声明
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究和应用现状
1.3 研究的目的和意义
1.4 研究内容
1.5 研究的特色和创新之处
第二章 水泥固化线系统及设备设计方案
2.1 功能描述
2.1.1第一工作站
2.1.2第二工作站
2.1.3第三工作站
2.1.4第四工作站
2.1.5第五工作站
2.1.6电气、仪控设备
2.2 总体布置
2.3.1 桶外混合器
2.3.2废液计量系统
2.3.3 干混料计量系统
2.3.4 电气仪控系统
第三章 冷试试验
3.1 海南项目水泥固化和固定配方试验
3.1.1 海南配方现状
3.1.2 海南配方冷试试验情况
3.2 方家山冷试试验
第四章 冷试试验出现的问题及原因分析
4.1 问题简述
4.2 原因分析
4.2.1 配方问题
4.2.2混合器排料口淤积水泥
4.2.3人员应急操作要求高
4.2.4 混合器搅拌桨下部积聚水泥
4.2.5干混料下料口在混合器运行一段时间后,会被水泥糊死,无法打开
4.2.6 筒体冲洗装置在混合器运行一段时间后,会被水泥糊死,造成冲洗装置无法升降,筒体无法冲洗
4.2.7 下料口冲洗水排至水泥浆上,造成上层固化体性能不合格
4.2.8 辊道电机处于辊道下方,检修空间十分狭小,电机若出现故障,可能需要对辊道进行拆除方检修
4.2.9 备用电机切换开关位于狭窄的人员通行廊道内,没有防护罩。
4.2.10 干混料计量槽001TJ加高500mm后通风管道无法连接
4.2.11 005BA满水时,水会走排气管道至接液盘,并洒到接液盘外,造成设备沾污
4.2.12 设备稳定性低
4.3 风险分析及应对措施
4.3.1 因配方对水泥与添加剂指定生产厂家,专一性高。
4.3.2 事故情况下无法排料
4.3.3 筒体冲洗装置被水泥糊死无法运行,筒体得不到有效冲洗,将淤积大量水泥
4.3.4 干混料螺旋输送机出现下料不畅问题
第五章 改进优化措施及验证试验
5.1 影响因素分析及优化措施
5.1.1 水泥固化和固定配方
5.1.2干料计量系统
5.1.3浓缩液和废树脂计量系统
5.1.4 SED除盐水计量系统
5.1.5 仪控系统
5.1.6 极端状况下的应急处理措施
5.1.7 供电故障
5.2 试验验证
5.2.1 水泥固化和固定配方改进优化试验
5.2.2 配方与设备的匹配性验证试验
5.2.3 极端情况下的应急拆除模拟试验验证
5.3.1 搅拌电机故障
5.3.2 排料故障设计优化改进
第六章 结 论
参考文献
作者攻读学位期间的科研成果
致谢