首页> 外文期刊>Теплоэнергетика >МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУСКОВОЙ СХЕМЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭРОЗИИ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ПОСЛЕДНИХ СТУПЕНЕЙ ПАРОВЫХ ТУРБИН И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МАССОВЫХ ОБРЫВОВ СТЕЛЛИТОВЫХ ПЛАСТИН
【24h】

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУСКОВОЙ СХЕМЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭРОЗИИ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ПОСЛЕДНИХ СТУПЕНЕЙ ПАРОВЫХ ТУРБИН И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МАССОВЫХ ОБРЫВОВ СТЕЛЛИТОВЫХ ПЛАСТИН

机译:初创方案的现代化减少汽轮机最后步骤侵蚀的侵蚀,防止脱离板块

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

При пусках турбины на малых расходах пара в режиме холостого хода лопатки ротора низкого давления потребляют энергию, вызывая вентиляционный нагрев ступеней и создавая в них более глубокое разрежение, чем в конденсаторе. Это приводит к обратным токам пара в выхлопе цилиндра низкого давления (ЦНД), снижающим нагрев из-за влаги пусковых сбросов и охладительных впрысков. Показано, что в результате модернизации с переходом на цельнофрезерованные бандажные полки рабочих лопаток снижается разрежение в ступенях и уменьшается эффективность их охлаждения из-за устранения упругого разворота лопаток под действием центробежных сил и уплотнения их по периферии. Нагрев рабочих лопаток последних ступеней превышает температурный порог стойкости пайки стеллитовых пластин (150°C), и начинаются их массовые обрывы. Предложена, внедрена и испытана на действующем энергоблоке пусковая схема, обеспечивающая как удержание температуры последних ступеней ниже порога стойкости пайки вследствие переувлажнения сбросов до состояния насыщения, так и высокую степень удаления из сбросного пара избыточной эрозионно-опасной капельной влаги. Инвестиции в разработку и внедрение новой пусковой схемы окупаются в течение года благодаря гарантированному предотвращению обрывов стеллитовых пластин, повышающему ресурс рабочих лопаток последних ступеней, а также увеличению лопаточного КПД вследствие резкого снижения эрозионного износа профилей и уменьшения их поверхностной шероховатости. Это сокращает годовой расход условного топлива примерно на 1000 т на каждые 100 МВт установленной мощности.
机译:当涡轮机在空转中的低蒸汽支出上发动时,低压转子叶片是消耗的能量,导致步骤的通风加热,并且在它们中产生更深切割的速度。这导致低压缸排气(CND)中的蒸汽反向电流,这减少了由于发射排出的水分和冷却喷射而减少了加热。结果表明,由于与分配绷带架的过渡的现代化,工作刀片在步骤中降低了分辨率,并且由于消除了离心力的作用下的叶片的弹性反转而降低了它们的冷却效率密封沿周边。近期步骤的发球机的加热超过悬浮板(150°C)的焊接的焊接的温度阈值,并且它们的质量破裂开始。提出并测试了起动电路并在电流动力单元上测试,这确保了由于放电的压倒性而不是饱和状态的压倒性和过度侵蚀的高度去除而保留了焊接电阻阈值以下的最后台阶的温度 - 胆汁滴水。投资开发和实施新的启动电路在该年度在年内偿还,这归功于保证了防滑板制的保证,增加了最后一步的工人叶片的资源,以及刀片的增加耐腐蚀性磨损的敏锐降低,降低了表面粗糙度的效率。这将条件燃料的年消耗减少了每100兆瓦的装机容量约1000吨。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号