...
首页> 外文期刊>Цветные металлы: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн.: Орган М-ва цвет. металлургии СССР и Центр. правл. НТО цвет. металлургии >Разработка технологии переработки руд Удоканского месторождения. Часть 3. Полупромышленные испытания технологической схемый
【24h】

Разработка технологии переработки руд Удоканского месторождения. Часть 3. Полупромышленные испытания технологической схемый

机译:乌德安矿床加工技术的开发。 第3部分。多工业技术试验

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Представлены результаты полупромышленных испытаний разработанной флотационно-гидрометаллургической технологической схемы переработки руд Удоканского месторождения, которые были проведены в 2013-2014 гг. на опытно-промышленном комплексе ООО 《Байкальская горная компания》. Производительность опытно-промышленного комплекса составляла 1,0-1,5 т/ч руды. Всего за период испытаний было переработано -850 т руды. В ходе полупромышленных испытаний степень окисления переработанной руды изменялась в диапазоне 43-56 % (средняя - 49,5%). При выходе концентрата 17,8-26,0 % (среднее - 20,1 %) извлечение составило 84,1-90,8% (среднее - 88,5 %). Извлечение окисленной меди в раствор при атмосферном выщелачивании коллективного концентрата было стабильно высоким и составляло 96,3-98,4 % относительно содержания окисленной меди. Расход 《свежей》 серной кислоты на минералы породы при атмосферном выщелачивании в балансовый период работы составил 8-12 кг/т руды. В ходе испытаний определены показатели работы контура противоточной декантации и ленточного фильтра, на основании которых сделан вывод о целесообразности применения в технологической схеме операции противоточной декантации. Испытаны экстрагенты марки ACORGA М5774 (производитель sytec) и Lix 984N (производитель ВА5Р). В полупромышленном масштабе подтверждена возможность получения медного концентрата с содержанием меди более 40 % и катодной меди марки МООК по ГОСТ 859-2001. В ходе полупромышленных испытаний сквозное извлечение меди в товарную продукцию составило 83-84 %. Полученные результаты подтвердили показатели лабораторных испытаний технологической схемы. Разработанная технология положена в основу технологического регламента и технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций Удоканского месторождения.
机译:提出了在2013 - 2014年举行的Udokan领域ruds发达的浮选 - 液压冶金技术方案的半工业试验结果。在试点工业综合体LLC“Baikal Mountain Company”。实验复合物的性能为1.0-1.5吨/小时矿石。总体上,测试期间被回收-850吨矿石。在半工业试验过程中,再生矿石的氧化程度在43-56%的范围内变化(平均-49.5%)。在该浓缩物17.8-26.0%(平均 - 20.1%)的出口处,萃取率为84.1-90.8%(平均 - 88.5%)。将氧化铜在集体浓缩物的大气浸出处的溶液中始终如一,相对于氧化铜的含量为96.3-98.4%。在岩石上在平衡期间常压浸出的矿物“新鲜”的硫酸的消耗量为8-12千克/吨矿石。在测试期间,逆流滗析和带式过滤器的轮廓的性能被确定,在此基础上的结论是关于适用于逆流滗析的操作的技术方案的可行性由上。所述ACORGA M5774品牌的萃取物进行了测试(制造商サイテツ)和LIX 984N(制造商VA5R)。在半工业规模,获得具有超过40%的铜含量,并根据GOST 859-2001的MOC品牌阴极铜铜浓缩物的可能性得到了确认。在半工业试验过程中,通过铜的提取物进入商业产品的83-84%。得到的结果证实了技术方案的实验室检测指标。开发技术基于技术法规的基础和乌迪卡领域永久探索的可行性研究。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号