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高炉喷煤浓相输送方法

摘要

本发明提供了一种高炉喷煤的浓相输送方法,其主要特征是喷吹罐采用流化罐形式,充压气体和流化气体都经微孔板进入罐内,使煤粉与气体混合充分、均匀;同时,采用上出料和单管输送,至莲式分配器,再经各支管进入各风口;并通过调节补气器的补气量大小,控制煤粉输送总量。本发明煤粉输送的固气比达50~80kg/kg,喷煤量达到200kg/tFe,且煤粉输送连续、平衡、均匀、脉动小,无堵塞。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2012-07-04

    专利权有效期届满 IPC(主分类):C21B5/00 授权公告日:19951220 期满终止日期:20120408 申请日:19920408

    专利权的终止

  • 2002-06-12

    其他有关事项

    其他有关事项

  • 1995-12-20

    授权

    授权

  • 1992-09-09

    公开

    公开

  • 1992-08-19

    实质审查请求已生效的专利申请

    实质审查请求已生效的专利申请

说明书

本发明属于高炉冶炼生铁领域。主要适用于高炉喷吹煤粉。

近十几年来,高炉喷吹煤粉技术已广为应用。在高炉冶炼生铁过程中,往炉内喷吹煤粉,能调整炉况及热制度,强化高炉冶炼,并节约焦炭等。

在现有的高炉喷煤输送方法中,有稀相输送方法和浓相输送方法。稀相输送方法由于煤粉的输送效率低,输煤量少等缺点,使用范围受到了限制。而浓相输送方法由于输煤量大,输送效率高,强化高炉冶炼效果好等优点,已越来越被人们重视。

西德  KUttner公司研究的高炉喷煤浓相输送方法是串联罐多管路浓相喷吹系统。在喷吹罐底部接有15个小型流化罐,煤粉在小罐内流化后,在喷吹罐与高炉风口之间压差的作用下进行输送,煤粉流量依靠旁路供气进行控制,能够达到按高炉风口燃烧煤粉需要量进行喷吹。该方法的主要缺点是:流化罐与喷吹罐的对接法兰口小,喷吹罐与流化罐的压差难以控制,造成下料不稳定,甚至断料现象;另外,流化罐容积过小,煤粉流化区域小,煤粉输送量受到限制(VDEh成员厂的高炉喷煤技术的现状,《冶金设备和技术》1989年。)

西德Thyssen公司研究的高炉喷吹煤粉浓相输送方法是并联罐分配器系统。它是在两个并列喷吹罐的底部各接一个小型流化罐,两个罐切换使用,总管路配有旁路补气管,用以调节喷煤总量。该方法的主要缺点是两罐切换交替使用时,造成输煤量波动,且由于流化罐容积小,影响煤粉的流化效果和大能力输送(文献同上)

本发明的目的在于提供一种煤粉输送能力大,定量准确,并且煤粉输送连续、稳定、均匀,能保证煤粉在风口完全燃烧的高炉喷煤的煤粉浓相输送方法。

为达到上述目的,本发明采用了如下的主要技术措施:

(1)煤粉喷炊罐采用流化罐形式。该罐体的下部设气室,气室与罐体之间在一微孔板,气体通过微孔板均匀地进入罐体,保证气体与煤粉的充分混合。

(2)流化罐体上部也安装一微孔板,这样罐体充压时,使气体可以在整个罐体断面上均匀地进入罐内,防止充压气体直接冲击某一局部地方,造成击穿现象;在罐体放散时,煤粉留在罐内而不会被气体带走。

(3)在流化罐体下部微孔板的中心上方设置一个引射器,其目的在于当气源压力较低,难以进行正常的浓相输送时,可采用气体引射带动煤粉进行稀相输送。

(4)煤粉输送采用上出料形式,单管输送,即单一的煤粉出料管设置在罐体下部微孔板的上方,从罐体侧面引出。该出料形式使输送煤粉连续、稳定、脉动小,不易堵塞。

(5)在煤粉出料管上设置一个补气器。通过补气器调节进气量大小,使之调节和控制煤粉输送的总量。补气量越大,输送的煤粉量越少。

(6)采用莲式分配器,分配器的出口数与高炉风口数相同,分配器设在高炉附近。煤粉在流化罐内流化后,经单一的输送管进入分配器,均匀分配后送至各风口。

本发明所述的煤粉浓相输送方法的具体流程如下:

煤粉→煤粉仓→中间罐→流化→流化输出→经补气器补气→分配器→风口→燃烧。

按照上述流程,流化罐罐压保持在0.3~0.7MPa,流化气量0.1~1.0M3/min,补气气量1~5M3/min;从而保证固(煤粉)气比达到50~80Kg/Kg,喷煤量达到200Kg/tFe,输送速度小于10M/S,使管路磨损小。

本发明所喷吹的煤粉既可为烟煤,也可无烟煤。由于无烟煤挥发分低,不易燃烧,因此,流化罐中的充压用气、流化气体以及补气器的气体均可采用空气。而烟煤挥发分高(>30%),容易自燃,为安全起见,流化罐中的充压气体和流化气体均用氮气;输送气体仍用空气;每次倒罐后进行必要的罐内气体成份检测及温度测量。

与现有技术相比,本发明具有如下优点:

(1)煤粉输送连续、稳定、均匀,脉动小,无堵塞。有利于煤粉在风口安全燃烧。

(2)煤粉输送量大,每吨铁可输煤粉高达200公斤,可大大节约焦炭。

(3)输送速度低,管道磨损小。

(4)用气体调节输煤量,无机械磨损。

(5)单管路输送,操作和维修都简便。

(6)鼓入高炉风口的一次空气大大减少,保证高炉炉缸有足够的物理热。

现结合附图对本发明作进一步说明:

附图为高炉喷煤浓相输送装置示意图。

图中,1为称量罐(中间罐),2为料位计,3为罐体内上部微孔板,4为电子称,5为流化罐,6为气动阀门,7为补气器,8为煤粉输送总管,9为分配器,10为分配器至高炉风口的支管,11和12为电动调节阀,13为气室,14为流化罐内下部微孔板,15为煤粉出料管,16为手动阀门,17为压力变送器,18为煤粉输入管,19为罐压气体输入管,20为放散管,21为吹扫管,22为引射器,23为高炉,24为空气包。

煤粉由煤粉仓经管路进入称量罐1,称重后经煤粉输入管18进入流化罐5,通过输气管19输送的气体,使煤粉均匀分布地进入流化罐5,并通过调节气体输入量,调节罐压;而流化气体经过电动调节阀11进入流化罐5下部的气室13,再通过微孔板14均匀分布地进入流化罐5,使煤粉流化;通过输气管将气体引至引射器22。将气动阀门6打开,煤粉进入煤粉出料管15,再经过补气器7,调节电动调节阀口,控制所需的补气量,经补气后,煤粉进入煤粉输送总管8,到达分配器9后,经分配由各支管10送至高炉各风口。

喷煤量的多少,可由电子称4和料位计2,共同显示出来。当流化罐5内的压力低时,可以增大流化气量或增加上部充压气量。当高炉停止喷煤或罐体需要检修时,关闭气动阀门6,将罐内气体经放散管20放出。在煤粉输送总管8上,设空气吹扫管21,当管路堵塞时,通过吹扫管21反吹气体,消除堵塞。

实施例:

采用本发明所述的方法,在342米3的高炉上,进行5次喷煤的浓相输送煤粉试验。煤粉输送过程的工艺参数和结果如表1所示。且高炉冶炼顺行,煤粉输送效果好。

表1、实施例煤粉输送工艺参数和结果

续表1

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