用量为0-30重量份;粉状芒硝原料的用量为10-30重量份。

本发明的生产方法,步骤1)中,所述脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)的原料用量为75-80重量份;所述沸石原料的用量为5-25重量份;所述粉状芒硝的用量为10-15重量份。

本发明的生产方法,将脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)磨碎后称量,同粉状的沸石原料和芒硝原料混合,配制成含有一定比例芒硝的MES原料。

本发明的生产方法,所述的MES原料为粉状;所述的硫酸钠原料为粉状;芒硝原料在MES混合原料中的比例不超过30%,优选为10%-20%。

另外,本发明还提供一种流动性好的粉状含MES组合物的生产设备,其包括:

依次连接的多个原料料仓,每一原料料仓的上端连接有吨袋提升装置;每一原料料仓的下端连接有计量装置;设置在多个计量装置下端的原料传送带,用于输送计量后的多个原料;旋转混合器,其开口端对应上述原料传送带的出口端,用于将计量后的多个原料进行旋转混合;混合料传送带,其入口段对应旋转混合器的出口端;除尘器,连接到旋转混合器,用于生产设备的自动除尘。

本发明的生产设备,所述原料料仓包括:盛装沸石原料的第一料仓,盛装芒硝原料的第二料仓及盛装新磨碎MES原料的第三料仓。

本发明的生产设备,所述第一料仓的下端连接有称量沸石原料的第一计量秤;所述第二料仓的下端连接有称量芒硝原料的第二计量秤;所述第三料仓的下端连接有称量新磨碎MES原料的第三计量秤。

本发明的生产设备,所述第一料仓的上端连接有提升沸石原料的第一提升器,所述第二料仓的上端连接有提升芒硝原料的第二提升器,所述第三料仓的上端连接有提升新磨碎MES原料的第三提升器。

由于采用了以上技术方案,本发明具有的有益效果是:

1、采用以上技术,芒硝原料能与粉状MES原料混合按一定比例均匀混合;或采用芒硝原料与沸石原料及粉状MES原料混合按比例均匀混合。

2、混合有芒硝的MES原料,与未添加芒硝的MES原料相比,在原料的抗结块和流动性提高方面都有显著效果。

3、在生产粉状洗涤产品时,预混有芒硝的MES可以比较均匀、连续地在生产过程加入。

4、原料在一定的储存堆放时间内,仍能避免结块,提高了原料的存放质量安全性和使用便利性。

附图说明

图1是新磨碎MES原料与芒硝、沸石混合工艺流程图料投料示意图。

第一料仓11,第二料仓12,

第三料仓13;第一计量秤21,

第二计量秤22,第三计量秤23;

第一提升器31,第二提升器32,

第三提升器33,原料传送带41,

混合料传送带42,旋转混合器50,

除尘器60。

具体实施方式

请参阅图1所示,本发明一种粉状含脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)组合物的生产设备包括:依次连接的多个原料料仓,盛装沸石原料的第一料仓11,盛装芒硝原料的第二料仓12及盛装新磨碎MES原料的第三料仓13。

每一料仓的下端分别连接有计量装置,该第一料仓11的下端连接有称量沸石原料的第一计量秤21(电子失重秤),该第二料仓12的下端连接有称量芒硝原料的第二计量秤22(电子失重秤),该第三料仓13的下端连接有称量新磨碎MES原料的第三计量秤23(电子失重秤)。

每一料仓的上端分别连接有吨袋提升装置,该第一料仓11的上端连接有提升沸石原料的第一提升器31,该第二料仓12的上端连接有提升芒硝原料的第二提升器32,该第三料仓13的上端连接有提升新磨碎MES原料的第三提升器33。

分别通过上述第一计量秤21、第二计量秤22及第三计量秤23的称量后的沸石原料、芒硝原料及新磨碎MES原料通过重力作用下落到原料传送带41上,并通过该原料传送带41下落到旋转混合器50中,该原料传送带41的另一端正下方设置有一旋转混合器50。该旋转混合器50还连接有一除尘器60。所有原料在该旋转混合器50中连续混合后,配成流动性好的含芒硝的MES粉状原料。该旋转混合器50的另一端出口下方设置有混合料传送带42,包装成产品后待用。

以下通过具体较佳实施例对本发明作进一步详细表述,但本发明并不仅限于以下的实施例。以下百分比均为重量百分比。

实施例1

沸石原料投入到第一料仓11中;芒硝原料投入到第二料仓12中;新磨碎的MES原料投入到第三料仓13中;通过计量设备新磨碎的MES第一计量秤21连续秤量物料总量75%的MES原料;沸石原料通过第二计量秤22连续秤量物料总量的15%;芒硝通过第三计量秤23连续秤量物料总量的10%。经旋转混合器3连续混合后,配成含芒硝10%的MES粉状原料。

实施例2

新磨碎的MES原料投入到第一料仓11中;沸石原料投入到第二料仓12中;芒硝原料投入到第三料仓13中;通过计量设备新磨碎的MES第一计量秤21连续秤量物料总量70%的MES原料;沸石原料通过第二计量秤22连续秤量物料总量的15%;芒硝通过第三计量秤23连续秤量物料总量的15%。经旋转混合器50连续混合后,配成含芒硝15%的MES粉状原料组合物。

实施例3

沸石原料投入到第一料仓11中;芒硝原料投入到第二料仓12中;新磨碎的MES原料投入到第三料仓13中;通过计量设备新磨碎的MES第一计量秤21连续秤量物料总量80%的MES原料;沸石原料通过第二计量秤22连续秤量物料总量的10%;芒硝通过第三计量秤23连续秤量物料总量的10%。经旋转混合器50连续混合后,配成含芒硝20%的MES粉状原料组合物。

效果试验例1

每吨袋600Kg的含沸石15%、芒硝10%的MES与每吨袋600Kg的仅含15%沸石的MES,进行流动性改进对比,相关数据如下表1所示。

表1含芒硝10%、沸石15%的MES原料投料时间测试

由上述表1可以看出,在相同的投料条件下,每吨袋600Kg的含沸石15%、芒硝10%的MES与每吨袋600Kg的仅含15%沸石的MES,按图1的方式进行流动性改进对比。投料时间(平均值)分别为9.5分钟和17.8分钟,说明含10%的芒硝的MES流动性得到提高。

效果试验例2

每吨袋600Kg的含沸石15%、芒硝15%的MES与每吨袋600Kg的仅含15%沸石的MES,按图1的方式进行流动性改进对比,相关数据如表2所示。

表2含芒硝10%、沸石15%的MES原料投料时间测试

由表2可以看出,在相同的投料条件下,每吨袋600Kg的含沸石15%、芒硝15%的MES与每吨袋600Kg的仅含15%沸石的MES,按图1的方式进行流动性改进对比。投料时间(平均值)分别为8.5分钟和17.7分钟,说明含15%的芒硝的MES流动性得到提高。

效果试验例3

每吨袋600Kg的含沸石10%、芒硝12%的MES与每吨袋600Kg的仅含15%沸石的MES,进行流动性改进对比,相关数据如表3所示。

表3含芒硝12%、沸石10%的MES原料投料时间测试

由表3可以看出,在相同的投料条件下,每吨袋600Kg的含沸石10%、芒硝12%的MES与每吨袋600Kg的仅含15%沸石的MES,按图1的方式进行流动性改进对比。投料时间(平均值)分别为9.2分钟和18分钟,说明含12%的芒硝的MES流动性得到提高。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,故凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

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