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某重型燃机转子的动平衡技术研究

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摘要

1 绪论

1.1 论文研究的背景与意义

1.2 平衡理论发展状况

1.3 动平衡设备国内外发展现状

1.4 平衡基本术语

1.5 转子出现不平衡的原因

1.6 论文的研究内容

2 转子动平衡工装的设计

2.1 转子的结构

2.1.1 压气机转子的结构

2.1.2 透平转子的结构

2.1.3 压气机-透平组合转子的结构

2.2 设计平衡工装的步骤

2.2.1 设计平衡工装的基本原则

2.2.2 分析被平衡零件的设计特征

2.2.3 确定平衡工装的结构

2.2.4 平衡工装的设计

2.2.5 平衡工装的制造

2.3 本章小结

3 平衡方式的选择及平衡方法

3.1 常用平衡方法介绍

3.2 静平衡

3.2.1 平衡方式的选择

3.2.2 平衡设备的选择

3.2.3 平衡方法

3.2.4 平衡过程

3.3 动平衡

3.3.1 平衡方式的选择

3.3.2 平衡设备的选择

3.3.3 平衡过程

3.4 本章小结

4 平衡工艺研究

4.1 工艺路线优化设计

4.1.1 原平衡工艺路线

4.1.2 优化后的工艺路线

4.2 叶片装配优化

4.2.1 叶片的选配

4.2.2 叶片优化排序

5 转子平衡常见问题及分析

5.1 单盘平衡去除重量影响平衡稳定性的问题

5.2 鼓筒平衡的问题

结论

参考文献

致谢

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摘要

近年来,燃气轮机作为航空发动机的延伸产品,受到国家高度重视,国家863计划设立重大专项研制重型燃气轮机。转子作为燃气轮机的核心部件,其动平衡质量的好坏直接关系到整个项目的成败,在电厂试车时曾发生过因转子振动过大导致燃机报警停车的情况,因此提高转子动平衡质量变得尤为重要。本论文主要从制约动平衡质量相关的要素入手,对转子的动平衡技术进行研究。
  本论文研究的主要内容有:转子动平衡工装的设计、平衡机与平衡方法的选择、动平衡工艺研究和常见的平衡问题等方面。从平衡全过程角度分析,对比优化前后的工艺路线;从某一具体环节角度分析,选取具有代表性的零件,通过对其平衡过程的实验,进行工艺性审查,验证工艺方法的正确性和可行性。
  实验结果证明,将转子平衡过程中的第三阶段进行优化,优化前共有不带2级透平叶片的转子组件平衡和整机转子平衡2步平衡,优化后每装一级透平叶片和三级压气机叶片后进行一次平衡,这样将装叶片的平衡增加到4步。按优化后的工艺路线平衡合格的转子,运行相对稳定,使用寿命更长。单个零件或组件选择的平衡方式与方法,可以平衡出合格的零件。
  通过这个课题的研究,确定了大型转子动平衡的工艺路线,验证了典型零件平衡方式与方法的可行性。填补了我公司在重型燃机转子平衡领域的空白,为其他型号燃机转子平衡奠定了基础,提高了企业竞争力,对企业长远发展有着非常积极的意义。

著录项

  • 作者

    罗鹏;

  • 作者单位

    大连理工大学;

  • 授予单位 大连理工大学;
  • 学科 机械工程
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 杨睿,刘杰;
  • 年度 2016
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 中文
  • 中图分类 TK473.72;
  • 关键词

    燃气轮机; 转子部件; 动平衡质量; 工艺路线;

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