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褐煤锅炉动态燃烧优化技术研究

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第1章 绪 论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究动态

1.3 课题的主要研究内容

第2章 动态燃烧优化技术

2.1 动态燃烧优化控制技术

2.2 动态燃烧优化控制技术特点

第3章 特性试验研究

3.1 设备及煤质特征

3.2 制粉系统特性试验

3.3 锅炉燃烧特性摸底试验

第4章 动态燃烧优化控制方案

4.1 逻辑设计概述

4.2 制粉系统热工控制逻辑优化

4.3 二次风量控制逻辑优化

4.4 一次风母管风压控制

4.5 SOFA风挡板控制逻辑优化

4.6 优化结果及分析

第5章 结论

参考文献

致谢

作者简介

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摘要

随着我国电力行业技术水平提高,新能源发电容量不断增加,供电品质要求不断提高,环保能耗要求日渐苛刻,对火电厂的整体技术水平提出了越来越高的技术要求,很多火电厂开始采用AGC调度方式运行。蒙东地区作为东北地区重要的煤电基地,褐煤储量十分巨大。蒙东褐煤的电站燃烧技术对该地区的电力行业技术进步具有重要意义。由于褐煤自身水分较大,锅炉炉膛容积较大等技术特点,造成褐煤锅炉的热惯性较大,负荷响应速度相对较低。在提高机组负荷响应速度的同时往往带来负荷稳定性降低,主要参数控制精度降低,机组主要参数达不到设计水平等问题。本课题研究电厂采用的600MW超临界四墙切圆燃烧锅炉是近年来新开发的新炉型,受设计经验不足,运行经验不足等因素的影响,锅炉的运行性能距离国内较好水平仍有一定差距。本课题采用动态燃烧优化技术,将燃烧优化调整,主要锅炉设备动态特性试验和热工自动控制系统逻辑优化相结合,显著提高了锅炉和机组的运行性能,取得了以下主要研究成果。(1)相同负荷条件下,锅炉排烟温度较优化前降低8~10℃,锅炉效率提高超过约1%;(2)主、再热蒸汽温度提高7~10℃,机组循环效率提高约0.7%,运行过程中汽温偏差减小,温度的波动幅度减小,减缓了氧化皮的生成速度;(3)AGC方式下机组的负荷响应速率达到6MW/min以上,变负荷过程中主要技术参数保持稳定;(4)通过将燃烧优化成果同热工自动控制逻辑相结合,实现了运行人员的统一、规范操作,为提升管理工作提供了技术支持。

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