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蒸发工段改造前后蒸汽消耗对比

             

摘要

我厂氯碱分厂蒸发工段原为两效顺流工艺流程,设计生产能力为1.5万 t/a 100%烧碱,于1976年建成投入使用。改造前,由于旧蒸发工段已运行近20年,设备陈旧,工艺落后,设备故障率高,开停车次数多,跑冒滴漏随处可见,由此造成蒸汽消耗一直居高不下,碱损失率高(见表1)。rn 表1 1996年(改造前)蒸发工段蒸汽消耗数据rn t/(t·100%NaOH)rnrnrn月份rnrn 1rnrn 2rnrn 3rnrn 4rnrn 5rnrn 6rnrn 7rnrn 8rnrn 9rnrn 平均rnrn rn蒸汽消耗rnrn 8.21rnrn 7.50rnrn 7.20rnrn 7.46rnrn 7.00rnrn 6.39rnrn 6.92rnrn 6.77rnrn 7.19rnrn 7.26rnrn rnrnrnrn 由表1可以看出旧蒸发工段的蒸汽消耗平均为7.26t/(t·100%NaOH),其成本占我厂烧碱成本的25%左右,严重影响烧碱的市场竞争力和经济效益的提高。蒸发工段的改造势在必行。rn 1997~1998年,我厂投入巨资进行异地重建,对蒸发工段进行了技术改造,新蒸发系统采用三效四体强制循环工艺流程,采用了大量新工艺、新设备,设计生产能力由原来的1.5万 t/a 100%烧碱扩大到3万 t/a 100%烧碱,于1998年6月建成投入使用,效果十分明显,生产运行十分平稳,开停车次数大幅减少,几乎没有跑冒滴漏现象,蒸汽消耗大幅降低,碱损失率也明显降低(见表2)。rn 表2 1999年(改造后)蒸发工段蒸汽消耗数据rn t/(t·100%NaOH)rnrnrn月份rnrn 1rnrn 2rnrn 3rnrn 4rnrn 5rnrn 6rnrn 7rnrn 8rnrn 9rnrn 平均rnrn rn蒸汽消耗rnrn 5.38rnrn 5.63rnrn 5.05rnrn 5.37rnrn 5.37rnrn 5.32rnrn 5.51rnrn 5.70rnrn 5.40rnrn 5.40rnrn rnrnrnrn 由表2可以看出,改造后的新蒸发工段蒸汽消耗平均只有5.4 t/(t·100%NaOH),其成本占烧碱成本的比率由原来的25%下降至15%左右。rn 由表1、2的统计数据可以看出,改造后的新蒸发工段蒸汽消耗比改造前大幅降低,降低了1.86 t/(t·100%NaOH),降幅达25.62%,年节约价值约200万元,蒸发工段的经济效益得到大幅提高。而且碱损失率、维修费用、人工费用都大幅降低,极大地降低了我厂烧碱成本,增强了我厂烧碱产品的市场竞争力,也为今后的发展打下了坚实的基础。rn (太化集团化学厂 王健康,王惠香)

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    《氯碱工业 》 |2001年第1期|46|共1页
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