倒扣
倒扣的相关文献在1985年到2023年内共计1763篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、金属学与金属工艺
等领域,其中期刊论文146篇、专利文献1617篇;相关期刊83种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、西部探矿工程等;
倒扣的相关文献由3662位作者贡献,包括梁正华、王华良、林连明等。
倒扣
-研究学者
- 梁正华
- 王华良
- 林连明
- 何可梅
- 郑光林
- 周华
- 李过
- 王斌
- 陈云
- 严瑞林
- 于鹏
- 付炽垣
- 伍昭文
- 何豪
- 刘佩之
- 吴凯
- 周丽英
- 周继海
- 岑波
- 张邦红
- 易杰华
- 李卓华
- 杨坤华
- 樊泽文
- 江小强
- 王国锋
- 童章狄
- 罗海平
- 范助文
- 袁志龙
- 许东良
- 阮建华
- 陈垚
- 张伟
- 梁凯
- 高国利
- 丁波
- 徐迎新
- 段志平
- 王杰
- 刘昌伟
- 吕植勇
- 帅然
- 张嘉
- 张琴兰
- 朱排进
- 李宏志
- 王乐
- 王正成
- 王进丁
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聂良见
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摘要:
介绍了螺纹卡爪式结构件注射模设计、模具工作过程和卡爪脱模结构在注射模中的应用。模架类型选用简化型三板模,针对该塑件头部卡爪倒扣的结构特点,充分利用塑胶材料韧性良好的特性,采用多次分型的结构来对卡爪倒扣进行强脱,动模滑块对半的侧抽芯开模方式,最后由顶杆板推出塑件,机械手抓取塑件来实现自动生产。
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谈永忠;
杨光辉
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摘要:
抽芯机构是压铸模常见的机构之一,当铸件具有与开模方向不同的内外侧凹时,模具需要侧面分型,先将抽芯抽出,然后顺利顶出铸件。雨刮器臂座侧面孔为倒扣结构,需要做成抽芯结构。前期模具设计采用大方形抽芯镶拼结构,在实际生产过程中,方形抽芯断裂频繁,备件制造工序长,加工周期长。后期,对抽芯结构进行改进,改为小异形抽芯镶拼结构,减少抽芯应力集中,提高抽芯使用寿命,降低抽芯制造成本和缩短制造周期,现该结构已普遍用于臂座压铸模。
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尉鹏(文/摄影);
郑秋旸(绘图)
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摘要:
春夏季节去海边,如果走到人少沙细的沙滩上,或许你会看到一些倒扣着的“小碗”。碗口一般埋在泥沙下,看起来直径约四五厘米,而且相当圆。碗底呢,直径不到碗口一半,不过整个是漏的。透过窟窿一看,碗里空空如也。
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陈尚章
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摘要:
运用模型推导液体内部真实压强的大小以及倒扣类型液体压强的大小,最后通过例题,利用探究的结论完善学生对于液体压强知识的理解,利于学生对事物本质的理解,提高学生的学科素养,促进深度学习。
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熊毅;
王伟
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摘要:
针对支承壳体异形件中四面均有大面积倒扣的结构难点,根据倒扣的脱模方向,将侧面所有区域分配到6个滑块S1~S6中成形.产品右侧2个滑块S2、S3脱模方向不一致、成形面积较大,设计了斜导柱+液压缸的二级顺序抽芯机构.产品左侧倒扣由滑块S5成形,隧道滑块S6成形局部圆孔,位于主滑块S5中;开模时,由于滑块S5中斜导柱孔的间隙使其抽芯延迟,弹簧驱动滑块S6完成抽芯后,滑块S5开始运动,弹簧+斜导柱的顺序结构简化了二级抽芯机构.最后,设计了1模2腔纵向布局、潜伏式浇口进料、斜向推出的单分型热流道注射模,通过一次开模即完成所有滑块的侧向运动.结果表明,模具结构简单、工作稳定、自动化程度高.
