首页> 外文期刊>Металлург >АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ОТЖИГА СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ
【24h】

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ОТЖИГА СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ

机译:电冷钢焊丝自动温度控制系统

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

Показано, что применение прямого электроконтактного нагрева предпочтительнее ввиду непосредственного формирования заданных свойств проволоки во время отжига, возможности повышения управляемости процессом отжига путем применения автоматизации процесса, а также гибкости промышленных систем. Для оценки энергозатрат проведен расчет температурных полей с разными условиями нагрева во время волочения. Также проведены измерения температуры и обработаны экспериментальные данные при косвенном нагреве в проходной печи и нагреве электрическим током. Показано, что при волочении с применением импульсного тока в зоне деформации создается электропластический эффект (ЭПЭ). Для получения температурного распределения в зоне нагрева проволоки при воздействии импульсным током, характер которого вызывает возникновение ЭПЭ, использована приведенная математическая модель. ЭПЭ значительно снижает потребление мощности и рабочее напряжение заготовки, обеспечивает получение проволоки заданных параметров при более высоком значении тока. Спроектирована и реализована промышленно-эксперимен-тальная установка электроконтактного отжига (ЭКО). Смысл реализованной установки отжига стальной проволоки заключался в построении системы токопроводящих роликов, осуществляющих непосредственную передачу тока в зону нагрева, которая, в свою очередь, является полноценным автономным звеном процесса нагрева проволоки с возможностью беспроблемного монтажа на любом участке транспортировки нагреваемого элемента (отжигаемого материала). Применение при отжиге проволоки системы автоматического управления (САУ) с обратной связью по температуре и управляющему воздействию по току дает возможность стабильной работы всей системы. При работе на экспериментальной установке увеличение скорости при отжиге бухты массой 100 кг достигало 18%. ая получения однородной проволоки по физико-механическим свойствам на выходе при использовании электропластического эффекта применили систему автоматического контроля процесса волочения. В результате получены экспериментальные данные, обработка которых дала основания сделать выводы и рекомендации относительно промышленного внедрения подобных установок в производство.
机译:研究表明,由于退火过程中钢丝的特定特性的直接形成、通过过程自动化提高退火过程控制能力的可能性以及工业系统的灵活性,直接电接触加热的应用更为可取。为了评估能源成本,对拉拔过程中不同加热条件的温度场进行了计算。还进行了温度测量,处理了通炉间接加热和电热的实验数据。结果表明,在变形区应用脉冲电流拉拔时,会产生电塑性效应(EPE)。采用给出的数学模型得到了脉冲电流作用下钢丝加热区的温度分布,脉冲电流的性质引起EPE的产生。EPE大大降低了工件的功耗和工作电压,确保在更高的电流值下获得给定参数的钢丝。设计并实现了电接触退火(ECO)的工业实验装置.实现的钢丝退火装置的目的是建立一个导电辊系统,直接将电流传输到加热区,进而将电流传输到加热区。它是钢丝加热过程中的一个完整的独立环节,可在加热元件(退火材料)的任何运输段无故障安装。在退火中应用温度反馈和电流控制的自动控制(SAU)系统,使整个系统能够稳定运行。在实验装置中,100公斤的海湾退火速度提高了18%。利用电塑性效应,采用拉拔过程自动控制系统,在出口处获得均匀的金属丝的物理力学性能。结果获得了实验数据,并对其进行了处理,得出了工业上将此类装置引入生产的结论和建议。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号