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【6h】

大容量机组加装炉内辅助喷钙脱硫系统可行性评估的试验研究

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声明

1 绪论

2 实验方法与内容

3 影响炉内喷钙脱硫效率因素的试验研究及脱硫效率评估

4 660MW机组加装炉内喷钙脱硫系统对锅炉运行影响的评估

5 全文总结和展望

致 谢

参考文献

附表

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摘要

目前,由于煤炭市场的供求紧张,市场上的低硫煤较少而且成本高,某电厂660MW机组经常不得不燃用高硫煤,当燃用煤种含硫量较高或当脱硫设备无法满负荷运行时,就会超出脱硫系统的处理能力,导致电厂二氧化硫排放超标。针对此问题,最直接的解决方案就是对目前的脱硫系统进行扩容改造,然而,脱硫系统的扩容改造工程量大、改造周期较长、投资成本较高。因此,为了减小改造工程量,减少改造投资成本,同时提高机组的脱硫能力,本文提出了在不改变现有湿法脱硫系统的前提下,在炉内加装喷钙脱硫辅助备用系统的改造方案,通过现场试验研究这种方法的可行性。
   本课题以某220t/h锅炉作为试验对象,设定15个工况,分别对三种不同负荷下不同的Ca/S以及两种不同的脱硫剂投运高度进行试验,并测得不同工况下除尘器出口处SO2浓度、排烟温度等,得到220t/h试验炉脱硫的最佳钙硫比为2,脱硫效率在45%~74%之间。本文还对660MW机组炉内温度场是否适合采用脱硫剂做了评估,得到在炉膛高度为42~50m区域符合AG-2型脱硫剂最佳温度范围。另外,通过实验室分析,得到飞灰在125℃时比电阻在喷钙后比喷钙前大幅度增加,同时通过估算660MW机组飞灰质量流量在喷钙前后的变化,得到烟气粉尘量估算值平均增加4%。本课题还对粉煤灰品质做了评估,得到660MW机组加装喷钙脱硫系统后,SO3和游离态氧化钙含量均有超标的危险。
   由上述结果得出,660MW机组加装炉内喷钙辅助脱硫系统能够起到辅助原有FGD系统减轻环保压力的作用,但是该工艺对粉煤灰品质以及除尘器效率的影响很大,需要采取措施加以改善。

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