...
首页> 外文期刊>Черная металлург ия(Бюллетень научно-техничесκой и эκономичесκой информации) >РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КИСЛОРОДНОЙ ФуРМЫ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОЖИГАНИЯ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ В 160-т КОНВЕРТЕРАХ МАРИУПОЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕС
【24h】

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ КИСЛОРОДНОЙ ФуРМЫ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОЖИГАНИЯ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ В 160-т КОНВЕРТЕРАХ МАРИУПОЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕС

机译:160台Mariupol冶金炉转炉燃烧后强化烟气的氧气液的开发和实施

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

В результате проведения большого количества исследований и опробования различных способов улучшения теплового баланса конвертерных плавок одним из наиболее эффективных направлений (не требующим использования дополнительных энергоресурсов, а также значительных финансовых и временных затрат на реализацию) было признано дожигание отходящих газов в полости агрегата [1]. В то же время, несмотря на многочисленные попытки реализации (начиная с 70-х годов прошлого века и до настоящего времени), эта энергоресурсосберегающая технология в Украине не нашла широкого промышленного применения. Данный факт во многом объясняется тем, что в отечественной практике используются в основном агрегаты верхнего дутья, имеющие минимальную интенсивность перемешивания ванны и, как следствие, низкий коэффициент усвоения полученной от дожигания теплоты металлическим расплавом. Избыточная (неусвоенная ванной) теплота при неоптимальных (чрезмерно высоких) расходах вторичного кислорода приводила к ухудшению условий службы огнеупоров футеровки конвертеров и быстрому выходу ее из строя, резкому снижению стойкости фурм и другим негативным последствиям. Кроме того, используемые конструкции двухъярусных и двухконтурных фурм, а также технологические режимы ведения плавки с их использованием, зачастую были далеки от оптимальных, что приводило к переокислению шлака и ухудшению шлакового режима плавки в целом, увеличению угара металла и ухудшению качества выплавляемой стали. В рамках настоящей работы решалась задача разработки и внедрения в производство новой конструкции фурмы для одновременной продувки расплава кислородными струями двух типов. Целью работы было улучшение теплового баланса конвертерной плавки за счет интенсификации вторичного дожигания СО-содержащих газов в полости агрегата, улучшение шлакообразования и расширение возможностей управления дутьевым режимом плавок.
机译:通过大量研究和测试各种方法来改善转炉冶炼的热平衡,最有效的领域之一(不需要使用额外的能源,以及实施所需的大量财务和时间成本)是废气在炉腔中的再燃烧[1]。同时,尽管进行了很多尝试(从上个世纪70年代到现在),但是这种节能技术并未在乌克兰得到广泛的工业应用。该事实很大程度上是由于以下事实:在家庭实践中,主要使用顶部喷射单元,其熔池的混合强度最小,因此,由金属熔体的再燃烧产生的热量的吸收系数低。过高的(非同化浴)热量和非最佳的(过高的)二次氧气消耗量导致转炉炉衬耐火材料的使用条件恶化,并迅速失效,风口的耐用性急剧下降,并带来其他不利后果。此外,两层和双回路风口的使用设计以及使用时的冶炼技术模式通常都不是最优的,这通常导致炉渣过氧化和炉渣冶炼模式的恶化,金属废物的增加以及所冶炼钢的质量下降。在这项工作的框架内,解决了开发新的喷枪设计并将其引入生产的问题,该喷枪设计用于同时使用两种类型的氧气喷嘴同时吹塑熔体。这项工作的目的是通过加强单元腔中含CO气体的二次后燃,改善转炉冶炼的热平衡,改善炉渣的形成,并扩大控制熔体吹塑模式的可能性。

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号