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燕山石化常减压装置减压深拔技术改造研究

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摘要

符号说明

第一章 绪论

1.1 本课题研究的背景

1.2 常减压蒸馏装置在炼油厂的地位和作用

1.3 常减压蒸馏原理

1.4 常减压蒸馏装置的基本类型

1.5 蒸馏技术的发展

1.5.1 强化蒸馏技术

1.5.2 渐次蒸馏技术

1.5.3 里纳斯蒸馏技术

1.5.4 高真空薄膜蒸馏技术

1.6 减压深拔技术

1.6.1 减压深拔的概念

1.6.2 国外减压深拔技术发展情况

1.6.3 国内减压深拔技术发展情况

1.6.4 实施减压深拔需要考虑的问题

1.6.5 实现减压深拔技术主要措施

1.6.6 实施减压深拔对下游装置的影响

1.7 燕山石化常减压蒸馏装置简介

1.7.1 常减压蒸馏装置概况

1.7.2 装置流程

第二章 实施减压深拔改造的技术可行性研究

2.1 燕山石化常减压装置减压深拔必要性和可行性

2.2 实施减压深拔技术改造的目标

2.3 实施减压深拔过程的模拟计算

2.3.1 原料性质模拟计算结果

2.3.2 减压塔进料性质计算结果

2.3.3 工况1模拟计算结果

2.3.4 工况2模拟计算结果

2.3.5 热平衡模拟计算结果

2.3.6 能源消耗情况模拟计算

2.4 实施减压深拔技术改造涉及的系统及改造方案

2.4.1 减压炉系统

2.4.2 减压塔系统

2.4.3 抽真空系统

2.5 减压深拔技术改造后装置物料与界区内外关系

第三章 减压深拔技术改造方案的实施效果分析

3.1 原油性质的变化

3.2 工艺参数的变化

3.2.1 初馏塔系统

3.2.2 常压炉系统

3.2.3 常压塔系统

3.2.4 减压炉系统

3.2.5 减压塔系统

3.3 产品收率的变化

3.4 产品性质的变化

3.5 能源消耗的变化

3.6 存在的主要问题

3.7 下一步需要开展的优化工作

第四章 减压深拔技术改造对下游装置的影响分析

4.1 实施减压深拔技术改造后催化裂化装置运行情况

4.1.1 催化装置原料性质的变化

4.1.2 操作条件及产品分布的变化

4.2 实施减压深拔后高压加氢装置运行情况

4.2.1 加氢裂化装置原料性质变化情况

4.2.2 操作条件及产品分布变化情况

4.3 实施减压深拔后延迟焦化装置运行情况

4.3.1 原料性质的变化

4.3.2 操作参数和产品分布的变化

第五章 结论

参考文献

致谢

作者与导师简介

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摘要

本文对国内外常减压蒸馏装置的技术进展进行了较为详细的综述,以此为基础,重点针对燕山石化常减压装置开展减压深拔技术改造研究,模拟计算了常减压装置进行减压深拔技术改造的可能性,得到了技术改造后的工业生产最适宜条件;在此基础上,开展了常减压装置减压深拔技术改造,实验评估了常减压装置采用减压深拔技术后的实施效果。研究结果表明,燕山常减压蒸馏装置经过减压深拔改造后,减压渣油收率下降明显,拔出程度较深,减压渣油500℃的馏出率达到2.4%,520℃的馏出率也达到3.4%,减压蜡油收率增加。混合蜡油的硫含量、密度、终馏点均有较大提高,减压渣油的残炭、密度和硫含量均有大幅提升,表明蜡油、渣油的质量明显变差。深拔后,能耗略有增加。高压加氢、催化裂化及延迟焦化等二次装置原料性质未发生较大的变化,能够满足生产要求。经过计算,切割点温度570℃,技术改造达到了预期的效果。

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