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铆接

铆接的相关文献在1973年到2023年内共计10257篇,主要集中在金属学与金属工艺、公路运输、航空 等领域,其中期刊论文416篇、会议论文6篇、专利文献9835篇;相关期刊253种,包括新技术新工艺、机械工程师、机械制造等; 相关会议6种,包括第十二届全国塑性工程学术年会暨第四届全球华人塑性加工技术研讨会、中国电子学会电子机械工程分会2005年机械电子学学术会议、四川省土木建筑学会第28届学术年会等;铆接的相关文献由15045位作者贡献,包括陈安伟、王文青、何晓聪等。

铆接—发文量

期刊论文>

论文:416 占比:4.06%

会议论文>

论文:6 占比:0.06%

专利文献>

论文:9835 占比:95.89%

总计:10257篇

铆接—发文趋势图

铆接

-研究学者

  • 陈安伟
  • 王文青
  • 何晓聪
  • 李伟
  • 王泉福
  • 刘宇
  • 马国章
  • 张立群
  • 曾祥迅
  • 庄蔚敏
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 陈卫林; 王虎军; 张川
    • 摘要: 钛合金铆钉在塑性成型过程中存在变形抗力大、变形不均匀等问题。在铆接过程中引入电流辅助铆接技术可有效提升钛合金铆钉的铆接质量,其原理为通过在铆接过程中施加电流,改善金属铆钉塑性,提高铆钉的可加工性。以TA2M航空用铆钉为研究对象,研究了6种电流密度水平下铆钉的温升过程与成型效果,并开展拉伸试验与疲劳试验研究铆接件的力学性能。研究发现,通电会在较短时间内产生显著的焦耳热效应,这对难变形的钛合金铆钉来说是一种有效的热软化手段;通电带来的铆钉软化效应极大降低了加工难度,改善了镦头的成型效果;当通以电流密度为26 A/mm;的电流时,压铆力降低了24.69%,且镦头直径增大了6.80%,高度降低了14.04%,更加接近标准所要求的尺寸;电流辅助铆接技术对钛合金板连接件静态拉伸强度的影响不显著,但可有效提升连接件的疲劳寿命。
    • 金岩
    • 摘要: 级进模冲压成形是一种高效、高品质的金属板料塑性成形工艺方法。研究了Type-C外壳的成形工艺,详细介绍了级进模排样方案,确定了级进模总体结构和关键工位的详细结构设计。该模具结构设计合理、工作稳定、可靠,可完全保证制件质量,能够满足大批量生产需求。
    • 胡颂玉; 黄星星; 沈升哲; 闫安; 解世超
    • 摘要: 某型空气舵由舵轴与舵片通过直销铆接成型,铆接后舵片根部平面与舵轴的垂直度合格率不足30%。现对直销、舵轴与舵片铆接孔位进行优化设计,优化后采用中性面为直径Φ8mm的莫式0度锥销及锥孔配合用以精确定位。通过计算锥销的直径及长度,采用线切割配加工舵片与舵轴铆接孔位,再按特定的顺序和方法铆接锥销,通过铆接试验和静力试验考核验证了该工艺方法的可行性。
    • 江剑东
    • 摘要: 现今人力成本居高不下,产品设计又越来越倾向于小型化,目标成本不断被压缩等一系列因素困扰企业在竞争过程中的发展。弹片端子,以其低价的材料成本,可靠的连接方式,高效的作业过程,使其在电源适配器得到广泛的运用中。本文通过对端子的连接的设计方法,注意事项等介绍,结合电源适配器的实际设计和生产,对结构和工艺进行分析,并提出了保证其的可行性解决方案。
    • 周明洋; 张宇; 马晓琳; 袁畅; 支运刚