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王增科;
宋鑫;
吴简;
李庆峰;
王海庆
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摘要:
山X井洗井试压不合格,水泥堵漏后使用不动管柱钻具正常压裂2段后,换钻具时发生卡钻,返排液正冲、反冲正常,采用活动钻具、液氮气举、悬吊解卡均失败.该井井眼轨迹十分复杂,采用液压钳XQ89/3YD、动力水龙头正转倒安全接头无法倒开(该井安全接头使用反扣机械式)等常规方法无法倒.我们采用爆炸切割、套铣、倒扣打捞等工艺,使用了动力水龙头、捞矛等工具,套铣6次、捞矛打捞3次,克服发生封隔器倒散、短长度多变径钻具打捞,打捞时准确的判断,多次出现异常的打捞效果,捞出被卡油管和压裂钻具,最后因发现复杂套变,放弃继续打捞井内尾管(1根2寸7油管).本文对打捞过程进行了认真的总结,分析了该井事故处理经验教训,对以后实现高效倒扣打捞有很强借鉴意义.
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姜亮;
胡晋阳;
陈永锋;
许清海;
胡秉磊;
尹顺利
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摘要:
钻柱松扣技术对前期采用解卡措施后仍无法有效解卡的卡钻事故具有重要意义.基于卡钻事故发生诱因及其相应的解卡机理,研究反扣钻具倒扣、正扣钻具倒扣及爆炸松扣相关技术.结果表明,若前期解卡措施难以解卡,钻柱松扣技术是最有效的解卡措施;反扣钻具倒扣技术对井深、井斜及摩阻限制较小,但倒扣失败后脱手难度大;正扣钻具倒扣适用于井深浅、井斜和摩阻小的卡钻事故,能够迅速处理海上小型平台的卡钻事故,但对于大斜度井、井眼轨迹复杂的井风险较大;爆炸松扣技术适用于井斜和狗腿度大、井眼轨迹复杂的事故井.研究结果对高效地处理卡钻事故具有重要指导意义.
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程良宝;
唐海茂
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摘要:
汽车饰件中很多零件在狭小空间中存在小倒扣,这种塑件结构的注射模采用弹弓顶杆才能实现倒扣的脱模,但弹弓顶杆存在加工困难、易磨损以及成本高的缺点,后期模具维护成本高.以中控面板上的倒扣为例,为避免弹弓顶杆的不足,设计了一种机械顶出结构来实现倒扣的脱模,达到弹弓顶杆顶出的效果.
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熊毅;
冯啸霖
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摘要:
针对防雾器罩壳外侧整圈倒扣截面不一致的问题,将其分解为5个典型倒扣特征F1~ F5,其中,将产品右侧扭曲面等效为倒扣F3,消除了成形区域归属的歧义.对产品进行了分型,设计了5个侧型芯滑块,并分析了滑块的抽芯参数.针对各滑块脱模方向差异大、一次抽芯困难等难题,确定了3次顺序抽芯的运动方案.采用2个斜导柱机构完成第一次抽芯、2个斜滑块机构完成第二次抽芯、1个斜顶完成第三次抽芯,分别由开闭器控制模具分型面Ⅰ、Ⅱ依次打开而实现.分型面Ⅱ打开时,用复位杆+挡圈的结构使推出机构和型芯保持相对静止,延迟了斜顶的提前运动.最后,完善了模具的浇注系统、冷却水道和推出机构,设计了1模4腔的热流道注射模具.
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廖桃
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摘要:
河南油田生产开采进入后期阶段,很多油水井都是老井,这些井在生产开采过程中,由于注水、注聚,生产时间长,很多井套管出现变形、腐蚀、穿孔、破裂等现象,为了完全修复套管,通过取换套技术可以实现,目前我们裸眼取换套深度最深在1100m左右。但针对有的井套管腐蚀严重,漏点较深,在取换套对扣试压后会出现新的漏点,针对此种情况,首先通过深层裸眼取换套技术,把已知漏点以上套管进行修复,对于下部出现的新漏点,通过固井挤堵,把水泥返高至地面,彻底把套管漏点修复,达到生产的目的,因此对于深层裸眼取换套固井完井技术的研究及应用就很有必要。