首页> 外文期刊>Revista de metalurgia >Hot tearing in extruded brass for machining applications
【24h】

Hot tearing in extruded brass for machining applications

机译:挤压黄铜的热撕裂,用于机械加工

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Hot tearing failure in 101-mm rods in a direct 20 MN Schldmann press was studied. After the fracture, a zone ofrnfine tearing was observed in the area of the rods with the highest temperature. These fine cracks run in the direction of extrusion and obviously strongly reduced the air and water-tightness properties of the rods. The failure under study appeared in the last stage of solidification, in the temperature range close to the solidus line, which produces an insufficient capacity in the material to absorb tension. Lead condensation, which is the product of a heterogeneous distribution of temperature, is the source of the cracks observed in the rods. Nevertheless, the high temperature of the billet and the low ram speed of extrusion are the main patameters of the failure under study. To avoid this failure, the following is recommended: lower the temperature of the billet to between 660-680℃and increase the extrusion ram speed to 40 mm/sec, to reduce the extruded die-rod contact time.%Se estudia la falla de fisuramiento en caliente en una barra de 101 mm de diámetro, extruida en una prensa directarnSchlómann de 20 MN. Después de fracturar la barra se observan áreas de finos desgarros, en la zona de mayor temperatura de la barra. Estas finas grietas se desplazan paralelas a la dirección de extrusión y, obviamente, disminuyen fuertemente las propiedades de estanqueidad de las barras. La falla en estudio, aparece en la última fase de la solidificación, en el rango de temperatura cercana a la línea solidus, la cual produce una insuficiente capacidad del material para absorber las tensiones. La condensación del plomo, producto de una heterogénea distribución de temperatura, es la que origina las grietas observadas en la barra. No obstante, la elevada temperatura del foiüet y la baja velocidad de extrusión, son los principales parámetros que ocasionaron la falla en estudio. Para evitar esta falla, se recomienda lo siguiente: bajar la temperatura del billet entre 660-680℃ y aumentar la velocidad de extrusión a 40 mm/s, como modo de disminuir el tiempo de extrusión en el contacto matriz-barra.
机译:研究了在20 MN Schldmann直接压机中101毫米棒材的热撕裂失效。断裂后,在最高温度的棒材区域观察到细微的撕裂区域。这些细裂纹沿挤压方向延伸,明显地大大降低了棒的气密性和水密性。研究中的失败出现在凝固的最后阶段,接近固相线的温度范围,这导致材料吸收张力的能力不足。铅的凝结是温度分布不均匀的产物,是在焊条中观察到的裂纹的根源。然而,坯料的高温和挤压的低冲压速度是所研究破坏的主要参数。为避免这种故障,建议采取以下措施:将坯料温度降低到660-680℃之间,并将挤压模头速度提高到40 mm / sec,以减少挤压模头与模具的接触时间。直径为101毫米,直径为25毫米的无烟玻璃,直径为20毫米。 Despuésde la fraurar la barra se observanáreasde finos desgarros,en la zona de Mayor de la barra。出口国的永久出口国,地方政府,出口国和地方政府之间的联系正直。 La falla en estudio,aparece en laúltimafase de lasolidificación,en el rango detempaturatura cercana a lalínea,固然产生的拉力不足。 Lacondensacióndel plomo,es que que la a la grietas observadas en la barra。没有明显的事实,没有任何理由在任何时候都可以从工作室中获得儿子的身分。在以下情况下可以正常使用:坯料温度为660-680℃,挤出速度为40毫米/秒,挤出机的通气量为20毫米/秒。

著录项

  • 来源
    《Revista de metalurgia》 |2009年第6期|432-438|共7页
  • 作者

    R. Mannheim; J. Garin;

  • 作者单位

    Universidad of Santiago of Chile, Department of Metallurgical Engineering, Av. Bernardo O'Higgins 3363, Santiago of Chile;

    Universidad of Santiago of Chile, Department of Metallurgical Engineering, Av. Bernardo O'Higgins 3363, Santiago of Chile;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    brass; extrusion; hot tearing; failure;

    机译:黄铜;挤压;热流泪失败;

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号