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靖边气田450×104m3/d规模天然气脱硫脱碳装置工艺设计

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长庆气田含硫天然气具有以下特点:CO2含量较高,一般大于 5%;H2S 含量低,一般小于0.1%;CO2/H2S(摩尔比,下同)较高,比值一般在90~664之间(川渝气田的碳硫比低于10);有机硫化物含量很少;气体温度较低(3~18℃)等特点。需要在深度脱除H2S的同时,大量脱除CO2才能满足国家Ⅱ类商品气质量要求(H2S含量≤20mg/m3,CO2含量≤3%),脱碳时醇胺液消耗量大、易发泡、能耗/水耗高,同时天然气净化所涉及的原料气天然气属于易燃、易爆的有毒气体,防护等级要求高;另外长庆气田所在区域水资源匮乏,需开展节水工艺技术研究难题。 面对困难与挑战,首先采用高碳硫比天然气MDEA+DEA混合溶液脱硫脱碳主体工艺,优化形成溶液选择、酸气负荷、溶液配比等主要工艺技术参数,采用混合醇胺溶液所需循环量仅为 MDEA 溶液循环量的64.4%,装置单位能耗(MJ/104m3天然气)约为MDEA溶液的83.31%;相对于活化MDEA溶液,混合胺溶液的价格也仅为活化MDEA的一半,循环量仅增加10%,且无专利技术壁垒。然后优化高碳硫比天然气净化工艺流程,采用“三级分离”的天然气预分离技术、无外加热源提高原料气温度技术、超低负荷塔盘选型应用技术、醇胺富液消泡综合应用技术,耐腐蚀应用技术,降低了装置建设投资和运行费用;其次应用SIL III级认证的紧急停车系统应用技术,在脱硫吸收塔、湿净化气分离器排液系统中创新了采用液位3选2+双截断的ESD-SIL III等级,保证高压吸收系统与低压再生系统之间的高可靠隔离;再其次创新导热油加热为主、蒸汽补充为辅的供热节水技术,不仅提高装置自动化水平,减小劳动强度,同时将脱硫脱碳装置水消耗量由4.25×104t/a减少为1.08×104t/a,大大降低了对当地水系统的影响,也减少了污水的排放量。 利用该研究成果建设的靖边气田第四、第五天然气净化厂脱硫脱碳装置运行稳定,净化气中H2S和CO2含量达到和优于设计指标,满足国家规范要求。

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