首页> 外文期刊>Газовая промышленность >Результаты замены лифтовых колонн в газовых и газоконденсатных скважинах Уренгойского месторождения трубами меньшего диаметра
【24h】

Результаты замены лифтовых колонн в газовых и газоконденсатных скважинах Уренгойского месторождения трубами меньшего диаметра

机译:用较小直径的管道替换Urengoy气田的天然气和凝析气井中的升降机柱的结果

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
获取外文期刊封面目录资料

摘要

На поздней стадии разработки месторождений природных газов актуальной проблемой является обеспечение работоспособности скважин в условиях снижения фильтрационных свойств призабойной зоны и накопления жидкости на забое. Для решения этих проблем широкое распространение получили геолого-технические мероприятия (ГТМ) по интенсификации притона углеводородов с заменой лифтовой колонны трубами меньшего диаметра, при этом происходят уменьшение дебита газа в связи с увеличением потерь давления по стволу скважины, кольматация призабойной зоны пласта при глушении скважины. Для предотвращения этого на сеноманекой газовой скважине Уренгойского НГКМ проведены испытания технологии спуска центральной лифтовой колонны без глушения. В статье дана оценка влияния последствий данных ГТМ на дебит скважин, представлены результаты анализа внедрения этих мероприятий по газовым и газононденсатным скважинам Уренгойского НГКМ, расчетная оценка эффективности работ по оснащению скважины центральной лифтовой колонкой без глушения.%Maintaining well operations under increasingly poor bottomhole area filtration characteristics and downhole liquids accumulation is believed critical for maturing gasfield environment. A range of geological and technical solutions exists to meet this challenge, such as production stimulation by means of reducing production string diameter. However, this typically leads to smaller gas well output due to greater pressure loss across hole length and to bottomhole clogging under well killing. To avoid these implications, run-in-hole gasfield technology was tested with a Cenomanian field central production string in Urengoy which helped avoid well killing. This paper assesses effects of these activities on well flow and summarises analysis under their implementation across Urengoy gas and condensate wells along with related performance evaluation.
机译:在天然气田开发的后期,迫切的问题是在面对井底区域的过滤特性降低和井底中的流体积聚的情况下确保井的可操作性。为解决这些问题,广泛的地质和技术措施(GTM)通过用较小直径的管道代替升降机柱来加强碳氢化合物的流动,同时由于沿井眼的压力损失增加,压井时井底形成区出现泥浆而导致天然气产量下降。为了防止这种情况,在Urengoy油气凝析气田的切诺曼尼亚气井进行了中央升降机柱下降的测试,而没有发生堵塞。本文评估了地质和技术措施的结果对油井生产的影响,提出了对这些措施在Urengoy油气凝析气田的天然气和天然气凝析油井实施情况的分析结果,并估计了在不阻塞的情况下为中央提升柱配备井的有效性。井下液体的积聚被认为对成熟的气田环境至关重要。存在多种地质和技术解决方案来应对这一挑战,例如通过减小生产管柱直径来刺激生产。但是,这通常会导致更大的气井产量,这是由于整个井眼长度上的压力损失更大以及井压井导致井底堵塞。为避免这些隐患,在Urengoy的塞诺曼尼亚气田中心生产管柱上测试了压井气田技术,该技术有助于避免压井。本文评估了这些活动对井流的影响,并总结了在Urengoy天然气和凝析油井中实施这些活动的分析以及相关的性能评估。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号