萃取塔
萃取塔的相关文献在1964年到2023年内共计603篇,主要集中在化学工业、石油、天然气工业、废物处理与综合利用
等领域,其中期刊论文181篇、会议论文15篇、专利文献112935篇;相关期刊102种,包括炼油技术与工程、石化技术、石油炼制与化工等;
相关会议15种,包括第八届炼油与石化工业技术进展交流会、中国无机盐工业协会过氧化物分会2012年行业年会、中国化工学会2009年年会暨第三届全国石油和化工行业节能节水减排技术论坛等;萃取塔的相关文献由1226位作者贡献,包括费维扬、朱慎林、刘会洲等。
萃取塔—发文量
专利文献>
论文:112935篇
占比:99.83%
总计:113131篇
萃取塔
-研究学者
- 费维扬
- 朱慎林
- 刘会洲
- 王运东
- 叶长燊
- 李玲
- 杨臣
- 王成习
- 王晓达
- 骆广生
- 刘云
- 刘其祥
- 刘春江
- 华健军
- 叶世超
- 张建锋
- 徐盛明
- 王学军
- 董元华
- 赵晓东
- 陈晓祥
- 侯玉兰
- 刘晶
- 尹红
- 张志春
- 张永泽
- 张洪波
- 张继生
- 戴静益
- 施小芳
- 李中
- 李琪
- 杜招鑫
- 杨良嵘
- 杨骏跃
- 林述英
- 温晓明
- 潘峰
- 王丽
- 王长岭
- 祝杰
- 袁慎峰
- 赵华文
- 赵远方
- 邢慧芳
- 陈志荣
- 韩赟
- 高有飞
- 黄焜
- 于筛成
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钟剑锋
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摘要:
2021年9月15日,由中石化上海工程有限公司总承包的天津石化新建150 kt/a CHP法制环氧丙烷装置内的最高塔--C-303萃取塔,顺利吊装就位,该塔总重156 t、总高73.8 m。天津石化150 kt/a CHP法制环氧丙烷项目是中国石化“十条龙”科技攻关项目,采用由上海石油化工研究院、中石化上海工程有限公司、天津石化公司、青岛安工院共同自主研发的CHP法制环氧丙烷工艺新技术,装置生产能耗低、绿色环保、操作安全性高。
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袁慎峰;
李志鹏;
尹红;
陈志荣
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摘要:
为明确搅拌筛板萃取塔的操作性能,在塔内进行了液滴直径实验,平均液滴直径数据利用照相法获取,考察了搅拌转速、两相流速、体系物性、溶质传递等因素对液滴直径的影响.结果表明,增大搅拌转速会减小液滴直径,增大两相流速则会增大液滴直径,高界面张力或高黏度体系形成的液滴直径较大,高密度差体系形成的液滴直径则较小.此外,由于有机溶质的存在可降低界面张力,当两相流速改变时,塔内溶质浓度发生改变,因而体系界面张力也发生改变,进一步导致液滴直径发生改变.将实验数据进行了数学关联,关联式的计算值与实验值的平均偏差为5.6%,可为工程设计提供参考.
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唐建兴;
王金堂;
王余伟;
殷孝谦;
孙玉洁;
石雪龙
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摘要:
为解决PTA醋酸萃取塔萃取相水分含量较高的问题,利用Aspen软件对萃取塔建立了满足现场工况的模型,探讨了萃取塔中各个因素对塔顶水分含量的影响,研究表明调整萃取塔的溶剂比是较合适的优化选项.根据塔顶水份优化的要求,计算并获得优化条件下的水力学参数,并依据塔板水力学进行了核算,核算结果表明,塔的参数基本能满足工艺优化的要求.该塔运行后,塔顶水份的含量降低了1%.
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李钱
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摘要:
在环己酮生产过程中,为了对皂化液中残余的氢氧化钠进行去除,需对萃取塔加以设置,随着环己酮生产需求与能力的不断提升,传统萃取塔的萃取效果已经难以满足需求和达标.为了确保萃取塔改造的准确性,本文基于环己酮生产萃取塔工艺流程,对计算机技术中的ASPEN PLUS模拟软件加以应用,对环己酮生产萃取塔的模拟与优化进行分析.
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杨洪生
- 《第八届炼油与石化工业技术进展交流会》
| 2017年
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摘要:
DMF法丁二烯抽提装置第二萃取塔的结焦堵挂问题一直是制约装置长周期运行的主要因素,胶状聚合物的生成、焦油状物质的析出等都会造成第二萃取塔堵挂,影响装置的长周期稳定运行,本文从生产实际出发,对导致第二萃取塔堵挂的因素进行剖析,并提出相应的解决措施.
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许松林
- 《中国无机盐工业协会过氧化物分会2012年行业年会》
| 2012年
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摘要:
萃取塔是双氧水生产中的关键设备,它的运行状况直接影响双氧水的产量和质量.文中采用计算流体力学(CFD)的方法对影响萃取过程的因素进行模拟计算,首先以单孔结构考察萃余液相(油相)在不同孔速和不同筛孔形状条件下的形成过程,发现适宜的孔速有利于油滴的形成;梯形筛孔具有一定的优势.然后,以直径为2.6mm的直孔为例,模拟计算了在多孔条件下,不同孔间距对油相形成过程的影响.模拟结果表明适当地增加筛孔间距有利于萃取过程的进行.
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付学华;
杜金生;
齐海英
- 《第二届中国焦化行业科技大会》
| 2017年
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摘要:
神华蒙西公司8万吨/年苯加氢项目由于萃取塔回流系统回流罐体积小,油水分离不彻底,造成外排废水中带油;另外,萃取塔顶非芳烃中苯含量过高,通过理论计算,找出了萃取塔顶部非芳烃含苯量高的原因,并进行了相应的技术改造,解决了油水分离不彻底的问题,同时也使塔顶非芳烃中苯的含量从原来的60%下降到15%左右,减少了苯的损失,为公司创造了效益.
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