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高纯石英选矿提纯试验研究

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摘要

提纯制备高纯石英砂是缓解天然水晶资源不足,满足日益增长的高科技用硅需求的有效途径,对促进我国国民经济建设具有重要的现实意义。为此,论文针对江西某地石英岩通过磨矿、脱泥分级、磁选、浮选、酸浸和高温爆裂等提纯方法进行了选矿和化学提纯试验研究。
   原矿的化学组成主要为SiO298.52%,还含有少量的Al2O30.095%、K2O0.13%、Fe2O30.1%,烧失量为0.14%,石英矿的矿物组成为:石英,少量的绢云母和赤褐铁矿。目的矿物石英的含量大于98%。原矿中包裹体分两类,矿物包裹体(以绢云母为主)和气液包裹体,均存在于石英颗粒内部,矿物包裹体大小0.002mm~0.019mm,气液包裹体大小7μm~7.5μm,气体包裹体的气体为CO2、CH4和N2,以CO2为主;气液混合型包裹体多为H2O和CO2组成。
   磨矿试验表明,适宜的磨矿方式为棒磨,磨矿介质为钢棒,磨矿细度为-0.42mm~+0.104mm粒级的产率为61.47%,适宜的脱泥粒度为30μm,最佳磁选条件为矿浆流速1.0 cm·s-1,脉动转速200r/min,矿浆浓度20%,磁场强度0.9T,最终精矿中Fe2O3含量为81.4×10-6。
   在pH值为中性条件下,进行了阴阳离子混合捕收剂浮选组合试验、配比试验、用量试验,确定了适宜的捕收剂组合为捕收剂C:捕收剂E比例为1:7,用量650 g·t-1,进行了抑制剂用量试验,确定了抑制剂六偏磷酸钠最佳用量为量为600g·t-1,磁选精矿经浮选后SiO2含量为99.73%,精矿Fe2O3含量降为55.2×10-6,Al2O3含量降为83.2×10-6。
   不同种类单一酸及混合酸酸处理试验,试验结果表明混合酸酸处理的效果要明显优于单一酸处理,确定了混合酸处理最佳条件:混合酸中硫酸、硝酸质量比为1:1,混合酸用量为50kg/t,酸处理时间为3h,酸处理温度为30℃,经过酸处理处理后的石英砂精矿SiO2含量达到99.94%,Fe2O3含量降至6.1×10-6,Al2O3含量降至63.7×10-6。
   酸处理后石英精矿在1000℃高温下灼烧1h进行水淬,能有效地去除部分流体包裹体,使石英精矿中SiO2含量提高到99.98%,T Fe2O3含量降为4.9×10-6,Al2O3含量降为62.1×10-6,达到玻璃工业用石英砂高纯石英砂标准(QB/T2196-1996)。
   Zeta电位测试云母的等电点在pH=0.9附近,石英的零电点在pH=1.8附近。红外光谱测试表明油酸在石英表面吸附为物理吸附,在云母表面吸附为化学吸附。

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