    • 摘要: 在电子装备领域的天线产品上,SMA连接器的使用非常普遍,在其使用过程必须保证介质层与外导体和中心内导体的位置对应关系,因此装配过程中,外导体与介质之间需要进行加压铆接,而目前已有的铆接方式点位偏差大,敲击力量由操作者根据经验控制,铆接深度一致性差,且装配效率极低。基于已设计并应用的SMA连接器专用旋转式深度可控的多点打铆工装,该文主要从铆接过程分析,改进目标提出,改进方案设计,实物改进试验及改进效果对比这几个方面进行全过程介绍。
    • 谢素明; 曹益熙; 程亚军
    • 摘要: 采用有限元分析与结构优化技术研究钢-铝混合客车车体关键承载部件铆接数量及尺寸优化问题.首先,建立某钢-铝混合地铁车体有限元模型,依据BS EN12663-2010标准中的关键静态载荷,分析与确定车体枕梁和缓冲梁及其铆接联结的传力特征;接着,分别建立枕梁与缓冲梁优化模型,利用变密度法分别对它们与车体边梁的铆接数量进行布局优化,并在此基础上进一步对铆钉尺寸进行优化设计.优化后枕梁与缓冲梁的铆接数量均减少大于30%,同时二者铆钉的公称直径最大降低了54%;最后,综合考虑制造工艺和铆钉参数等方面因素,对优化结果进行修正并将其应用到整车车体模型中,计算结果表明:车体强度满足设计要求,缓冲梁铆钉优化前后的最大剪切力变化为5.31%.
    • 王力
    • 摘要: 质量和效率提升是铆接车架工艺研究的重点。铆接质量分为外观质量和内部质量,要控制好铆接质量首先需要了解铆接工艺。铆接技艺评定和铆接剪切强度是确认铆接质量的主要检测方法。对造成常见铆接质量问题进行分析,完善铆接工艺过程可以有效提高铆接质量。为了提高铆接车架生产效率,对车架制作工艺进行优化,包括现场设备和工装进行合理布局,梳理工序、细化各工步,保证工序间节拍一致,解决生产中瓶颈制约问题,有效提高铆接车架制作效率。
    • 陈昊; 余秋华; 聂桥桥; 张方霞
    • 摘要: 以某项目壁板装配过程为对象,使用有限元方法对旋铆成形过程进行了数值模拟研究,探讨了旋铆成形的变形工艺,改变旋铆设备结构并提高其自动化程度可提高壁板加工的效率及质量。
    • 龚永路; 陈建平; 刘俊
    • 摘要: 采用镀锌板材质的燃气采暖热水炉集烟罩电阻点焊连接位置在使用周期内出现明显腐蚀现象,为排除烟气泄漏的安全隐患,保持集烟罩密封性能,需对集烟罩设计与制造工艺进行优化。为工艺改革提供优选方案,从集烟罩连接工艺方案出发,分析电阻点焊、拉铆、TOX铆接工艺优缺点,拟定试验方案。针对电阻点焊、铝合金抽芯铆钉的拉铆工艺、TOX铆接连接工艺等3种工艺方案,采用酸性盐雾试验研究其连接区域的抗腐蚀性能。试验结果表明,采用铝合金材质抽芯铆钉的拉铆工艺和TOX铆接工艺的镀锌板集烟罩抗腐蚀性能均好于电阻点焊连接工艺。同时,拉铆工艺预制孔的开设破坏了镀锌板的完整性,连接区域附近出现了明显腐蚀,因此,采用镀锌板材质燃气采暖热水炉集烟罩优先选用TOX铆接工艺进行装配连接。
    • 吴浪; 侯红玲; 郝海凌; 张炜; 王凯; 黄涛
    • 摘要: 为研究铆钉剪切面残余应力对铆接接头抗剪强度的影响,通过ABAQUS软件对不同孔径配合尺寸进行了铆接与剪切模拟,研究不同孔径配合尺寸下铆钉剪切面残余应力的分布,进而探究铆钉剪切面残余应力对铆钉抗剪强度的影响,并对模型的准确性进行铆钉剪切试验验证。结果表明,不同孔径配合尺寸,会使铆接干涉量发生改变,导致铆钉铆接后剪切面残余应力分布和大小受到影响,进而影响铆钉的抗剪切性能。铆钉在铆接卸载后,剪切面单元在受剪方向上主要受到压应力,存在压缩残余应力,其中,铆钉剪切面的Mises等效应力主要分布在剪切面圆心部,压缩残余应力主要分布在剪切面边缘,且残余应力在铆钉剪切面处分布越集中越有利于提高铆钉的抗剪强度。
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